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*********水库大坝安全评价报告***二O一二年十月1目录1水库的基本情况..................................11.1工程概况......................................11.2工程原设计、施工及运行情况..................61.3管理机构......................................72水文、气象........................................92.1流域概况......................................92.2气象..........................................92.3径流.........................................102.4洪水.........................................132.5泥沙.........................................172.6冰情.........................................173工程质量评价....................................183.1施工期质量的分析评价.......................183.2从竣工资料分析评价大坝质量.................203.3现状大坝质量分析评价.......................203.4大坝工程质量总评价..........................274大坝运行管理评价...............................284.1管理机构及运行调度..........................294.2水库的观测与检查............................314.3工程的管理与维护............................3224.4大坝运行管理总评价..........................325防洪标准复核....................................325.1水库防洪标准................................335.2现状工程调洪复核............................335.3坝顶超高的复核..............................345.5大坝溃决分析................................345.6防洪标准复核结论............................356结构安全评价.....................................366.1坝体位移稳定分析............................366.2大坝坝体抗滑稳定复核.......................366.3水库输水洞结构安全复核.....................436.4溢洪道结构安全复核..........................446.5结构安全总评价..............................447渗流安全评价.....................................467.1渗流稳定分析................................467.2渗流安全综合评价............................518抗震安全复核....................................528.1地震烈度复核................................528.2坝体抗震稳定复核............................528.3抗震安全综合评价............................559金属结构安全评价...............................5610水库安全综合分析评价..........................57311水库存在的主要问题............................6112处理意见.......................................6211水库的基本情况1.1工程概况1.1.1“原初步设计”工程设计情况***水库于1993年8月15日开工建设,于1996年9月20日竣工,设防地震烈度为Ⅶ度,属Ⅴ等小(2)型水库,总库容48万m3,其中兴利库容40.0万m3,死库容0.01万m3,调洪库容37.83万m3。水库正常蓄水位3149.60m,设计洪水位3142.7m,校核洪水位3151.66m,死水位3124.00m,汛期限制水位3137.60m。水库工程包括:大坝、输水涵洞、溢洪道。大坝坝型为复合土工膜斜墙砂砾石坝,坝顶高程3152.3m,防浪墙顶高程3153m,坝顶宽5.0m,最大坝高34.3m,大坝长150m,上游坝坡1:3,下游坝坡1:2,上游坝坡在3140m高程处设一级马道,宽2m,下游坝坡分别在3136m和3124m高程处各设一条马道,宽2m,坝体防渗均采用复合土工膜全断面防渗,上游坝坡由外往内依次铺设0.3m厚干砌石、0.3m的碎石垫层、1.6m砂砾过滤层、0.4m厚的中砂保护层,0.5mm厚的复合土工膜、0.4m厚的中砂支持层。坝基防渗处理采用砼齿墙防渗。输水洞为坝下埋设涵管,集导流、泄洪、灌溉输水、排砂于一体,进水口为八字墙扭面喇叭口,长9m,宽度3m~1.5m渐变,底板及边墙为C15砼砌石砌筑,底板厚2.1m,边墙高1.5m,进水口底板高程3124m,进口由倒梯形渐变为圆型,倒梯形断面尺寸为口宽3m,底宽1.5m,深2.4m,圆2型涵管直径为1.5m,结构采用C20钢筋砼现浇。