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巩义市天成耐火材料有限公司对山西钢铁有限公司480m3高炉储铁式铁沟改造方案一、项目概述出铁沟整体浇注,加上对铁沟的整体结构改造,,可以极大地提高出铁沟的使用寿命,降低炉前工的劳动强度,改善炉前的环境条件,提高高炉利用系数,减少炉前的安全隐患,是高炉铁沟免烘烤捣打料的升级换代产品。480m3高炉出铁场,产品寿命短,修复频繁,炉前工人劳动强度大,工作环境条件恶劣。太行钢铁有限公司计划利用高炉大修休风时间长,对480m3高炉出铁场进行整体改造,采用储铁式整体浇注。二、高炉运行概况1.月产量平均54000吨利用系数:3.75每天最高产量2100吨。2.热风压力:280炉顶压力:146kPa热风温度:1120℃3.风量:1650m34.入炉品位:55%5.铁水含硅量:0.45%硫0.01-0.036.渣成分:SiO237.57%;CaO41.96%;MgO8.45%;AL2O310.62%渣碱度:R1.127.铁口深度:1.80米物理热14508.蔽渣器数量:2个主、付蔽渣器各一。9.主沟长度:11米支沟溜嘴4个三、改造后状况:主沟:长度:11米。宽度:含固定铁槽、耐火砖、浇注料等2.7米。深度:含耐火砖、固定铁槽、浇注料2.1米。坡度3%成品沟尺寸:上口净宽700mm底部净宽530mm净深:1150mm单沟帮宽度:1000mm(包含固定铁槽、耐火砖、浇注料)蔽渣器只设一个,不设蔽渣器进口,设计长度2650mm,出口正方形上部等边尺寸600mm,下部等边尺寸400mm,横梁宽度1250mm,蔽渣器过道高度180mm,出口深度:1300mm支沟:总长度28.8米。坡度:6%外部尺寸:宽度:1000mm、深度1200mm、成品沟尺寸:上口宽350mm,底部宽250mm,净深300mm渣沟:总长度13米坡度10%外部尺寸:宽度:1000mm、深度1200mm、成品沟尺寸:上口宽350mm,底部宽250mm,净深300mm四、主铁沟浇注料技术指标:1、AL2O3:≥75%;SiC:≥13%;C:≥3%2、1450℃×3h:线变化±0.5%3、1450℃×3h:抗折强度≥9Mpa4、1450℃×3h:体积密度≥2.85g/mm35、1450℃×3h:耐压强度≥65Mpa/mm3五、铁沟构筑其它材料要求:1、粘土砖砌筑要求灰浆饱满,不留空隙,层层灌浆。2、固定铁槽可采用18mm钢板焊接,用100mm×100mm等边三角铁加固。防止热膨胀产生的热应力。3、浇注期间尽量采用干净水。确保动力供应不间断。4、施工时间尽量避开夏、冬两季。六、改造工程步骤与时间安排:1、拆除原有出铁系统,由甲方(炼铁厂)进行,时间安排24h.2、砌筑主铁沟、支沟、渣沟耐火砖基础由甲方(炼铁厂)进行。时间24h。3、安装、焊接固定铁槽,砌筑底部,边邦耐火砖由甲方(炼铁厂)进行,时间24h。4、浇注主沟、渣沟、支沟、蔽渣器由乙方进行,时间36h。5、烘烤由乙方进行,时间36h6、以上需用144h。也就是6整天时间,昼夜3班。模具加工、固定铁槽制作,烘烤用木材、浇注料都需由甲方提前准备,确保改造一气哈成。七、改造后的效果1、新成品沟交付使用后,不修补达到通铁量15万吨。2、成品沟整体寿命保证达到48个月。3、大中修均利用高炉休风时间,大修不超过22h。4、①平时极少有耐火残存物混入铁水中。②对于出干净铁提供条件,有利于控制铁水含硅量。③最大程度地减少炉前粉尘现象。④彻底扭转频繁维修出铁沟现象。⑤吨铁耐火材料消耗由原来的0.9kg下降到0.5kg。八、其它;由于整体改造出铁系统,浇注料需用220吨,仅耐火材料成本就需用143万元,耗资巨大,并且完全由乙方垫支,所以成品沟交付使用以后,甲方支付乙方70万元,在应结算货款扣除。巩义市天成耐火材料有限公司2009.11.21
本文标题:山西480出铁沟改造方案
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