您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 建筑/环境 > 电气安装工程 > 窑内结蛋成因及解决措施窑内结蛋
新型干法窑结圈、结蛋分析我公司为日产2500吨带五级悬浮预热器、TDF型分解炉的新型干法生产线,自投产以来,熟料产质量一直维持在较高的水平:熟料日产平均在2600吨-2700吨,28天抗压强度达到58.0Mpa以上。但自2005年9月份以来,窑内频繁结蛋,最多一天结6个,最大直径达到了1.5米,给熟料的产质量带来了不利影响,同时也危及到了设备的安全运行及员工的人身安全,为此,我们进行了认真的分析并采取了有效措施,取得了良好的效果。一、原因分析我们对结蛋熟料进行了化学分析及岩相分析,结果发现,结蛋熟料的烧失量较高,所取4个样品中,烧失量最高达7.64%,最低为3.58%;对该熟料岩相分析,发现结蛋熟料中C3S矿物较少,基本上全是C2S矿物;游离钙也较高,约在5-6%。从理论分析,在水泥生料未出现液相之前,硅酸三钙不会大量生成。到达最低共熔温度(一般硅酸盐水泥熟料在通常煅烧制度下约为1250℃)后,开始出现液相。在高温液相中,硅酸二钙和游离氧化钙都逐步溶解于液相中,以Ca2+离子扩散与硅酸钙离子、硅酸二钙反应,形成硅酸盐水泥的主要矿物硅酸三钙。其反应式如下:C2S+CaOC3S,随着温度的升高和时间的延长,硅酸三钙的晶核不断形成,小晶体不断长大,发育成良好的阿利特晶体。由以上化学、岩相分析结果,结合熟料C3S的形成分析,我们可以判断,熟料大蛋在烧成带之前已经形成。依据物料成球理论,这时熟料结蛋就有两个必备条件:一是窑尾、窑中出现低温液相且过渡带液相量较高;二是在窑尾、窑中要有蛋核产生。我们针对以上两个条件,结合我公司实际进行了分析。1低温液相的出现及液相量偏高1.1原、燃材料中有害成分偏高我们对结蛋熟料进行了有害成分分析:取结蛋熟料样品两个,同时取正常样品一个,编号分别为I、II、III,分别进行了K2O、Na2O、SO3及CL—的检测,结果如下表:%编号K2ONa2OSO3CL—备注I1.570.240.800.42II1.510.270.670.39III0.490.180.490.024通过以上数据可以看出,结蛋熟料中K2O、Na2O、SO3及CL—含量,特别是K2O和CL—含量比正常熟料要高出许多。其有害成分的来源主要为原料和燃料,原燃材料中的有害成分在高温下挥发,并随窑气流向窑尾移动。在物料向窑头运动的过程中随着窑内温度与气氛的变化,有害成分在窑系统中不断富集,使生料在低温下形成低共熔物质并随温度逐渐升高而形成低温液相。1.2窑内还原气氛严重进入9月份以来,窑系统内部还原气氛严重,熟料黄心料较多。经过分析,造成窑内还原气氛的原因主要有以下几个方面的原因:1.2.1因生料均化库的原因,导致入窑生料称重仓仓重不稳定,致使入窑生料喂料波动较大,最大波动在30吨/小时。由于中控操作员在喂煤上存在着与喂料波动的滞后性,使分解炉、末级下料管及窑尾烟室温度偏高,导致上述部位结皮严重,影响了窑内的通风;1.2.2为保证熟料的煅烧,中控操作员往往采用猛加头煤,顶火逼烧的处理方法,严重时甚至出现了头尾煤的倒挂,这样煤粉的燃烧不完全,造成后燃烧现象的出现,使窑皮过厚过长,更加重了窑内还原性气氛。1.2.3由于入窑生料KH值过低,铁、铝含量增高,煤粉中的灰分增加,操作参数不合理等诸多因素的出现,导致窑系统结后圈严重。1.2.4为加强熟料的锻烧,中控操作员采取降窑速的处理方法,使窑速长时间维持在2.8-3.0r/min运转,这样窑内物料的填充率过大,也影响了窑内的通风,增大了窑内的还原气氛。在这种高还原气氛的作用下,多种共熔物中的部分Fe2O3转变为FeO,进一步降低了共熔矿物的软化温度而提早出现液相。1.3进厂煤的质量较差且波动较大由于煤炭供应紧张,造成了进厂煤的质量较差,煤灰分较高且波动较大,入窑煤粉的灰分在18-27%之间波动,灰分最高达到了30%以上。