闸室前为有压隧洞,闸室后为无压隧洞,直径均为1.5m,采用厚度为50cm的现浇C20钢筋砼衬砌,洞身长度142.4m,纵坡1/14,洞身段间隔15m设置一道截水墙;在离进水口63.3m处为闸室竖井段,闸室段长5.6m,闸室前后断面均为1.5mX1.5m的矩形断面与隧洞渐变连接,渐变段长3m,闸室内设检修闸和工作闸,竖井基础均座落在弱风化基岩上,基础高3m,长5.6m,宽5.6m,采用C20现浇钢筋砼结构,竖井横断面形状为正方形,尺寸为4.6mX4.6m,壁厚为0.5m,高32.5m,竖井顶与坝顶齐平,也采用C20现浇钢筋砼结构,顶部设有启闭平台及砖混结构启闭机房,启闭平台与坝顶由钢筋砼梁式桥连接,桥长10.5m,宽2.4m,安全栏杆高1m;出口设消力沉砂池,隧洞由渐变段陡坡与消力沉砂池连接。消力池型式为矩形断面,宽6m,长18m,深3m,为浆砌石结构,底板采用钢筋砼护面。消力池末端接10m长的扩散防冲海曼段与天然河床连接。输水洞工作闸、检修闸门均为平板闸门,工作闸门为后止水,宽2.38m,高1.6m,选配启闭力为40t的卷扬式启闭机;检修闸门为前止水,宽2.38m,高1.65m,选配启闭力为16t的卷扬式启闭机。溢洪道布置在大坝左侧河谷岸坡上,为正向引水的宽顶堰形式,控制段为钢筋砼结构,堰顶高程3149.60m,净宽6.0m,边墙净高3.4m,底板厚0.6m;堰前设有20m渐变至6m宽的引水段,长26.0m,其右侧松散岸坡及底板均采用浆砌块石护砌;堰后渐变段长12m,由宽度为6m渐变至3.4m的矩形泄槽相连,底坡侧墙及底板均采用浆砌块石护砌;泄槽纵坡1/4,长97.92m,侧墙高1.4~2.5m,轴线在3桩号0+074~0+095向右以圆弧连接,转角40°与下游段泄槽相接,桩号0+018~0+049段,外侧边墙及底板采用浆砌块石护砌,桩号0+049~0+113段,侧墙及底板采用钢筋砼护面,在部分填方地段外侧墙均采用浆砌块石挡土墙结构,挑流鼻坎为连续式鼻坎,挑射角25°,鼻坎高程3152.87m,长7m,采用钢筋砼结构。溢洪道由引水段、进口控制段、渐变段、泄槽、挑流鼻坎等组成,总长度为148.92m。1.1.2工程现状情况经现场勘察,大坝、输水洞均按照原设计进行了施工,大坝、输水洞现状主要尺寸、主要控制高程等均与原初步设计中工程设计基本一致。但实际施工时由于受投资限制,溢洪道未按照原初步设计进行施工,仅完成了泄槽段长约50m的开挖与衬砌,其他均未实施。该水库蓄水以后,便发现坝后有渗漏现象,且逐年增大,特别在2003年10月25日***交界处发生6.1级和5.8级地震后(震中在工程区西北部21km左右,水库区震感强烈),渗漏量急剧增大。开始发现仅在坝后左、右两侧(左侧为原主河床段),水位较低,左侧输水洞后浆砌石消力池侧墙渗水呈股涌状,地震后不仅消力池侧墙渗水呈喷射状,而且坝后中部地段砂砾石地表也出现渗流,右侧渗流也有所加大,目前,可观测到的渗漏总量约为60L∕s,且有逐年增大的趋势。因此,从实际运行效果可以判断,该大坝防渗体存在严重质量缺陷。据调查访问,原施工人员回忆,问题仍出在施工质量上,主要是复合土工膜的焊接质量存在较多缺陷;其次为复合土工膜在与输水洞闸室竖井相交4时的搭接处理不可靠;另外对保护层中砂的质量要求有所忽视,厚度不均、压实不够、防滑槽不符合设计要求等,由此形成坝坡达30多处明显的渗漏点,水面出现冒泡和旋涡水流等渗漏迹象。表明土工膜已发生了较严重的破坏。因此,该水库的施工质量在关键环节上出了问题,施工质量不合格直接导致防渗失效,给水库带来安全隐患。另外,实际施工时由于受投资限制,仅完成了泄槽段长约50m的开挖与衬砌,其他工程包括溢流堰均未实施,致使水库无法安全泄洪,严重影响水库的安全。5备注:图中水位高程均为原初步设计中的水位高程。61.2工程原设计、施工及运行情况1.2.1工程原设计、施工情况***水库由***委托武威地区水利水电设计院设计,于1993年8月15日开工建设,于1996年9月20日竣工。***水库属Ⅴ等小(2)型水库,总库容48万m3,其中兴利库容40.0万m3,死库容0.01万m3,调洪库容37.83万m3,最大坝高34.3m。水库正常蓄水位3149.60m,设计洪水位3142.7m,设计洪水位3142.70m,校核洪水位3151.66m,死水位3124.00m,汛期限制水位3137.60m。水库施工任务由***工程队承担,施工质量控制由***水利工程指挥部施工技术组负责,整个施工过程是在***管理局党委和三场党委的直接领导下,成立了专门的水利工程指挥部负责实施,工程指挥部设在工地,进行现场指挥,及时研究、讨论、安排、布置整个工作,技术人员求真务实,真抓实干,出主意、想办法,干中学、学中干,边干边改进,为了保证质量,加快施工速度,坚持跟班作业,专家现场把关,各施工员具体监督实施,一道程序一道手续,经工程质检验收小组验收签字,严格按照规范、设计要求施工。筑坝材料为库区及其附近挖出的砂砾石,机械运输,推土机牵引30T振动碾进行压实;复合土工膜铺设由专人负责,专人检查,全员监督,不放过一个漏点,经专家测试,检查验收合格为止。从以上施工组织与质量意识来看,军马三场的干部与技术人员是重视质量的。坝基开挖、坝体回填与碾压、结7构尺寸与坝坡比、输水洞及金属结构方面的质量是可靠的。但从实际运行效果来看,该大坝防渗体存在严重质量缺陷。据调查访问,原施工人员回忆,问题仍出在施工质量上,主要是复合土工膜的焊接质量存在较多缺陷;其次为复合土工膜在与输水洞闸室竖井相交时的搭接处理不可靠;另外对保护层中砂的质量要求有所忽视,厚度不均、压实不够、防滑槽不符合设计要求等,由此形成坝坡达30多处明显的渗漏点,水面出现冒泡和旋涡水流等渗漏迹象。表明土工膜已发生了较严重的破坏。因此,该水库的施工质量在关键环节上出了问题,施工质
本文标题:某水库安全评价
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