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如何解决深大基坑降水是基础工程施工中最棘手的问题[Ci7。降水的设计、施工以及降水所引起的其他岩土工程问题,对基坑工程和周边环境的安全至关重要图,而大口径管井降水却能较好地解决深大基坑降水的问题。大口径深井井点降水是在井点降水的基础上演化而来的一项易操作、效果好、造价低、适用范围广的降低地下水的施工技术团。本文通过对济南西客站地铁6号线基坑工程的分析研究,详细阐述了地铁车站深基坑工程大口径管井降水的设计与施工。1工程概况地铁6号线基坑工程属于济南西客站整个枢纽中的一部分,整个枢纽通过地下1层大通道实现各种交通工具之间的换乘,地下2层沿东西轴线引入地铁1号线,地下3层南北方向平行于进站高架桥东侧引入地铁6号线(见图1)。根据设计图纸,整个基坑工程竖向分两级,一级基坑为轨道交通换乘厅,二级基坑为轨道交通6号线。6号线车站建筑而积为10930m2,基坑深度为23.81m(局部2)其中第①层素填土稍湿,稍密,成分为}S'h'上,偶见煤渣;第②层粉土稍湿,稍密,呈瓢性,偶少某渣;第③层中砂稍湿,细度模数为2.6;第④,⑤③层瓢性土可塑,局部硬塑,无摇震反应,干强度2刃性高,含铁锰氧化物及结核;第⑧层卵石饱和,毛关,卵石成分为灰岩,含量约}o%,粒径为2一Scm暴大约lOcm,呈亚圆状、圆状,硬塑状瓢性土充填。1)本次试验共布置2个抽水试验井,每个井布置2个观测孔。主井采用SPJ300型钻机成孔,于2008年12月28日至2009年1月8日完成。观测孔利用己有的勘察钻孔。2)抽水试验1}2号井的井深分别为30.0035.OOm,钻孔直径600mm;滤水管采用外径SOOmm,内径400mm的水泥管,管外用60目尼龙网包扎,外侧填入5一lOmm的滤料(见图2)观测孔的孔径为110mm,分别将钻孔清孔至30.00}35.OOm,用清水洗井后下入直径70mm塑料管,且四周填入5一lOmm的滤料;塑料管均带有以梅花形布置的、间距为50}100mm、直径为Smm的透水孔。3)步由水试验井经洗井后,现场抽水。1号抽水井做2次降深,2号抽水井做3次降深。抽水试验结果如表2所示。抽水设备用潜水电泵,水泵流量为80m3/h,扬程为SOm,功率为12kW,水泵下入深度为1号抽水井25.00m,2号抽水井32.OOm,流量用水表测量,降水井施工采用反循环150型或塔式180型钻机钻井成孔,钻井过程中自造泥浆护壁,按设计要求钻至设计孔深后,调浆捞渣,清刷井壁,下入井管,在井管外均匀地填入滤料,洗井抽水。具体施工措施如下。1)按照施工平而图及现场实际情况,采用全站仪测放出井位。2)钻机就位。钻机开孔时,在深度Sm范围内应用中速钻井,防比开孔时孔斜,钻井过程中,保证钻架在垂直状态下钻井,成井垂直度,1%。3)所有井成孔直径为600mm,井管采用无砂混凝土滤水管,滤水管外径为SOOmm,内径为400mmo4)钻至设计深度后,应及时调浆并空转一段时间,保证孔内泥浆上下均匀,然后自上而下破除泥皮,同时,边破壁边调浆,保证下管前孔内泥浆相对密席在1.15一1.20,孑I底沉渣30cmo5)钻井成孔结束,应采用托盘法及时下入井管,井管接头之间使用防雨布封严,防比泥砂进入井内,造成淤井,井管外壁包扎60目尼龙网,滤料均匀地分布在井管四周,管井反滤层厚度为100mm反滤层采用0.5一1.Ocm的碎石。6)填完滤料后,及时下泵洗井抽水,潜水泵量应大于单井出水量,采用自上而下的方法洗井抽水,洗井结束,及时向井管外填补滤料并用:^x土填实。