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把需要的和不需要的物品分开,处理掉不需要的东西,在此基础上将必需的物品分门别类、定置定位、摆放整齐、标识明确、妥善保管。定点、定容、定量是整顿的重要方法【现状】支地轮摆放不固定,容易造成相互碰状,存在安全隐患。【改善方法】焊接一个支架,利用支撑管定位。【效果】达到定点、定容、定量原则,安全摆放,避免了质量问题,便于拿取,现场也很美观。【现状】打磨片用完之后到处乱放,没有分类,不好进行处理,数量难以管理。【改善方法】焊接一个架子,将好的打磨片和用完了的打磨片分类摆放。【效果】数量一目了然,拿取方便、快捷。【现状】砼管没有定位,容易滚动,摆放不整齐,存在一定的质量问题。【改善方法】根据“三定原则”,制作一个摆放工装。【效果】定点、定容、定量,避免了管与管之间磕碰带来的安全隐患,减少了空间占用,美化了现场。【现状】产品随意摆放,产品无标识,容易把涂装顺序弄错,现场环境较差。【改善方法】指定位置,制作相应的标识,对产品定点定量摆放。【效果】防止工序间的本位主义思想,做到现场一目了然,便于合理安排生产任务。【现状】销轴摆放混乱,不方便拿取,数量无法控制,容易发生碰撞,存在一定的质量问题和安全隐患。【改善方法】通过划区域来区分销轴的类别,摆放井然有序。【效果】数量容易控制,避免了拿错、碰装等问题,方便拿取。【现状】弯管浸泡在油里面,不方便拿取,数量不无法控制,不美观。【改善方法及效果】根据弯管形状,设计弯管摆放架,使其拿取简捷、方便,现场也很美观。【现状】蓄能器放在地上,不方便拿取,数量无法控制,存在磕碰现象影响质量,不美观。【改善方法】根据蓄能器形状,设计摆放架。【效果】数量一目了然,不存在质量隐患,拿取简捷、方便,现场也很美观。【现状】销轴较重,平放不容易拿取,劳动强度大,存在一定的安全隐患,且数量无法控制【改善方法】根据20件一转的精益思路,设计摆放架,让销轴竖着放入。【效果】方便拿取,数量清楚,降低了劳动强度。【现状】叶片、搅拌轴放在地上,不便于拿取。数量不清且容易拿错。【改善方法】根据3定原则,针对搅拌轴及叶片形状制作工装。【效果】方便拿取,数量一目了然。【现状】压力表随意摆放在盆内,不方便拿取,容易碰伤,数量无法控制,不美观。【改善方法】根据压力表形状特征,按照“3定”原则,制作摆放架。【效果】不会相互碰撞,避免了品质问题,方便拿取,数量一目了然。【现状】铜套随意乱放,大小、数量不清,不方便拿取。【改善方法】根据其特点,以斜坡方式制作摆放架。【效果】做到大小、数量一目了然,而且达到了先进先出的原则。【现状】物料摆放在盒内,不便于拿取,数量不清楚。【改善方法】利用废的焊丝架制作摆放工装。【效果】控制了物料数量,也方便拿取。在定置定位的基础上,对于重要的物品如常用工具、备品备件等,利用形迹管理能使物品状态一目了然,便于使用和管理。【现状】常用工具随意地放在工具柜中,杂乱无章,使用时寻找时间长,丢失、破损现象经常发生。【改善方法及效果】根据工具特点,将木板挖空成其形状,【改善方法】在木板上挖出工具的形状,并做好标识。【效果】状态一目了然,出现缺少、破损时易发现,取用方便。形迹管理用泡沫、木板等材料挖成物品的形状,或用笔勾画出物品形状,结合标示使物品状态一目了然,便于使用和管理。目视管理又称“看得见的管理”,是现场管理最常用的方法之一,是通过视觉感应引起意识变化的管理方法。“看得见的管理”“一看便知的管理”【现状】工装摆放不规范,难以区分,经常出现误拿误用的情况。【改善方法及效果】将不同型号的工装喷上不同颜色,用来区分不同产品,白色:37米、蓝色:44米、黄色:47米这样防止工装混乱,且现场美观【现状】现场摆放凌乱,无标识,容易用错油,油污到处都是,污染环境【改善方法】根据油的种类用颜色区分,油壶、漏斗、加油杯同种颜色用于同种油类【效果】容易区分和使用,美化了现场。【现状】焊丝盒、焊丝架用完后到处乱扔,影响现场环境。【改善方法】根据目视管理原则,制作专用摆放架,并进行分区。