您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 建筑/环境 > 结构设计 > 鄂钢2高炉炉凉事故分析与处理(武钢李朝阳)
-1-2006年炼铁生产技术会议鄂钢2#高炉炉凉事故分析与处理李朝阳(武汉钢铁集团鄂钢公司炼铁厂)摘要槽下电器电器故障,高炉慢风待料,是导致高炉无计划休风的直接原因;值班工长处置不当,致使顶温过高,是造成无计划休风的重要因素;下密阀存在的固有缺陷及炉喉无打水装置,是造成无计划休风的克观情况;炉况处理过程中,对困难估计不足,急于求成,延长了炉况处理时间。关键词炉凉凉悬料坐料崩料1前言武汉钢铁集团鄂钢公司炼铁厂2#高炉于1986年建成投产。高炉有效容积620m3,共有14全风口,无料钟炉顶。炉凉事故发生前,顺行情况比较好。矿批达到2车制的极限16.2吨,焦批3.4吨,焦丁0.2吨,焦炭负荷为4.5。2事故经过2005年12月10是夜班00:08,槽下电器故障导致计算机主机断电不能上料,炉内被迫减风控制顶温,保护炉顶设备,风量由8.0万m3/h减至4.8万m3/h。由于慢风时间较长,接近90分钟,炉顶温度最高达到800℃,最终导致下密阀开不了,随后休风更换下密,共休风620分钟。12月10日11:50复风,复风前堵4#、7#和11#三个风口,首回加焦10车,后跟循环焦(3H+1J)×4。刚复风时,炉内状况尚可,风量4万m3/h左右。复风后不久,4#和7#口被吹开,炉内状况开始变坏,探尺不崩不走,后崩料次数增多,风量逐渐萎缩到2-3万m3/h。考虑到炉况恢复困难,于9回减矿2t/批,并加底焦1.3t/批,取消焦丁,焦炭负荷由4.5降为3.02。随后炉况开始恶化,于24回加焦6车,27回加焦10车,34回再加焦6车,并加循环焦(2H+1J)×2。炉温逐渐下降,夜班[si]为0.45%,[s]为0.050%,早班接班后出铁[si]为0.23%,[s]为0.045%,中班炉温继续下降为[si]0.21%。炉内状况进一步恶化,风量为零,凉悬料已形成。12月11日00:00坐料。坐料后,11#、12#、13#、14#和1#风口灌渣,2#-10#风口尚可。回风后,风量一直维持在2万m3/h左右,探尺仍旧不崩不走。料后加集中焦4车和循环焦(2H+1J)×5。由于铁口(1#和14#风口之间)方向不能进风,铁口的工作状况越来越糟。刚复风时,铁口出渣铁还可以,流动性尚可,后来铁口出渣铁非常困难。从后来分析看,当时炉缸并没有冻结,而是铁口氧烧方向不对。下午3点钟,铁口氧烧3小时未见渣铁,只有吹风。遂研究决定休风处理灌渣风口,休风后,剩余2#-10#全部灌渣。这次休风从下午3点一直到12月12日凌晨01:53,共休风10个小时又53分钟,至此,炉凉事故已成事实。3炉凉事故原因3.1槽下电器断电,不能上料,致使顶温太高,下密阀开不了,造成高炉长期无计划休风。3.2休风后,从炉顶人孔看,料面较深,对深料线没有收起足够的重视。3.3高炉在10月份下旬曾发生过一次断水事故,2#热风炉的热风阀阀芯破损严重,进水较多。3.4堵3个风口,2个被吹开,导致炉况恢复困难,长期不能喷煤,炉内状况恶化,崩料不止。-2-3.5对炉内工作状况预计不足,复风料是根据炉子正常状况下制定的,没有考虑到休风前慢风时间较长,停煤长达一个半小时,炉温基数不是很好。3.6复风后,对凉崩料没有引起足够警觉,在吹开2个风口后,尽管采取了措施,加入净焦,减轻焦炭负荷,但事后看力度不够,导致炉况不断恶化,最终酿成炉凉事故。4事故处理4.1休风期间,更换了全部的吹管,并用O2烧开风口,后堵死2#-10#风口,只留下12#、13#、14#和1#风口进风,高渣口用耐火砖砌筑了临时铁口。4.2改变了装料制度。由事故前的35#装料制度变更为44#装料制度,从而适度放松边沿,发展两股煤气通道。4.3加入锰矿和萤石洗炉,改善渣铁流动性,并适度调低渣碱度,清洗炉墙粘结,尽快恢复边沿煤气流通道。4.4调整O/C。增加软熔带区域焦窗厚度,改善料柱透气性。此次事故处理中,O/C最低2.13,即焦批4.7吨,矿批10吨,比全焦冶炼的O/C(2.6左右)还低。4.5增加出铁次数,控制在1个小时10分钟开一次铁口,排净渣铁。4.6处理过程12月12日凌晨01:53复风,风量2-4万m3/h。复风后不久,铁口自动流出渣铁,随着铁口的复活,炉内进风有所好转。中班(16:00-24:00)休风145分钟,烧通4#-11#风口并堵泥,遂炉况好转,不断捅开风口,最后剩下7#、8#和9#风口未开。虽然进风面积增大,但风量上升并不多,后来炉况反复,减风坐料2次,休风坐料3次。12月13日,见炉况进程仍不佳,早班(08:00-16:00)19回减矿3200kg/批,此时,矿批为10000kg,焦批为4700kg。中班加焦20车,后加循环焦(3H+1J)×10。集中焦加完后,每批料加锰矿2吨,共加5批,共10吨,后每批料加锰矿300kg。大约在16:40炉内出现五次管道,下料后管道堵死,风量为零。17:55休风75分钟,堵死2#、4#、11#和13#风口,用1#、3#、5#、6#、10#、12#、14#风口送风。复风后,炉况并未见好转,坐料3次,其中一次休风坐料,到晚上9点后,风量自动为零。12月14日00:00左右,风量突升到5万m3/h左右,这是一次大崩料,在维持一刻钟后,又连续出现5次大的管道,在用焦炭堵塞管道后,风量再次为零,并形成恶性悬料,夜班(00:00-08:00)休风处理风口,只留下13#、14#、1#和2#送风。因为是恶性悬料,风量为零。采纳武钢专家建议,热风压力维持在150-170KP左右。炉前每一个小时开一次铁口,出渣出铁,到晚上22:22恶性悬料终于崩下,风量由2万m3/h逐步回升。由于炉内大部分都是焦炭,炉温比较好,[si]为0.80%左右,因此捅风口并没按常规方法,而是采取跳越式,捅风口比较快,恢复炉况速度比较快。12月15日夜班首回加净焦20车,锰矿16t/批,萤石3t批,加循环焦(2H+1J)×5。早班,炉况基本正常,至此,炉凉事故处理结束。5教训及认识5.1当高炉不能上料,应果断休风处理,不能长时间慢风。5.2当出现无计划休风时,一定要慎重对待,把困难想的多一点,加焦和减矿力度要大一点。5.3堵风口一定要严实。当堵泥被吹开后,要积极采取强有力措施,或休风或加足够多的净焦。炉内要控制好进风量,不急于求成,防止炉况恶化。-3-5.4处理严重炉凉事故时,要加足够多的净焦,不能靠循环焦。5.5恢复炉况时,捅风口速度不能过快。5.6处理炉凉,切忌休风过多。5.7平时精心维护炉内顺行,控制合适的炉温水平,保证充足的渣铁物理热。
本文标题:鄂钢2高炉炉凉事故分析与处理(武钢李朝阳)
链接地址:https://www.777doc.com/doc-2012468 .html