7)步由水时,控制井内水位在井底向上1.0m处,并保持此水位至抽水结束,集水管将抽上来的水集中由排水口排出。软土层具有含水量大、强度低、收缩性高、渗透系数小地下水位较高等特征。这种土层容易使工程基础产生不f9匀沉降,墙体开裂,危及结构安全,故工程施工前的软土翅基处理相当重要。新源县肖尔不拉克地质条件非常不理想,多年来,建筑物郎地基都需要进行处理,才能达到设计要求。肖尔不拉克地区地厄的普遍条件表现为:在钻孔所达深度范围内,场地地层属于第四系冲一洪积层现分述如下:(1层:杂填土,杂色;稍湿;不均;包含碎砖、砾石等;层T0.3-0.6m,该层场地内均有分布。(2)层:淤泥质粉土,黄色一灰色;稍密;稍湿一饱和;上部羊肉眼可见的大孔隙,垂直节理;该层场地内均有分布,地基承载丈fk一60kPa(3)层:粉土,黄色;稍密;很湿一饱和;夹薄层粉质粘土和细砂层,该层场地内均有分布,未穿透。地基承载力fk=lOSkPao地下水水位在1.0一1.2m之间,对混凝土无侵蚀性。我们在基槽开挖后,地基未处理之前,经常会遇见下而情况:地基进行夯打振动,不仅夯不实,,强度将迅速下降。这时的夯击就象揉而团一样,使土层产生弹性颤动,并且越夯击,颤动现象越严重,结构越不稳定,形成橡皮泥土,这种土是不宜做为房屋的地基土。1降低水位法当基槽底位于地下水位线以下时,在开挖基槽前应在基槽四周设置排水沟或采用井点降水,降低地下水位后,方可进行基槽的开挖工作。开挖后,当岩土工程勘察单位提供的人工地基承载力标准值满足设计要求,即可进行上部基础工程施工,我们施工的肖尔布拉克锅炉房就用此方法。地基冻胀问题是多年冻土地区对建筑危害比较大的一个问题。其中,冰锥冻胀是具有一定承压性的地下水在地基某处起冰锥(丘)引起建筑物的冻胀破坏。由于地基土的冻胀和融沉造成房屋裂缝、倾斜和变形,严重影响着房屋的正常使用,有的甚至使房屋倒塌,造成严重的经济损失。为了抵御这种破坏,国内外的许多工程技术人员进行了大量的试验研究,取得了许多可喜的成果,但其解决措施仍不十分完善。我们通过对大兴安岭地区建筑物冻害的多年考察,尤其是对古莲河煤矿4栋住宅楼基础冻胀的处理,提出了以人工降低地「水水位法解决多年冻土地区地基冻胀,取得了一定的成果,并经过将近两年的观察,效果比较稳定。根据本区的水文地质条件,综合各方面的因素进行分析,可以认为形成该基础冰锥的主要原因是:本区地层粘土含量不均,造成地下水具有线性富集的特点。在粘土含量少的地方,地下水径流量大且具承压性质。同时,住宅楼基础的开挖使该处成为地层的薄弱地带,为地下水的排泄创造了条件,地下水就直接排向基坑,加上本区地下水虽为两层,但在无多年冻土区是连通的,具有水力联系。这样,下层的地下水就可以源源不断地补给上层水,使该基础可以持续不断地涌水,负温后,冰锥可以越鼓越大。针对这种情况,我们决定采取降低地下水水位的方法进行处理。第二年7月,在冰锥以北约15m的地方施工一抽降孔,开孔420mm,终孔180mm,深120m,根据钻探情况看,该孔地下水主要有3m以_L第四纪松散层孔隙潜水,7-10m处的风化层孔隙一裂隙水和70-90m之间的基础裂隙、构造裂隙水。8月13日开始进行地下水抽降,每日抽降12h,涌水量33t/h(图1,表1)。经过3个月的抽降,在孔周围形成了一个南北向约300m,东西向约100m的线性抽降漏斗,中心处水位降深约为25m。抽水时,观测井壁水的补给,我们发现,在9,10月,第四纪松散层孔隙潜水比较丰富,补给量比较大;I1月以后,变为以7-10m的风化层孔隙一裂隙水和深层裂隙水补给为主。这次抽降,在住宅楼周围形成一个巨大的抽降漏一斗,有效地控制了地下水的排泄,切断了冰锥的补给水源,使冰锥不再形成。