【效果】控制了来料,有安全预警,达到先进先出的效果。【现状】气体管道阀门繁多,因阀门缺乏状态标识,操作者容易出现误操作,造成安全事故。【改善方法】每个阀门增加状态标识(如:“开”、“关”等),每个管道按标准进行颜色区分【效果】阀门状态一目了然,杜绝错误作业引起的不必要事故。【改善方法】通过工位标识,使工位目视化。【效果】各工位职责、物品摆放数量一目了然。利用目视管理可以使操作简单方便,通过定置标识、定位标识、状态标识等方法使作业快速有效,减少定位、调整、寻找、确认的时间。利用目视管理可以减少出错机会,通过上述方法,方便员工和干部遵守、实施、比较、判断、调整和监督,减少因偷懒、疏忽和侥幸带来的出错机会。看板管理是现场管理的重要方法,如车间看板、班组看板等,主动运用看板进行管理可以达到信息共享、经验分享、促进共识、有效激励、激发参与的良好效果。很多生产现场都存在污染源,要维持清洁、有序的现场环境,务必从源头上控制或消除污染的产生。所以,污染源的改善是现场6S管理的难点,也是6S管理的重点。【现状】切割机工作时,产生大量灰尘及刺激性气味的气体,严重污染生产现场,造成安全隐患【改善方法及效果】增设防护罩,防止灰尘到处都是,污染源得以有效控制,降低了对生产现场的污染和对员工的伤害,确保了现场清洁有序。【现状】立车加工完工件后,铁屑满地都是,下班后,员工需要花半小时以上的时间来清扫现场,严重影响工作效率,并存在一定的安全隐患。【改善方法及效果】在立车周围增加圆弧形挡板,可以通过调整挡板的高度来加工不同的工件,挡住铁屑到处乱飞,大大的提高了工作效率,消除了安全隐患。【改善方法及效果】通过钻床周围的挡板有效地控制了铁屑乱飞以及切屑液的流出,提高了工作效率,美化了环境。【改善方法及效果】在车床上安装可移动式挡板,有效地控制了铁屑污染,解决了下班后长时间打扫卫生的难题,提高了工作效率。【改善方法及效果】立铣加工完销轴后,铁屑容易被清理,一定程度上消除了安全隐患,提高了工作效率。【改善方法及效果】在钻床底下安装一个托盘,有效控制了铁屑不落地,消除了安全隐患,使现场变得美观。【改善方法及效果】根据实际情况,制作了3台不同的可以移动的小车,用来接收铁屑,防止铁屑污染,大大的提高了工作效率,消除了安全隐患。【改善方法及效果】根据铁屑飞行轨迹,在刨床前面安装一个接收铁屑的容器,有效的控制铁屑落地,美化了现场。【改善方法及效果】制作挡板以及托盘挡住和接住掉落下来的铁屑,有效减少了铁屑对地面的污染。【改善方法及效果】通过挡板、托盘、沟槽,合理有效地控制铁屑乱飞及切屑液飞溅,来防止生产现场环境污染。从源头控制污染、缩小污染范围和及时清理污染是污染源改善的三种具体方法。只有三者有机结合,才能有效防治现场污染,从根本上维持清洁、有序的生产环境。生产现场粉尘、有害气体较多,茶杯置于外面容易受污染,制作合适的茶水架,是保持员工身体健康的重要保证。工具柜(车)对于机加工来说非常重要,合理制作的工具柜,能使操作者拿取工具方便、快揭,减少了寻找的时间,大大地提高了工作效率生产能力和综合效率,决定了交货周期和合同履约能力,提高生产效率是现场管理的另一重要目标。【现状】回转减速机摆放随意,手动式加油极不方便,存在安全隐患,影响工作效率。【改善方法及效果】制作摆放架,并通过加油泵、计量器对减速机进行加油,方便快捷,提高工作效率。每个减速机加油完毕从原来的30分钟减少到10分钟。【现状】员工蹲在地上装配,劳动强度大,需多次翻转主油泵,效率较低,地毯作业占用空间大,装配时容易进灰尘,影响质量。【改善方法及效果】制作一个可旋转式组装平台,将原来的蹲式作业改成站立式作业,降低了劳动强度,节约了空间,提高了工作效率。【现状】两跨之间的物料传送不方便,劳动强度大,每次只能转运一根臂架,工作效率低,用行车多次起吊转运,存在一定的安全隐患。【改善方法及效果】在两跨之间铺设钢轨,并在上面设置两平板小车,将臂架平放两平板上转运,降低了劳动强度,提高了工作效率,保证了员工安全。