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岩土工程概念性问题的案例分析2015.7.上海《岩土工程典型案例述评》•作者:顾宝和•主审:高大钊、李广信•出版:中国建筑工业出版社•案例:32个•附录(涉及术语释义):32个内容概要•32个典型案例,既有成功,也有失败。•工程:天然地基、桩基、基坑支护、基坑降水、围海造陆、堆山造景、造湖、高填方、铁路、机场跑道、溢洪道、核电厂、放射性废物处置、地质灾害治理等;•岩土:一般第四纪土、淤泥、泥炭质土、残积土、盐渍土、多年冻土、第三纪软岩、风化岩等;•问题:断层、液化、渗透破环、岩溶塌陷、砂巷、高陡边坡与破碎岩体等;•技术方法:地震反应分析、面波探测、管波探测、地震波CT等,•反映了岩土工程丰富多彩的个性。•案例导引,用通俗语言将问题提升到理论层面上评议。•分析了土的孔隙水压力与有效应力原理、•软土挤土效应、土的结构强度、盐胀性原理、•地下水动态与均衡、潜水渗出面、水动力弥散、•岩石力学基本准则、断层活动性、变刚度调平设计、•地基基础与上部结构协同作用等问题,岩土工程师•必须深知现象背后的科学原理,•认识问题要深刻,处理问题要简洁、巧妙。•强调概念,反对盲目相信计算,盲目套用规范。1案例的价值•太沙基:一个详尽案例应当受到10个具有创新性理论一样的重视。•太沙基在实践中,从工程案例中吸取知识和经验,上升为理论,成为岩土工程宗师。••成功的典范,失败的警示;•计算不可能精确,唯原型实测才能定量;•一比一的科学实验,新概念新方法的源泉。新概念新方法的源泉•苏联某钢铁基地与湿陷性土•北京彩电中心与扩底桩•南京造纸厂与水泥粉煤灰碎石桩•正负电子对撞机工程与全新活动断裂•案例24北京八宝山断裂对北京正负电子对撞机工程影响的评价•预测断裂活动性难度极大,曾长期困扰工程界。•八宝山断裂已有活动断裂定论,•1984年,因正负电子对撞机工程进行深入研究,以确凿证据作出工程使用期间不会发生浅表岩层错动的结论。•赢得了时间,节省了投资,为全新活动断裂新概念提供了工程范例,打下了理论基础。全新活动断裂新概念•以地质历史观为分析依据,•注意地质年代尺度与工程年代尺度巨大差别,•“回顾一万年,展望一百年”。1%•新概念得到业内专家普遍赞同,列入《岩土工程勘察规范》,《建筑抗震设计规范》•结束在断裂活动性面前束手无策的被动局面。计算预测与原型监测•日本关西国际机场人工岛•台北101工程(案例11)日本关西国际机场人工岛•上部为厚20m吹填软土,砂井处理;•下卧层为厚120m洪积土,未处理。•勘探测试、计算理论先进。•设计阶段,计算50年沉降:•上部软土沉降6.5m,机场开通时沉降结束;•洪积土沉降1.5m,机场开通时预计几十厘米。•填土达标高后6个月实测,•上部软土沉降5.5m,小于计算值;•洪积土沉降1.5m,远大于预计值。•重新勘探试验和计算,调整为•上部软土沉降5.5m,•洪积土沉降5.5m,总沉降11.0m。•机玚开通时,按实测数据推算,•50年总沉降10.34m,比调整计算小0.66m。•本案例条件不复杂,问题在于参数.。•缺乏经验情况下,即使工作认真细致,技术水平高,沉降计算还是没有把握,•单纯计算靠不住,原型监测多重要!案例11台北国际金融中心大楼岩土工程•主塔楼101层,裙房6层,地下室5层。•塔楼、裙房均采用桩筏基础•塔楼筏板长98m,宽87m,•桩380根,桩径1.5m,入岩15~33m,•平均入岩23.3m。•裙房桩167根,桩径2.0m,入岩5~28m,•平均入岩15.5m。•基坑地下连续墙围护,厚1.2m,深40~45m•塔楼7道内支撑。•岩土工程师:陈斗生•主要岩土工程问题为:•台北断层及其抗震设计问题;•地基基础问题;•基坑支护与监测问题。•勘察提供的岩土指标有:•密度、含水量、液限、塑性指数、孔隙比、•总应力黏聚力、总应力内摩擦角、•有效黏聚力、有效内摩擦角、•压缩指数、再压缩指数、•不排水强度、岩石单轴抗压强度、•压缩波速度、剪切波速度•桩基试验性施工和静载试验••基岩顶面深度42~60m,塔楼区较浅,•向西南渐深。