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汽包水位重大事故案例摘编1、1958年10月31日,某厂#1炉(230t/h)因仪表电源中断,汽、水流量、水位等仪表指示不正常,司炉误判断、误操作,锅炉满水并进入汽机。2、1976年10月18日,某厂#3炉水位自调失灵,水位升高至满水,虽开事故放水门和过热器疏水门为时已晚,造成4台(母管制)汽轮机蒸汽带水被迫停机。3、1977年1月3日,某电站#6炉(苏制430t/h)处于启动工况,DDZ差压水位计失灵,自调不能投入靠手动调整水位。7万千瓦负荷时,差压水位计与云母水位计指示基本一致,电接点水位计高50~100mm。9万千瓦负荷时锅炉严重缺水,电接点水位计负值最大,差压水位计-270mm,造成水冷壁爆管。4、1977年1月12日,某厂#2炉(HG410t/h)处于投油点火启动工况带供暖负荷,差压水位计不准确,失去作用,靠司水手拨水位指导运行。因措施执行不力,误监视、误操作,锅炉严重缺水损坏。误判断、误操作,锅炉满水。5、1979年11月8日,某厂9台炉8台机运行。#3炉检修后启动阶段60%负荷时,自调失灵,水位高报警,水位高+160mm,改手动调节,并准备开事故放水门和开排污门时,锅炉严重满水,使主蒸汽母管过水,导致8台炉、7台机停运。6、1980年2月8日,某厂#2炉(HG670t/h)在负荷由15万千瓦升至16万千瓦时,燃烧不稳,水位波动大,运行监视失误,误判断、误操作,锅炉先满水后干锅严重损坏。水冷壁爆管6根另有9根损坏。水冷壁鳍间焊口裂缝,后墙6米多,前墙20米多。7、1982年7月25日,某厂#2炉(苏制670t/h)在大修后启动中12-18kg/cm2时,锅炉负荷60t/h,差压水位表及差压水位记录表不能投入运行,电接点水位计因测量筒水脏亦不正常作为参考,靠司水手拨水位调整水位。司水监视云母水位计技术不熟练,未能准确报告水位,加之给水流量表因小信号切除无指示,调整给水操作失误,导致锅炉长时间缺水,烧坏249根水冷壁管,构成重大损坏事故。8、1982年10月4日,某厂#4炉(SG400t/h)检修后启动过程中,负荷由4万千瓦猛增到7万千瓦时,由于给水调节操作不当,造成严重缺水,173根水冷壁管烧坏,抢修20天。9、1983年6月17日,某厂#7炉(HG670t/h)因省煤器泄漏临检停炉,因没有大量程水位计指导补水上水操作,操作失误,致使锅炉满水升压,直到锅炉过热器安全门动作才被发现。由于电动主汽门不严,给水进入汽机,造成大轴严重弯曲重大事故。10、1990年1月25日,某电厂#2锅炉满水事故。在锅炉灭火后恢复过程中,给水调节门漏流大,未能有效控制水位,汽包满水,汽温急剧下降,汽缸等静止部件变形,汽机大轴弯曲、轴系断裂。11、1997年12月16日,某热电厂#4锅炉断水、低水位保护和后备保护失效的情况下,由于云母水位计量程小,电接点水位计误显示有水,差压水位计正误差大,人员判断错误,致使锅炉较长时间在断水状态下运行,导致水冷壁多处爆管,大面积过热损坏,直接经济损失约312万元,构成重大事故。『以上共11例中:启动阶段发生6例,停炉后1例,正常运行时4例;满水6例,缺水4例,先满水后缺水1例』
本文标题:汽包水位重大事故案例摘编
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