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书书书 第60卷 第11期 化 工 学 报 Vol.60 No.11 2009年11月 CIESC Journal November 2009檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭殐殐殐殐研究论文液化天然气接收站蒸发气体再冷凝工艺的优化杨志国,李亚军(华南理工大学强化传热与过程节能教育部重点实验室,广东广州510640)摘要:针对液化天然气(LNG)接收站的蒸发气体(BOG)再冷凝工艺系统能耗偏高的问题,对现有BOG再冷凝系统进行了工艺流程优化。通过对BOG压缩机入口温度、BOG压比及物料比等影响BOG再冷凝工艺能耗的主要运行参数的分析,提出了利用高压LNG预冷增压后的BOG,降低BOG压缩机压比的工艺流程。优化后的BOG再冷凝工艺较原工艺可节约BOG压缩机能量消耗32.5%,且优化后的流程改善了LNG下游管网输气峰、谷负荷波动时的操作弹性,有较好的调峰功能。关键词:液化天然气;蒸发气体;再冷凝;工艺优化;压缩;能耗中图分类号:TQ021.8 文献标识码:A文章编号:0438-1157(2009)11-2876-06犗狆狋犻犿犻狕犪狋犻狅狀狅犳犫狅犻犾狅犳犳犵犪狊狉犲犮狅狀犱犲狀狊犪狋犻狅狀狆狉狅犮犲狊狊犻狀犔犖犌狉犲犮犲犻狏犻狀犵狋犲狉犿犻狀犪犾犢犃犖犌犣犺犻犵狌狅,犔犐犢犪犼狌狀(犓犲狔犔犪犫狅狉犪狋狅狉狔狅犳犎犲犪狋犜狉犪狀狊犳犲狉犈狀犺犪狀犮犲犿犲狀狋犪狀犱犈狀犲狉犵狔犆狅狀狊犲狉狏犪狋犻狅狀,犕犻狀犻狊狋狉狔狅犳犈犱狌犮犪狋犻狅狀,犛狅狌狋犺犆犺犻狀犪犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔狅犳犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔,犌狌犪狀犵狕犺狅狌510640,犌狌犪狀犵犱狅狀犵,犆犺犻狀犪)犃犫狊狋狉犪犮狋:Therecondensationsystemofboiloffgas(BOG)inLNG(liquefiednaturalgas)receivingterminalissimulatedwithsoftwarePRO/Ⅱ8.0aimingtoreduceitshighenergyconsumption,andthekeyprocessparameterssuchasthechangeoftheoutputofLNG,themassratioandtheBOGtemperatureareanalysed.Anoptimizedprocess,namedtheprecoolingofBOG,isproposed,inwhichthesubcooledhighpressureLNGisusedtocooltheBOGfromthecompressorbeforeitentersintotherecondenseraimingatreducingthecompressionratioofBOGcompressor.TheoptimizedprocesscansavetheworkofBOGcompressorin32.5%comparedwiththeexistingprocessandcanimprovetheoperationflexibilitywhenthedownstreamsystemofgastransportationappearsfluctuationingasloadbetweenpeakandvalley.Therefore,theproposedprocesshasbetterperformanceforpeakvalleyadjustment.犓犲狔狑狅狉犱狊:LNG;boiloffgas;recondensation;optimization;compress;energyconsumption 2009-03-20收到初稿,2009-08-25收到修改稿。