•根据岩相分析和化石鉴定,为400~800•万年前沉积的上新统桂竹林层,•主要为灰色细砂岩和粉砂岩,偶夹砂页岩互层。•上部10m胶结不好,质地软弱;•10m以下胶结较好基础方案•选择基础方案时,考虑了•施工机械与施工技术、•入岩的可行性、•检验的难易程度、•工期和造价等因素。•采用大口径现场灌注桩,•塔楼为抗压桩,裙房为抗拔桩。基础设计•桩基静载试验:•量测不同深度桩身应力和位移;•用16种方法对单桩承载力进行分析评估;•得到各层岩土的侧阻力--深度曲线。•以静载试验成果参数为主,•进行结构-桩-土相互作用分析。计算与实测的比较•计算:塔楼中心沉降不超过6~8cm,•结构封顶时实测:沉降不大于2cm。•计算结果令人满意。•沉降计算不可能很精确,•计算模型在于实用,不过分追求先进。•重大工程、缺乏经验工程,•一定的安全冗余是必要的。概念失误和预测偏差•概念失误是原则性错误。质的错误•正常预测偏差一般由计算模式、计算参数与工程实际差别引起,与岩土工程特点有关。•量的偏差为减小偏差:•精心勘察设计;•现场原型试验或试验性施工;•加强工程监测。计算可靠性有限的原因•计算模式与实际条件的差别,•以地基承载力和基坑降水为例;•计算参数的不确定性,•以压缩系数和抗剪强度指标为例。•地基承载力计算不如载荷试验推算;•基坑降水计算有时不如经验估计。•2土的结构强度案例6济南万科住宅群基础与残积土特性•工程概况•7栋高层住宅,•地上28~34层,地下2层,•高度近100m,•剪力墙结构,•基底埋深7.2m。地基土概况地层:①填土、②黄土、③粉质黏土、④卵石、⑤闪长岩残积土、⑥全风化闪长岩、⑦强风化闪长岩、⑧中等风化闪长岩。持力层:④卵石:局部夹硬塑~坚硬粉质黏土和黏土,部分胶结,层位稳定,未深宽修正承载力特征值400kPa,厚11.70~14.30m;•主要下卧层:•⑤闪长岩残积土,土状-粉细砂状,普遍分布,厚度10m以上。指标平均值:•含水量43.8、孔隙比1.342、•压缩模量3.76MPa、N=15.7,•未深宽修正承载力特征值220kPa。基础方案天然地基•2层地下窒,基础埋深7.2m,持力层卵石。•基底压力530~620kPa,修正后满足,局部黏性土夹层适当处理。•下卧层残积土承载力验算通过。•主要问题:室内试验压缩模量低,高层建筑•变形验算不能通过。基础方案桩基础•灌注桩,穿过④卵石、⑤闪长岩残积土、⑥全风化闪长岩、⑦强风化闪长岩,以⑧中等风化闪长岩为桩基持力层,嵌岩桩。•桩端全断面嵌入中风化闪长岩不小于2倍桩径。中风化岩顶面起伏大,应做桩基施工勘察。•桩深27~41m,有效桩长20~30m,需穿过巨厚、胶结卵石及残积土、全风化、强风化岩。补充测试和决策•残积土深层载荷试验,结果,•承载力特征值500kPa,变形模量28MPa。•旁压试验结果:承载力特征值432~529kPa,压缩模量为20~27MPa。•采用天然地基,补充原位测试数据。•施工过程及施工后进行沉降观测,•一般1~2cm,最大22.5mm。残积土特点•沉积土:长途搬运沉积,风化碎屑经撞击、摩擦、氧化、溶解、分选,形成卵石、砾石、砂,颗粒坚硬;黏性土蜂窝结构或絮状结构。•传统土力学只考虑孔隙比变化,不考虑土粒可压缩性、可被压碎,不研究土的结构强度。•残积土:原地残留,未搬运和分选,•1保留岩石残余凝聚力(结构强度);•2颗粒组成不明确,外力作用“颗粒”可压缩或压碎,粒度变细。残积土测试•很不均勻,大小混杂,夹硬质岩块,•不同母岩和不同风化环境,•残积土特性大不相同。•试样小代表性不足,试验数据离散性很大;•取样易扰动,残余凝聚力或结构强度极易破坏。•原位测试为主,标准贯入、动力触探、•旁压试验、载荷试验等,•以载荷试验为主确定地基承载力和变形参数。案例23墨西哥Texcoco抽水造湖与现场试验•墨西哥软土:•火山灰湖泊中沉积,100%小于0.005mm,•片状,含水量达400%,塑限、液限以百计。•原状土十字板强度10kPa,灵敏度10以上。