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11.27管道行程事故分析总结一、事故经过2008年11.27日白班(乙)后半班有崩料现象,15:45塌料后,从炉内摄像观察料面吹起严重,判断管道行程,立即通知风机房减风至最低,同时补2车净焦,焦批由4300kg增加至5200kg。减风后风口由不均逐渐均匀,16:10出铁,[Si]0.4,硫0.039。于17:00左右开始缓慢加风,加至130kpa时,料线动的不好,减风至最低料线不动。于18:30出完铁后放风坐料,坐料后复风时,15#、3#风口均发生涌渣。于中班7批开始下净焦,共下20车。期间风口工作不均,2#、4#、11#风口也相继发生挂渣、涌渣。此时炉缸由于管道行程,大量生料进入炉缸,炉凉已经形成,渣、铁粘稠,中、夜班基本就是以低风压养炉以待轻料下达,于11月28日夜班9批开始再集中下净焦(共下35车)。夜班4:47休风准备堵风口,发生涌渣,5#、8#、9#、10#、11#风口灌渣。复风后气流由于风口布局原因发生偏行。白班改料制:αo27°、αc630°624°,后半班由于轻料下达炉温上行,风口有所好转,但13:00以后东南边风口又开始转凉、挂渣,说明长期低风压已造成中心死料柱,必须再次休风处理已灌风口,并合理堵风口,以利炉况恢复。于28日中班17:00—19:00休风,处理所有已灌风口和直吹管,同时堵3#、5#、8#、10#、11#、12#、14#风口。19:00送风后风口工作基本均匀,同时改料制αo637°627°、αc633°330°326°220°,风压逐步加上,负荷由2.0→2.3→2.5逐步加上,至23:10风口向热,于是捅开12#风口,29日夜班逐步加风、加负荷,同时根据风口工作状态分别于2:10捅开3#、8#风口,5:50捅开14#、5#风口,7:00捅开11#风口。至此,炉况已基本转顺。管道行程事故处理结束。二、原因分析1.原料因素:近段时间由于烧结机设备原因,烧结矿不够吃,于是提高球团比例,由原来的(11月上半月)烧结占75%降至60%左右,球团由25%提高至40%左右,同时烧结矿粒度组成明显变差,球团碱度波动大(由0.20—0.38),导致成渣带位置变化较大,同时球团中Ti明显升高,由0.20%以上上升到0.3%以上,这些因素均导致料柱透气性变差,恶化炉缸。2.操作因素:由于自5月份以来,高炉顺行状况较好,未发生大的炉况事故,从而导致操作人员在对炉况的认识上面有所放松,白班前期料慢,顶温升高,压差逐渐下降的情况下应适当提高压差,而不是进一步提顶压降低压差。尤其是压差低于90kpa时未引起重视,以致后来发生连续崩料时没有预料到炉况的恶化程度,减风不到位,以致最后管道形成。3.炉缸因素:进入9月份以来,由于保铸管铁水需要,在单炉生产的不利情况下,长期低硫生产,另外由于渣碱度波动大,为死保铸管,操作上不得已渣碱度走上限,硫磺走下限,因而造成个别班长期硫在0.020以下,再加上渣中TiO2升高和MgO偏低,都造成炉缸工作状态逐渐变差,从而出现出铁时频繁卡铁口现象。三、教训和收获1.此次管道行程说明我们目前的基本操作制度仍有不合理之处,尤其是对高压操作的认识还很不够,什么情况下该降压差,什么情况下该提压差仍有很多认识上的不足。2.对喷煤未燃煤粉的认识不到位。在煤比突破130kg/t以后,风温水平跟不上,理论燃烧温度偏低,同时局部经常堵枪,这样就导致局部大量未然煤粉富集,这也是形成管道的一个诱因。3.对管道的前期判断上仍存在很大不足,对于如压差明显低于正常水平、局部气流发展、崩料后料线不动和风压上顶等各种管道因子的认识和了解还很缺乏,这有待在今后的工作中得到完善和提高。4.对管道形成后的处理我们仍缺乏统一的认识,采取的针对措施不到位,例如此次头一次慢风后我们被风口工作改善和渣铁热量等所迷惑,从而造成误判,加风恢复有点急,从而导致管道反复。四、预防措施1.加强精料工作,在冶炼低硅铁情况下,炉温和硫磺的波动减小,这就必然要求原料的成分和碱度稳定,这是稳定炉缸热制度和造渣制度的前提条件,如果单纯依靠工长的调剂,必然有一段时间的滞后性。2.严格执行高炉操作标准化,尽量稳定硅硫,坚持低硅冶炼,减小硅偏差。同时杜绝硫磺长期过低,按0.025~0.045组织,杜绝连续两炉铁低于0.020,以免造成炉缸堆积。3.注意压差的控制,压差要尽量按合理的标准去组织,正常炉况下按110~120Kpa进行组织,防止低压差操作,当压差低于100Kpa要尤其注意。4.管道形成后,要立即一步减风到位,待气流稳定和风口工作均匀后方可考虑慢慢加风,如果风口稳定不下来,要采取果断措施,休风堵风口,避免管道事故扩大,造成大凉。总之通过此次管道行程的处理,使我们认识到了不足之处和一些有待改善的地方,也使我们对2#高炉炉况的认识有了进一步加深,在今后的工作中,我们将针对不足努力改进,逐步提高,使各项指标更加优化,同时避免类似事故的再次发生。
本文标题:管道行程事故分析
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