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典型设备故障及事故案例机电保全部二〇一四年十月2前言为帮助装备人员进一步了解设备特性,掌握设备运行规律,及时发现并解决设备隐患,减少设备故障及事故的发生。机电保全部对近几年发生的设备故障和事故进行了分类汇总,力求通过典型故障和事故案例,使管理人员直观的了解故障现象,发生原因,防范措施,从而掌握对同类型故障的预防和处理能力。也希望通过这些案例起到警示作用,强化各级管理人员的工作责任心,提高履职能力。3目录1、皮带机胶带撕(断)裂1.1兴业海螺1004皮带机胶带撕裂61.2重庆海螺1#石灰石皮带接头断裂81.3荻港海螺三期石灰石长皮带撕裂111.4石门海螺1005长皮带撕裂131.5弋阳海螺2202矿山皮带撕裂151.6益阳海螺矿山1#长皮带撕裂172、胶带斗提胶带断裂2.1芜湖海螺3428胶带斗提胶带断裂192.2枞阳海螺3428胶带斗提胶带断裂203、回转窑轮带开裂3.1荻港海螺3#窑二档轮带开裂223.2枞阳海螺4#窑二档轮带开裂234、回转窑托轮瓦高温4.1白马山水泥厂2#窑8#托轮瓦高温244.2英德海螺B线窑3-3托轮瓦高温264.3武冈云峰3-2托轮高温284.4贵定海螺2#窑2-3托轮瓦高温305、回转窑筒体开裂5.1分宜海螺1#窑筒体30.4米开裂326、回转窑液压挡轮损坏6.1双峰海螺2516液压挡轮损坏346.2中国厂2#窑液压挡轮损坏356.3英德海螺A线窑液压挡轮损坏3647、大型风机轴承损坏7.1平凉海螺1327风机轴承损坏387.2宏熙公司原料磨循环风机轴承损坏408、中、大型减速机损坏8.1兴安海螺2428入窑斗提减速机损坏428.2安龙公司一线原料磨减速机损坏448.3凌云公司一线原料磨减速机损坏468.4分宜公司一线原料磨减速机损坏489、熟料拉链机脱轨9.1英德海螺熟料拉链机脱轨499.2贵阳海螺熟料拉链机脱轨519.3江华海螺熟料拉链机脱轨5210、余热发电汽轮机组10.1英德海螺余热发电2#汽轮机组飞车5410.2分宜海螺余热发电机组设备6011、总降类11.1池州海螺总降联络隔离柜故障6311.2枞阳海螺110kV总降变电站GIS故障6611.3枞阳海螺FSR高速开关柜爆炸7111.4广元海螺总降GIS断路器故障跳闸7711.5龙陵海螺总降进线柜短路7911.6双峰海螺总降FSR柜故障8211.7芜湖型材公司总降母排螺栓松动8711.8荻港海螺总降电容柜拉弧9012、高压开关柜类12.1荻港海螺高压开关柜操作中发生拉弧94512.2宁国厂高压开关柜损坏9812.3建德海螺35kV主变开关柜损坏10212.4宁国水泥厂带电拉闸10412.5石门海螺52G高压柜小车触头烧毁10712.6铜陵海螺高压柜拉弧11012.7铜陵海螺总降AB水泥磨6kV电源柜短路11312.8小动物导致发电52S开关柜短路11812.9英德余热发电出口52G柜烧毁12012.10荻港海螺高压柜拉弧12412.11枞阳海螺余热发电并网柜拉弧着火12713、高压电缆类13.1怀宁海螺余热发电主电缆短路13013.2建德海螺余热发电6KV高压母联电缆短路13413.3芜湖海螺总降至窑头进线电缆短路13614、高压电机类14.1池州海螺高压电机接线松动14014.2荻港海螺频繁启动导致高压电机烧毁14214.3宁国水泥厂违反操作规程导致电机轴瓦损伤14414.4弋阳海螺高压电机轴瓦损坏14661.1兴业海螺1004皮带机胶带撕裂一、事情经过2010年7月10日22:16分,矿山分厂1004皮带机出现速度开关报警跳停。局控操作员莫礼阳随即电话通知当班巡检工陆毅,此时陆毅正在1004皮带机头部巡检,局控操作员莫礼阳便让当班巡检工陆毅对皮带机进行检查,陆毅在仅对皮带机头部进行了检查后,认为正常就通知了局控开机,22:20分再次出现速度开关报警跳停,局控操作员莫礼阳在未通知当班巡检工陆毅进行进一步检查的情况下于22:23到22:43分之间连续开机5次,均出现速度开关跳停。