这样物料在煅烧中煤灰的掺入量较高,同时由于煤均化不好,煤灰的波动较大,造成生料率值的调整与煤灰的变化存在滞后性,造成部分时段的熟料KH值偏低,降低了物料的熔融温度,过早出现液相。1.4熟料中MgO的含量偏高在熟料煅烧时,氧化镁有一部分与熟料矿物结合成固熔体并熔于玻璃相中,故熟料中含有少量的氧化镁,能降低熟料的烧成温度,增加液相的数量。九月份以来,受石灰石矿山开采及供应量的影响,我公司石灰石中MgO的含量较以前偏高近1.0%,从而增加了熟料中的液相量。1.5熟料KH及N值控制偏低进入九月份以来,我公司熟料率值一直偏低控制,其中KH值按0.90±0.02下限控制,N值按2.60±0.1控制,这样导致了熟料化学成分中铝、铁含量的增加,由液相量计算公式:L=3.0A+2.25F+M+R可以看出,熟料KH值及N值降低,必然增加熟料煅烧过程中的液相量。同时熟料硅酸率偏低,也容易导致结粒偏大。2、结蛋熟料蛋核的形成2.1分解炉、烟室结皮及后窑皮的脱落如上述分析,原燃材料中有害成分的增加以及喂料量、喂煤量的不稳定等因素会增加分解炉及烟室的结皮,长后窑皮。随着温度的变化以及一些人为的清堵等原因,会导致结皮及窑皮的脱落,这些脱落的结皮及窑皮进入窑内,形成蛋核。2.2窑内结后圈由于窑内结圈严重,物料在入窑后受到了阻挡,大量物料积聚于结圈附近,在窑旋转筒体的带动下,物料在结圈处形成翻滚,再加上低温液相的出现,极易造成生料结球,形成蛋核。2.3入窑生料喂料不均由以上介绍,我公司入窑生料喂料系统的波动较大,易导致大股低分解率的生料窜入窑内,在低温液相出现的情况下,随着物料的翻腾,易结大球,形成蛋核。二、解决措施1、严格控制进厂原、燃材料质量,加强预均化。针对上述分析,加强了进厂原、燃材料的质量管理,制定了严格的原、燃材料质量标准及验收规定,特别是对原、燃材料的有害成分进行了严格的限制:规定进厂原煤的全硫不大于0.8%,煤灰分控制在20%以内,挥发分大于28%;严格控制原材料的碱含量及氯离子的含量,确保入窑生料碱含量控制在0.40%以下,氯离子含量严格控制在0.015%以内;严格控制进厂石灰石中氧化镁的含量,确保进厂石灰石氧化镁控制在2.0%以内;加强了原燃材料的预均化,确保了原燃材料的质量稳定。2.统一认识,优化操作,稳定入窑生料的喂料,减少结皮、结圈现象的发生,降低窑内还原气氛。2.1针对中控操作员操作手法不一致的问题,统一了各班操作员的操作思路,统一行动,稳定窑系统热工制度;2.2.通过对生料均化库下料装置进行检修,稳定了称重仓的仓重,减小了入窑生料的波动,由过去的30吨/小时降低到3-4吨/小时;2.3,对操作参数进行了优化。加强篦冷机操作,提高二、三次风温,降低头煤比例,减少还原气氛;强化分解炉煤料的混合,稳定出炉温度,稳定入窑生料的分解率。2.4、降低煤粉的细度及水分指标,分别由小于12%、小于2%调整为小于6%和小于1%;改进喷煤系统,加速风、煤的混合,保证煤粉的完全燃烧;控制一定的火焰长度,保持烧成带有足够的火力,加速煤粉的燃烧,并保持稳定,确保物料预烧好。以上措施的实施,减少了结皮、结圈现象的发生,提高了窑内的通风,降低了还原气氛。3、适当提高了熟料配料方案中的KH及N值,减少液相粘度和总量,防止液相的过早出现。根据窑系统的实际状况,将KH值由0.90±0.02下限控制提高到0.91±0.02控制,N值由2.60±0.1提高到2.85±0.1控制,液相量由原来了26.1%降低到24.3%,同时随着KH及N值的提高,也有效预防了液相量的提早出现。4提高进厂原煤取样的代表性,对均化库原煤质量做好预测,及时把握入窑煤粉的质量情况,提高预见性,根据入窑煤粉的质量情况,及时调整入窑生料的率值指标,优化煤、料的配合。窑内结蛋成因及解决措施窑内结蛋,顾名思义,是指在熟料生产过程中物料在窑内聚结成团。