•原状土直立,摇晃几下即成稀泥。•抽取地下水,70年代地面沉降累计最大9m。•砂层中井管高出地面数米。•端承桩成“高桩承台”,影响抗震性能。Texcoco改造项目•软黏土两层,含水量约300%,孔隙比约10,•上层厚35m,下层厚12m,•中夹砂层,50m下是10m厚的砂层。•现为荒滩,拟改造为大公园。•若干人工湖、排水渠道(总长18km,深5m)、高速公路、飞机场、污水处理场、植树种草等大量原型试验研究•厉时数年,工地成大实验室。项目:•抽水造湖;补偿式基础;•桩基工程;堆方工程;•机场跑道;高速公路;•渠道开挖;土瓖改良,植树种草。•工程实施和使用过程中,继续长期观测。•常规勘察是设计前期工作的一小部分。抽水造湖•井距l60m,深60m,•进入下部砂层,井间设孔压计。•自然水位接近地面,井水位深平均30m,•井间水位平均20m,深层沉降标测分层压缩。•造湖面积4.2km×1.2km.5年抽水,•体积压缩总量l760万m3。除边缘外,沉降量约4m,180口井总抽水量700L/s。•不用任何开挖设备和运输工具,•造价经济,现场文明。•天高不算高,人智高一超。•平地沉作湖。不动土一锹。堆方试验•为湖堤、高速公路,确定堆方稳定性和沉降量,•试段长l00m,高3m,顶宽20m,底宽60m。•经7年观测,堆方中心沉降1.40m.•测斜仪量测深部水平位移,平均5cm。•结论:堆方压力下竖向沉降为主.•水平位移很小,堆方稳定。渠道开挖试验•按常规计算,稳定坡度1/12。•灵敏度高,不扰动,利用其结构强度。•两个试验段,不用挖土机和运输车,•保持水位,用挖泥船水下开挖运输。•挖深4m,坡度1/3。设监测元件监测•开挖、放水、灌水时的水平、垂直位移,•控制施工速度。•多次放水、灌水,四、五年观测,边坡稳定,方法可行。桩基试验负摩擦试验•试验桩长30m,三角形截面,边长500mm。沿桩长设置观测压力元件。•第一阶段无附加荷载,观测抽水地面沉降的负摩擦力;•第二阶段为加载试验,考察时未开始。•第一阶段随着抽水和地面沉降,从地表至22m,轴向压力自上而下增加;22m下自上而下减小,桩端最小。中性点位置在22m,以上负摩擦,以下正摩擦。结构强度的普遍性•土的原状结构具有的强度,•非压密固结形成。•几乎所有土都有结构性,成因和表现各不相同:•黏性土:胶体化学、双电层;•黄土:钙质胶结架空结构;•红黏土:红土化、上硬下软、裂隙特征;•膨胀土:亲水矿物、反复胀缩、“裂土”;•结晶岩残积土:岩石的残余凝结力;•盐渍土:阳离子和阴离子组分和含量;•“硬壳层”:干缩形成结构强度;•砂:粒状土,不同排列不同强度,•黏聚力不一定是0;•灵敏度反映结构强度,•低灵敏黏土1~2,高灵敏黏土10以上。•多数情况一旦破坏,很难恢复。结构强度的多样性•软土的触变:•胶体摇晃,凝胶--溶胶,静止,溶胶--凝胶,•有结构--无结构的可逆过程,时间的函数。•黏性土表面吸附胶体,•凝胶生成结构强度,溶胶丧失结构强度。•胶体颗粒小于0.002mm。•粉土摇振效应机制与上述触变不同。结构强度的多样性•红土化:•高温高湿氧化环境下,碱金属、碱土金属、硅迁移;铁、铝氧化物积聚。•黏粒聚集,负电荷与阳离子结合,•形成水稳性好的结构。•盐酸盐红黏土,下接基岩,上硬下软,裂隙。孔隙比高,液限高,黏粒含量高,强度也高。•强度形成不能用自重压密和固结状态解释。结构强度的多样性•黄土:•干旱或半干旱环境生成,粉土颗粒以点接触为主的架空结构,少量盐晶和黏粒胶结,水稳性差。•膨胀土:亲水黏土矿物•胀缩性;随气候反复;•超固结性:反复胀缩形成,侧压力系数很高;•裂隙性:密集镜面状剪切裂隙;•强度特性:随含水量增大衰减;•干湿循环破坏结构性,重塑土胀缩性高于原状土。结构强度的多样性•膨胀土强度试验:直剪、三轴剪意义不大,•初始含水量不代表工程实况;•非饱和土参数不实际。•放坡:自然稳定坡角
本文标题:岩土工程概念性问题的案例分析3.
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