22:45分最后一次跳停后,当班巡检工陆毅在向尾轮巡检途中发现皮带已撕裂,经检查发现在尾轮处卡有一根约1米长的钢管,将皮带撕裂约475米左右。事故发生后,兴业海螺立即组织相关部门召开了紧急会议,认真对此次事故进行了反思和严肃处理。并及时成立了以公司班子为组长的抢修小组,统一调配公司所有维修精干力量对该皮带进行修补处理,于7月12日下午18:00左右抢修完毕,负荷运行正常。二、原因分析1、矿山分厂前期在开采平台进行设备维修作业时,未能做到人走场清,将一根长约1米的检修用加力钢管遗失在开采平台上,且在铲装及运输过程中也未被及时发现,导致钢管被带入破碎及输送系统,卡在1004皮带机尾轮处,是造成此次事故发生的直接原因。2、当班局控操作员岗位操作技能较差,皮带机每次跳停后DCS操作画面均显示为速度开关保护跳停,但操作员未能按操作规程通知岗位工对皮带机尾轮速度开关等部位进行全面检查,仍然多次开机。同时当班巡检工工作责任心不强,在皮带机出现保护跳停后,未能对7皮带机进行全面检查,且在原因未查清的情况下便通知局控开机,是造成本次事故发生的主要原因。综上所述,这是一起因岗位人员技能较差,操作不当,工作责任心不强而导致的一起重大设备事故。三、防范措施针对此次事故的发生,各公司应高度重视,认真汲取兴业海螺皮带机撕裂事故教训,引以为戒,举一反三,加强和完善设备运行管理,规范操作规程,具体防范措施如下:1、定期组织对设备安全保护进行检查确认,确保各种保护装置运行可靠;设备保护跳停后,必须对现场进行全面检查,原因未查清禁止开机;2、针对矿山管理要对石灰石爆破、铲装及运输过程中铁器等异物的检查和清理,拟定相关的检查规程,防止金属铁器等异物进入破碎及皮带机输送系统;3、对皮带机、板喂机各下料口衬板等耐磨件、皮带机托辊、缓冲挡板、清扫器及除铁器等设备按要求定期检查确认并形成检查记录,及时发现和处理设备存在隐患,并制定相应防范措施;4、加强员工的责任心教育和技能培训,提高员工工作责任心和工作技能,使员工熟知岗位操作规程,掌握必备的应知技能;5、检修过程中要严格遵守检修规范,检修结束后项目负责人要认真对检修后现场异物进行清理确认,避免因检修后现场清理不到位而发生同类设备事故;6、加强对中控操作员责任心教育,注重对皮带机等设备运行参数的跟踪,及时发现运行隐患,避免设备事故的发生。81.2重庆1#石灰石皮带接头断裂一、事情经过2011年8月21日08:11左右,重庆海螺1#长皮带机运行过程中突然发出一声巨响,现场巡检工邓道友听到异常声音后,随即通过现场拉绳开关停止皮带机驱动,并通知中控停止系统运行。在中控室通过设置在现场的摄像头检查皮带机情况,发现在平洞口附近胶带接头已经断裂。停机后,重庆海螺立即组织相关人员对现场情况进行全面检查,发现1#皮带机在平洞内发生胶带接头断裂,其中一个接头沿回程托辊滑移到平洞外,两接头距离约1公里左右。事故发生后,重庆海螺将现场情况及时向股份公司领导和相关部室进行汇报,并成立了以公司领导为组长的检修领导组,统一调配公司所有维修力量对1#皮带机进行抢修。8月23日16:40左右,现场在抢修牵引平洞外胶带时,发生检修钢丝绳断裂,平洞外回程胶带再次向皮带机头部方向发生滑移,两接头距离扩大至6公里左右,增加了抢修难度。经过全力连续抢修,于9月15日11:30左右接头硫化结束,皮带机投入运行,现场重新胶接了8个接头。二、原因分析重庆海螺矿山石灰石输送1#长皮带自2010年5月份投入使用,已经运行超过1年时间。该长皮带总长6.3公里,有62个硫化接头,胶带型号ST-2500,带宽1400mm,物料落差达330m,属于大倾角下运皮带机,距离长、工况复杂,运行管理难度大。在检修过程中,重庆海螺随机抽取长胶带一接头到中煤科工集团上海研究院检测中心进行强度检测,检测结果为强度达到胶带本体设计强度的90%,符合接头强度要求。因现场情况复杂,胶带接头较多,9无法判定此次断裂接头是否存在胶接质量问题。