联系人:李亚军。第一作者:杨志国(1982—),男,硕士研究生。 引 言加快发展进口液化天然气(LNG)是目前我国优化能源结构、改善环境和提高能效的最有力的措施。根据国家的能源规划,2020年天然气在一次能源中的比率达到12%,我国将在长三角、环 犚犲犮犲犻狏犲犱犱犪狋犲:2009-03-20.犆狅狉狉犲狊狆狅狀犱犻狀犵犪狌狋犺狅狉:LIYajun,associateprofessor,liyajun@scut.edu.cn 渤海地区、泛珠三角地区建设约10个LNG接收站,到2020年形成年进口5000万吨以上规模的LNG接收设施[1]。由于LNG在常压下温度低至-160.0℃,其特殊的储存条件,在接收站储存时漏热便不可避免,即LNG在储存中会产生大量的蒸发气体(boiloffgas,BOG),一般地上储罐日蒸发量≤0.05%(质量);同时除储罐漏热产生BOG外,在LNG船卸货期间也会产生大量的BOG。目前,工程上对BOG的处理主要有两种工艺流程:直接压缩工艺和再冷凝工艺[23]。对于气源型接收站,由于采用7.0~9.0MPa高压外送管网[4],故普遍采用再冷凝工艺。目前的再冷凝工艺大都为压缩后的BOG和LNG直接进行换热,利用LNG的冷能将压缩后的BOG再冷凝[57]。该工艺存在BOG压缩功耗大,管网输气负荷波动时工艺操作困难等方面的不足。本文以某一运行的LNG接收站为研究对象,在分析其现有BOG再冷凝工艺流程运行的基础上,对其流程进行优化,以降低工艺过程的能耗,改善工艺操作弹性,提高能源利用率。1 现有BOG再冷凝工艺流程某接收站接收船运进口的LNG,其组成如表1所示。LNG通过卸料臂卸载到LNG储罐,储罐为两个存量1.6×105m3的全容式混凝土低温常压储罐,操作压力为0.115MPa,每个储罐储货总量为147520t,液货日蒸发量小于0.05%(质量)。该接收站BOG再冷凝工艺流程如图1所示,储罐(V1)中的LNG经第一级泵(P1)压缩过冷后分成两股,一股去再冷凝器(R1)上部冷凝BOG,一股去再冷凝器下部与冷凝液混合。储罐产生的BOG和在卸货过程中产生的BOG,先在分离器(V2)中缓存并分离凝液,气相进入BOG压缩机(C1)增压,目前在正常操作条件下,每小时约产生BOG6.7t。增压后的BOG在再冷凝器中和经过第一级泵增压到相同压力的过冷LNG混合换热并全部冷凝,之后与再冷凝器下部的LNG混合,经表1 犔犖犌组成犜犪犫犾犲1 犆狅犿狆狅狀犲狀狋狅犳犔犖犌ComponentContent/%(mole)C188.774C27.542C32.588犻C40.454狀C40.562犻C50.004N20.074图1 现有BOG再冷凝工艺流程Fig.1 ExistingrecondensationprocessofBOGA1—BOGrefluxhandingarm;A2—LNGhandingarm;B1—LNGcarrier;C1—BOGcompressor;P1—thefirststagepump;P2—thesecondstagepump;R1—recondenser;T1—torch;V1—LNGstorage;V2—separator;XH1—vaporizer 第二级泵(P2)增加至管网压力9.0MPa后进汽化器(XH1)气化,然后输送至管网[8]。从上述流程可以看出,BOG再冷凝工艺主要设备是BOG压缩机及再冷凝器,主要工艺参数是压缩机的压比及完全将BOG再冷凝的LNG用量。本文采用专业流程模拟软件PRO/Ⅱ8.0对现有BOG再冷凝工艺进行流程模拟,热力学方法采用SRK(SoaveRedichKwong)[9],液体密度采用SRKSIMSCI,焓熵计算采用LKP(LeeKeslerPlocker)[10]。由于气化产生的BOG的组成很难准确分析,因此本文以LNG组成及LNG液货罐的操作条件为基础,根据物料平衡、热量平衡和相平衡,通过模拟计算BOG组成[11]。在流程模拟中压缩机和泵的效率按75%(现场实际操作提供数据)计算[12],这与工程实际相吻合。表2为现有BOG再冷凝工艺流程的主要运行参数,其中用来冷凝BOG的LNG与BOG的质量比为9.2。