您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 办公文档 > 模板/表格 > 整套启动水汽监督调试方案
Revision:Language:Page:0EN1/7VN-HT-503HarbinHuitongElectricPowerEngineeringCo.,Ltd.Fileno.:-d:\temp\1577894203774.docProject:Plantsection:CaoNganCoal-FiredThermalPowerPlantChemicakPrepared:Checked:Approved:FormNo.:VN-HT-503COMMISSIONINGDOCUMENTATION:Date:2020-1-1CommissioningProcedure:Title:化学调试方案Project:高岸热电厂Section:整套启动水汽监督调试方案CaoNganPowerPlantCommissioningProcedurePart5:chemicalVN-HT-503Rev.0-2-Content1.概述............................................................................................................................................32.水汽监督应具备的条件.............................................................................................................33.给水及炉水加药系统的调试......................................................................................................34.闭式循环冷却水系统调试..........................................................................................................45.汽水取样系统调试.....................................................................................................................46.锅炉点火期间热力系统的冷态冲洗和热态冲洗.......................................................................57.锅炉吹管阶段的化学监督..........................................................................................................58.机组启动时的水汽监督.............................................................................................................59.改善水汽品质措施.....................................................................................................................510.安全注意事项.........................................................................................................................611.组织与分工.............................................................................................................................612.有关试验方法.........................................................................................................................6CaoNganPowerPlantCommissioningProcedurePart5:chemicalVN-HT-503Rev.0-3-1.概述高岸热电厂共装2台230T/H的燃煤锅炉,2台57.5MW纯凝汽式发电机组。给水采用加氨和联胺的方法提高给水PH值和降低残余氧;炉水校正处理采用磷酸盐加药方式。为确保机组试运阶段的水汽品质,保证机组移交生产后能够安全、经济、稳定运行,特制定机组启动试运期间水汽品质监督方案。2.水汽监督应具备的条件2.1化学水处理设备调试完毕,并能供给足量的除盐水;2.2炉内及给水处理系统安装完毕,水压试验或系统严密性试验合格;2.3与水汽监督有关的电机与泵试转合格;2.4热工、电气操作盘操作安全,灵活好用;2.5热工仪表安装校正完毕,在试运期仪表能投入使用,且指示正确;2.6各汽水取样装置安装完毕,冷却水量充足;2.7化学监督站上、下水、通讯照明及各试验台已按设计要求施工完毕,试验仪器,药品齐全;2.8现场照明、通讯设施齐全;2.9室内外沟道排水畅通、沟盖板齐全且与沟沿相平齐。3.给水及炉水加药系统的调试3.1除氧剂加药系统的调试3.1.1开启除盐水来水门、溶药箱排水门,冲洗溶药箱后满水。3.1.2启动搅拌电机,检验电机转向。3.1.3开启溶药箱出口门,过滤器排水门,冲洗过滤器。