通过分析,事故原因如下:1、现场对长皮带运行管理存在薄弱环节,对长皮带接头的日常检查不到位,长皮带机隐患的整治工作没有引起重视,是造成此次接头在运行中发生断裂事故主要原因。2、胶带发生接头断裂后,恢复方案制定不细致,抢修过程中,准备不充分,检修中钢丝绳断裂引起胶带长距离的滑移,是造成接头恢复时间长、事故扩大的直接原因。三、防范措施1、公司各单位要从本次皮带断裂事故中吸取教训,根据近期下发的《长皮带检修及运行管理维护保养的通知》相关要求,结合公司现场实际情况加强对长皮带的运行管理及检修管理,确保长皮带运行受控。2、有长皮带运行的单位,要安排专人专职负责长皮带的运行管理,完善长皮带的各类运行信息统计,提高长皮带存在问题处理的及时性。3、加强皮带机的点巡检,严格按照设备四级点巡检要求完善长皮带的检查,定期对长皮带运行过程中可能存在的问题做好各类检查,及时发现长皮带各类隐患,杜绝设备长期带病运行。4、各单位要组织对运行皮带机接头进行全面检查,对于存在隐患的接头,要进行全面整改,防止接头突发性断裂再次发生。检查发现长皮带有鼓包、龟裂、脱胶、断钢丝等现象时要立即安排处理,杜绝带病运行。5、提高皮带接头的胶接质量管理,胶带检修硫化时,要对硫化皮带的接头长度、形式以及硫化时间等参数进行研讨优化,规范胶料管理,杜绝使用不合格胶料,改善接头硫化环境,提高接头内部清洁10程度,做好胶接环节控制,确保接头质量合格。6、各单位要完善相关的检查规程,防止金属铁器等异物进入皮带输送系统。对皮带机各下料口的衬板等耐磨件及缓冲挡板、清扫器等进行彻底检查,及时发现处理存在的问题,防止胶带撕裂现象发生。7、各单位加强员工责任心教育和岗位培训,提高各级人员对长皮带的驾驭能力,改善长皮带的综合管理,避免长皮带事故再次发生。111.3荻港三期石灰石长皮带撕裂一、事情经过2009年7月17日早上,矿山三期破碎工段岗位工张必钱、吴圣海接班后对破碎机破碎腔等进行了检查,认为前期存在的2#转子篦筛裂纹无明显扩大,并电话汇报工段长胡其林、分厂领导李家亮、何斌同意后,开机生产至中午12:00停机。下午13时10分,在未进行开机前检查的情况下,继续开机生产,13时40分左右,张必钱巡检至0009皮带头部时发现皮带出现异常漏料,便通过拉绳拉停皮带,并向工段汇报,经检查在0009皮带尾部导料槽内发现卡一块断裂的篦筛,皮带从除铁器至皮带机头轮部撕裂约520米。立即汇报分厂领导、调度及公司领导,后经公司组织,各单位全力参与抢修,于7月19日早上9:00恢复生产。二、原因分析直接原因:从断裂的篦筛看,该篦筛裂纹已存在一段时间,并逐步扩展,直到完全断脱,断脱的篦筛以接近水平姿态掉落在0003皮带上,被带至0009皮带尾部下料口垂直卡在导料槽内,最终导致皮带纵向撕裂。主要原因:在7月4日已发现该破碎机2#转子多块篦筛存在裂纹,工段长胡其林、分厂领导何斌、李家亮也到现场进行了确认,但未引起高度重视,未及时按公司相关制度,安排有效的隐患监控,尽管裂纹在不断扩展,但在交接班记录上,7日、13日、16日无2#转子裂纹检查记录,事发当天记录中只写了“2#篦筛损坏严重”,对裂纹扩展情况及相关汇报程序没有记录,工段及分厂领导也未能深入现场了解具体情况。以上情况说明,分厂、工段对设备存在的隐患重视程度不够,未12能按公司相关制度进行有效的隐患监控组织是事故发生的主要原因。同时,保全处未能深入生产单位,了解设备运行动态,及时指导分厂进行设备管理,是事故发生的另一重要原因。三、防范措施1、各单位要严格按照设备开停机制度,做好设备开停机前的检查工作,近期尤其要做好各下料口衬板磨损情况的检查,防止异物掉落损坏设备的情况发生。2、设备保全处牵头,组织一次设备隐患专题会议,对公司现存的设备隐患及其监控措施进行系统梳理,对设备隐患监控体系的有效运行进行讨论。3、设备保全处要及时与备件厂家联系,对备件质量存在问题的厂家要按合同要求进行责任追究,必要时,及时更换备件供货商。131.4石门10
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