在大蛋形成时会有一些征兆,从中空室操作参数来看,窑主电机电流大副波动,电流曲线成毛刺状且幅度变宽,同时窑尾负压升高,尾温下降;从生产现场观测,摇头白亮,火焰发憋,不顺畅,站在窑下可听见“咚、咚”的声响。大蛋一旦形成,将影响窑的正常运行:①影响窑内的正常通风,易导致煤粉的不完全燃烧,还原气氛加剧,恶化热工制度;②损伤窑皮,砸毁窑衬,易导致出窑游离钙跑高;③会降低窑运转率,大蛋卡在篦冷机破碎机出口处,需停二段人工打蛋,耗时费力,虽然目前已经更换锤式破碎机为辊式破碎机,对大蛋的自行消化能力增强,但是如果结蛋的直径过大,被卡在一段或者二段的挡风墙下,就会使熟料堆积,致使篦冷机超负荷运转而保护跳停,必须止料停窑处理。结蛋的主要成因有以下几点:首先有害成分是预分解窑内结蛋的原因之一。根据国内外一些预分解结皮结蛋样的分析得知,有害成分(主要是K2O、Na2O、SO3)是影响结皮结蛋的重要原因,结皮料有害成分的含量明显高于相应生料中的含量,有害成分能促进中间相特征矿物的形成,而中间相是形成结皮结蛋的特征矿物(如钙明矾石2CaSO4·K2SO4,硅方解石2C2S·CaSO4等)。原燃料中的有害成分在烧成带高温下挥发,并随窑气向窑尾移动,造成并促进窑后结蛋特征矿物的形成。在物料向窑头运动的过程中,随着窑内温度与气氛的变化,特征矿物分解转变,其中的有害成分又被释放出来。进入高温带后绝大部分又挥发出来,形成内循环,使有害成分在窑系统中不断富集。有害成分含量越高,挥发率越高,富集程度越高,内循环量波动的上极值越大,则特征矿物的生成机会越多,窑内出现结蛋的可能性越大。其次从配料上看,液向量及其性质的波动大,体现在熟料的三率值上主要是熟料的铝率波动大。传统的理论认为:配料方案中A1203、Fe203含量高,SiO2含量低是形成窑内结蛋的前提条件之一。所以国内外绝大多数预分解窑都控制A1203,+Fe2039%,液相量24%左右,Si0222%,n2.50。且多余的mgo相当于“提铁”,实质上导致熟料的烧成范围变窄,液相提前出现,表面张力减小,黏度降低,易长厚窑皮和结蛋。接大蛋和熟料n、p的高低没有太直接的关系,重要的是液相的性质。当液相量极其黏度发生较大的变化时,操作与料不同步,就可能导致出大蛋,也就是说熟料液相性质的变化是诱导结蛋的因素之一。再次是操作上的影响。①由于种种原因,四班操作不统一,窑况不稳定,造成煤粉滞后燃烧。煤粉的滞后燃烧使物料在过度带液向量增多,当液相含量达到物料总量的12%~17%时,就比较容易烧成小的物料球,升温速率越小,时间越长,就容易形成大蛋。②窑前喂煤量偏大,煤粉无法在窑前充分燃烧;③窑前温度低,煤粉无法获得足够的热量,一次风用量不当,对二次风的引射能力不够,使煤粉燃烧滞后;④内外风配合不当,外风大,内风小,并且当煤粉灰分波动时,不能正确调整内外风以保持煤粉及时燃烧。最后是窑内结圈的影响。俗话说“十圈九蛋”也就是说当形成蛋的前提条件具备后,正是圈的存在进一步加剧了蛋的形成。不难理解当物料受到圈的阻挡,并在此不断滚动,一方面由于对小球核的挤压,使液相存在于球核表面,另一方面,由于上述原因,在此存在一定液相,使小球不断黏结物料并不断滚动逐渐形成大蛋。当蛋大到一定程度,受到物料冲击和挤压作用,大蛋跨过圈从窑内滚出来。有时烧成带前端窑皮偏厚形成台阶时,也会在此形成大蛋。针对以上成因,解决措施主要有:①选用品位高,有害成分少的原燃料。②选用合理的率KH=0.95+_0.1,SM=2.5+_0.1,IM=1.5+_0.1,加强均化,保持入窑生料成分的稳定;③规范操作,优化工艺操作参数,不断积累经验,根据不同来料和燃料及时调整操作方法,适时调整内外风比例,开大内旋风,同时减少头煤0.1~0.3t/h,以保证煤粉在窑前完全燃烧;④尽量避免窑内结圈,从而防止窑内结大蛋。当窑内结圈要及时处理掉,结后圈可以通过冷热交替法,结前圈可以通过调整火焰形状把圈烧掉。
本文标题:窑内结蛋成因及解决措施窑内结蛋
链接地址:https://www.777doc.com/doc-2151938 .html