3.1.4关过滤器排水门,开计量泵入出口门、高脱下水管加药门,启动计量泵,调节行程,依次对#1、#2泵做出力试验。3.1.5锅炉上水时,在溶药箱中配制浓度为0.1%的联胺溶液,启动泵,控制给水中联胺含量为50—100ug/l,保证溶氧40ug/l。3.1.6以溶氧控制标准为基础,做最佳加药量试验。3.2给水加氨系统调试3.2.1开启除盐水来水门、溶药箱排水门,冲洗溶药箱后满水。CaoNganPowerPlantCommissioningProcedurePart5:chemicalVN-HT-503Rev.0-4-3.2.2启动搅拌电机,检验电机转向。3.2.3开启溶药箱出口门,过滤器排水门,冲洗过滤器。3.2.4关过滤器排水门,开计量泵入出口门、高脱下水管加药门,启动计量泵,调节行程,依次对#1、#2泵做出力试验。3.2.5锅炉上水时,在溶药箱中配制浓度为0.1%的氨溶液,启动泵,控制给水PH值为8.5—9.2,做加药剂量调整试验。3.3磷酸盐加药系统调试3.3.1开启除盐水来水门、溶药箱排水门,冲洗溶药箱后满水。3.3.2启动搅拌电机,检验电机转向。3.3.3开启溶药箱出口门,过滤器排水门,冲洗过滤器。3.3.4关过滤器排水门,开计量泵入出口门、炉水加药门,启动计量泵,调节行程,依次对#1、#2泵做出力试验。3.3.5锅炉点火时向溶药箱中加入25kg的,搅拌溶解后,启动计量泵,做调整试验,控制炉水中磷酸根含量在2—10mg/l。3.3.6磷酸三钠加药时必须均匀加入,不得使用瞬间(或间断)大剂量加入方式。4.闭式循环冷却水系统调试4.1安装单位按1.25倍操作压力(约0.625Mpa)进行水压试验。4.2开除盐水来水门,用除盐水冲洗水箱至澄清。4.3开换热器冷却水出、入口阀,使冷却水畅通(冷却水为厂房来之工业水)。4.4开泵入口门、换热器入出口门、集中取样间高温架冷却器冷却水入出口门、恒温装置入出口门,开泵出口门,冲洗二次冷却水管道及恒温装置并投入运行,使水样温度在左右,最高不超过300C,保持二次冷却水压力稳定。5.汽水取样系统调试5.1检查各加药点的位置是否正确。5.2锅炉点火升压至3—5kgf/cm2时,开启各取样一次门、二次门,冲洗取样管。5.3水样合乎标准后,由专业人员投入各分析表计。5.4取样管有污堵无水样的情况下,查找原因并消除。CaoNganPowerPlantCommissioningProcedurePart5:chemicalVN-HT-503Rev.0-5-6.锅炉点火期间热力系统的冷态冲洗和热态冲洗6.1锅炉化学清洗后第一次点火前,应对过热器进行一次反冲洗,冲洗用水应为加氨除盐水,PH值维持在9—10之间。6.2冷态冲洗锅炉点火前应用加氨除盐水对机组进行冲洗,直至铁含量200ug/l。6.3热态冲洗锅炉点火后应进行热态换水冲洗,依靠锅炉排污换水使炉水含铁量200ug/l时,热态冲洗结束。7.锅炉吹管阶段的化学监督吹管期间给水PH在8.5—9.2之间,磷酸根维持在2—10mg/l,每次吹洗前后应检查炉水外观及含铁量,当炉水含铁量3000ug/l或炉水发红、浑浊时,应在吹洗间歇以整炉换水方式,降低其含铁量。每次吹洗时,应进行蒸汽监督,测定蒸汽中铁、二氧化硅的含量,并观察样品的外观。8.机组启动时的水汽监督8.1机组启动时,给水、炉水的加药系统和主要化学监督仪表要投入运行。8.2当汽轮机冲转时,蒸汽含量可暂时放宽至含钠量≤50ug/l,二氧化硅≤100ug/l,但应采取措施,争取较短时间达到标准。8.3锅炉点火后,当压力升至0.49Mpa,化学人员应冲洗取样管,并调整试样流量及温度,锅炉人员开加药、取样、排污一次门,化学人员开二次门。8.4机组启动时,除氧器、给水加药设备等,都应及时投入正常运行,各阶段汽水监督见附表。9.改善水汽品质措施9.1锅炉启动后,发现炉水浑浊时,应加强排污换水,并加强炉内磷酸盐处理。9.2尽量缩短锅炉炉水压试验至化学清洗的间隔时间。9.3锅炉化学清洗完毕至锅炉点火一般间隔时间不得超过20天,若超过20天应采取防腐措施,可采用乙醛肟含量为400mg/l,并用氨水调PH值为10.5以上的除盐水进行湿法防腐,此法可保存半年。9.4机组整套试运时,除氧器应投入运行,并应能有效地除氧。9.5机组正常运行后,按本厂化学规程严格控制汽水品质。CaoNganPowerPlantCommissioningProcedurePart5:chemicalVN-HT-503Rev.0-6-10.安全注意事项10.1汽水取样点应有良好的照明,取样时应调整水样温度为25—300C,防止烫伤。10.2化验人员应熟悉试验所用药品,化验室内应有酸碱烧伤所用中和药液。10.3无关人员严禁进入加药间。10.4在监督分析过程中,如发现水、汽品质异常,应对水样重新测定,确定正确无误后,及时向指挥部有关人员汇报,以便尽快查明原因,及时采取措施。10.5机、炉人员要配合化学人员做好机组的水汽监督工作。11.组织与分工11.1安装负责11.1.1做好未安装设备及投产前设备的防腐工作;11.1.2试运过程中设备缺陷的处理。11.2电厂负责11.2.1贯彻执行水汽监督标准;11.2.2试运期间取样分析汽水品质,负责设备操作。11.3调试负责11.3.1系统设备检查,汽水监督技术指导;11.3.2汽水监督方案的制定及调试报告的编写。12.有关试验方法详细试验方法见《火力发电厂水、汽试验方法》及运行规程附录12.1给水标准铁ug/LPH溶解氧ug/L硬度umol/L二氧化硅ug/L乙醛肟ug/L蒸汽吹管≤2008.5-9.2≤50≤2.5≤8050-10072h试运≤2008.5-9.2≤50≤2.5≤8050-10024h试运≤2008.5-9.2≤50≤2.5≤8050-10012.2炉水标准CaoNganPowerPlantCommissioningProcedurePart5:chemicalVN-HT-503Rev.0-7-处理方式铁ug/LPH磷酸根mg/L二氧化硅m
本文标题:整套启动水汽监督调试方案
链接地址:https://www.777doc.com/doc-2431135 .html