【现状】焊接时为蹲式作业,时间长了劳动强度大,翻转工件需要5次,而且全需人工翻转,存在安全隐患,工作效率也低。【改善方法及效果】设计工装改变作业方式,由蹲式作业改为立式作业,工装可360°翻转,大大提高了工作效率,消除了安全隐患。【现状】轴承座加工使用百多斤的三爪卡盘装夹,需等车吊运装夹卡盘,装夹基准是轴承座与料斗小孔配合的外径容易夹伤外径,装夹用力过大,容易使用轴承座变形,用力过小装夹不紧.【改善方法及效果】使用专用工装装夹:用一块厚的铁板,加工出4个圆台定位装夹加工,同时装夹4件产品加工。方便简单,提高了加工精度,减少换刀次数,提高了刀具库的寿命,保护主轴的精度.【现状】现场坯料不配套,现场混乱不堪,容易误送误拿误用,寻找时间长,生产效率低,无人流物流通道,存在一定的安全隐患。【改善方法及效果】导入精益生产理念,对现场坯料进行整理整顿,腾出空间,制作成套工装进行配送,划出人流物流通道,作业现场清流。大大地提高生产效率。【现状】焊机线不能收集,容易烫坏踩坏,现场混乱。送丝机移动靠手来提,劳动强度大,收线靠手工收集,效率低。【改善方法及效果】根据情况,制作焊机小推车,既保护了焊机线,又解决了难以自动收线的问题,改善了现场环境,提高了效率。【现状】现场胚料摆放过多,难整理。物料摆放不整齐,没有条理。物料没有按需求比例存放。寻找时间过长,没有效率。【改善方法及效果】按比例制作成套配送小车,防止了零部件的误拿误用,减少了寻找的时间,提高了生产效率,同时美化了现场环境。【现状】蹲在地上做事,时间长了人员疲劳,工作效率也不高,硬管内容易进入灰尘,存在一定的质量问题。【改善方法及效果】将平板底下加支撑做成平台,员工可以坐着工作,降低了劳动强度,提高了工作效率。【现状】焊接环口时,每焊一段就要用手将工件旋转一个角度,焊接质量不高。用厚手套包裹高温的工件,存在一定的安全隐患。【改善方法及效果】设计一个可以转动的工装,改变作业方式,由原来手拿转动改为自动转动,焊接连续性较好,提高了质量,消除了安全隐患,一定程度上提高了工作效率。【现状】从立车、数镗、普镗下来的水箱拉管孔产生很大的翻边毛刺,难以清除,且不好倒角。将毛刺铲除后再用锉刀沿拉管孔周边锉一圈,特别费时费力,且倒角效果很不理想。【改善方法及效果】由木工的钻孔工具得到启示,自制一个倒角器。省时省力,操作者的劳动强度大大降低,倒角效果明显,且倒角大小可由力度调节。【现状】底架底部接头之前的组装,都是凭目测,用卷尺确定高度尺寸和相对位置尺寸。因此,接头相对位置、垂直度与高度存在偏差,影响总装质量,经常造成返工,浪费人力物力。【改善方法及效果】制作组装接头定位工装,保证了接头装配尺寸符合图纸要求;节约了返工时间,消除了质量隐患,减少了人力与物力的浪费。【现状】1、手工刷洗除油工作效率极低,除一根油污严重的硬管约需5分钟。2、用手工刷洗除油难以达到彻底除油干净,影响涂装质量和产品品质。3、手工刷洗除油劳动强度大。【改善方法及效果】收集材料制做硬管动力除油清洗机。极大的提高了劳动效率,一根硬管的除油时间由原来的5分仲缩短到0.5-1分钟左右,劳动效率提高了6-8倍。极大的减轻的除油工作人员的劳动强度。【现状】轴套环焊,在地上手工滚动焊接,接头多,质量无法保障;施焊中的工作温度高,翻转工件时手易被烫伤;接头多增加了清磨难度。【改善方法及效果】制作一个能360°旋转的工装,将套固定在工装上,用手柄转动工装施焊;通过改善提高生产效率,单件时间由原来的5分钟,缩减为现在的2分钟;减少焊缝清磨时间。【现状】销轴堆放在一起,数量不清,且型号也无法确认,无法满足总装需要。【改善方法及效果】制作成套转运工装,把37米用所有销轴放入工装中,转给总装装配。通过改善,提高转运效率,减少占用空间,很好地保证总装进度。以人为本,确保全员的安全与健康;预防为主,控制公司生产经营风险;教育为重,提高员工事故防范意识;强化监督,遵守职业安全法律法规;科学管理
本文标题:6S优秀改善案例
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