表2 现有犅犗犌再冷凝工艺的主要运行参数犜犪犫犾犲2 犕犪犻狀狆狉狅犮犲狊狊狆犪狉犪犿犲狋犲狉狊狅犳犲狓犻狊狋犻狀犵狉犲犮狅狀犱犲狀狊犪狋犻狅狀狆狉狅犮犲狊狊狅犳犅犗犌StreamTemperature/℃Pressure/MPaFlowrate/t·h-1BOGS2-137.00.1156.7BOGS3-133.00.1156.7BOGS4-1.41.1006.7LNGS6-158.31.10061.6S9-145.19.000180.0·7782· 第11期 杨志国等:液化天然气接收站蒸发气体再冷凝工艺的优化2 影响BOG再冷凝工艺的主要操作参数分析21 输气负荷波动对压比和物料比的影响由于天然气用户的用气量波动频繁,不同时段和季节的变化量相当大,故LNG的气化要根据下游管网输气的峰、谷负荷来确定。图2为某接收站2007年每天的LNG输出量累计。从图中可看出,接收站在输送高峰时期达到日输气量13500t,合每小时562.5t,在输送低谷时期,每天输气量只有1184.5t,每小时只有49t。在气化负荷较低时,LNG输出量较少,用来冷凝BOG的LNG量就会比较少。为了保证BOG被完全冷凝,BOG需被增压至较高压力,导致压缩机功耗较大;且随着下游用气负荷的波动,LNG输出量随之变化,BOG压缩机出口压力也要变化,一般为1.100~1.400MPa。当有突发事件导致产生过多BOG而使再冷凝装置无法处理时,送火炬(T1)燃烧。图2 LNG输出量随时间的变化Fig.2 ChangeofoutputofLNGwithtime 由于影响BOG再冷凝工艺的主要因素是BOG压缩机的压比及完全将BOG再冷凝的LNG的用量,建立了BOG再冷凝工艺流程模型[13],分别对BOG从操作压力0.115MPa压缩至1.100~1.400MPa进行全流程模拟,结果见表3。取现场实际工艺中BOG进压缩机的温度为-133.0℃,其中物料比为达到BOG全部再液化所需要的最小的LNG与BOG的质量比。从表3可以看出,随着压比的增大,所需最小物料比减小,这是因为BOG的压力增大,其露点温度升高,较易液化,将BOG再液化所需要的LNG冷量越少,故LNG用量也减少。但同时可以看出输出压力增大,压缩机功耗随之增加,导致工艺能耗增加。故在能完全将BOG再冷凝的工艺条件下,应在操作上尽可能降低压比,从而降低BOG压缩机功耗。但压比的降低会使物料比增大,在输气负荷低谷时,将给操作带来一定困难。22 犅犗犌温度对物料比的影响从表3还可以看出,-133.0℃的BOG进压缩机,经过增压之后温度升高至0℃以上,而BOG再冷凝之后的温度又降低到-130℃左右,因此LNG不仅要为BOG从气态到液态的相变过程提供冷量,而且还要为其压缩后降温过程提供冷量。如果在BOG进再冷凝器之前将其降温,那么就可以减少LNG来为其提供冷量,即可降低物料比,这对于缓解输气负荷波动时导致的压比和物料比之间的矛盾尤为重要。图3为不同BOG压缩机出口压力下(压缩机入口压力为0.115MPa),再冷凝器的最小物料比随进入再冷凝器BOG的温度不同的变化曲线。从图中可以看出,物料比和BOG温度呈简单的线性关系,BOG进再冷凝器的温度越低所需物料比越小。因为BOG的温度越低,LNG需要为BOG降温提供的冷量就越少,其极限情况是BOG温度在露点时进入再冷凝器,这样LNG只需为BOG的相变提供冷量而无须再为其降温提供冷量,此时的物料比最小。所以,为了弥补降低压比而导致物料比的增加,应尽量降低BOG进再冷凝器的温度,从而保证物料比不随压比的降低而增大,因此可以在物料比不变或变化不大的情况下降低压比,从而达到降低压缩机功耗的目的。表3 犅犗犌压比与物料比的关系犜犪犫犾犲3 犚犲犾犪狋犻狅狀狊犺犻狆犫犲狋狑犲犲狀犮狅犿狆狉犲狊狊犻狅狀狉犪狋犻狅狅犳犅犗犌犮狅犿狆狉犲狊狊狅狉犪狀犱犿犪狊狊狉犪狋犻狅Outletpressure/MPa
本文标题:液化天然气接收站蒸发气体再冷凝工艺的优化
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