同时,由于水位的降低,减少了土体的含水量和水分补给,含水帚由原来的17-24%降为12%左右,大大减少了土体的冻胀景(图2)0两层,但在无多年冻土区是连通的,具有水力联系。这样,下层的地下水就可以源源不断地补给上层水,使该基础可以持续不断地涌水,负温后,冰锥可以越鼓越大。针对这种情况,我们决定采取降低地下水水位的方法进行处理。第二年7月,在冰锥以北约15m的地方施工一抽降孔,开孔420mm,终孔180mm,深120m,根据钻探情况看,该孔地下水主要有3m以_L第四纪松散层孔隙潜水,7-10m处的风化层孔隙一裂隙水和70-90m之间的基础裂隙、构造裂隙水。8月13日开始进行地下水抽降,每日抽降12h,涌水量33t/h(图1,表1)。经过3个月的抽降,在孔周围形成了一个南北向约300m,东西向约100m的线性抽降漏斗,中心处水位降深约为25m。抽水时,观测井壁水的补给,我们发现,在9,10月,第四纪松散层孔隙潜水比较丰富,补给量比较大;I1月以后,变为以7-10m的风化层孔隙一裂隙水和深层裂隙水补给为主。这次抽降,在住宅楼周围形成一个巨大的抽降漏一斗,有效地控制了地下水的排泄,切断了冰锥的补给水源,使冰锥不再形成。同时,由于水位的降低,减少了土体的含水量和水分补给,含水帚由原来的17-24%降为12%左右,大大减少了土体的冻胀景(图2)0随着城市化的建设,土地越来越稀少,人们开始更多的运用地下空间,大部分的高楼建筑都会建造地下室。对于建设在地下水位较高地区的地下室,其抗浮措施是设计中必须解决的重要问题之一。目前在抗浮设计中常用的方法有自重抗浮、压重抗浮、基底配重抗浮、打抗拔桩抗浮或打锚杆抗浮等多种,降低地下水位法由于其特殊的降水措施近年来得到越来越多的应用。这些方法各有特点,针对不同的建设场地和不同结构体型的地下室选用不同的抗浮措施,会对结构受力和工程造价产生较大的影响。该处以“某地地下室抗浮工程”为例,对降低地下水位法在具体工程实例中的运用进行分析。工程概况:该工程地下室为地下一层,而积约25000m',主要作为地下车库使用。地下室(地下车库区域)为框架结构,采用柱下独基,底板建筑标高一5.700m,结构标高一5.750m,建筑士0.000标高为高程31.40m。目前该地下室未建设,场地地下水为赋存于第(1)层杂填土中的上层滞水和基岩中的裂隙水。上层滞水水位为地表下1.0^-2.2m02)利用建筑要求设置的排水沟和在靠近外墙内侧设置的排水沟,形成排水系统。在排水沟和外墙上布置泄水孔,并在孔内安装滤水装置,使进入基底的地表水经过泄水孔后通过排水系统抽排出去,避免在基底形成水浮力。排水系统和泄水孔布置见图2,泄水孔设置见图303)为避免上层滞水大量渗至地下室底板底,导致在使用中经常性排水回填粘性土,并分层夯实。处理方法见图40图2泄水孔及集水井的设置,地下室周边杂填土应挖除,重新摘要根据工程实际情况,应用真空井点降水联合加固软土地基的施工方法,通过施工沉降观测和理论分析,对真空井点降水联合预压加固软土地基的施工技术及加固有效深度、有效应力的变化问题进行了研究。验证了真空井点降水联合预压加固施工方法在寒区环境的适用性,分析了在该条件下,本施工方法的加固效果和沉降变化规律,为基础设计和工程施工提供参考依据。1现场条件在哈尔滨呼兰区利民经济开发区修建的某高层建筑,地下为三层。其地貌单元为典型的松花江漫滩,天然含水量大,压缩性高,承载力低,透水差,且地下水位高于基坑底而。对此应进行基坑降水,防}卜基坑坡而和基底渗水,增加边坡和坡底的稳定性,并提高土体固结程度,增加地基抗剪强度。经过研究比较,采用真空井点降水联合加固方法处理地基更加经济,且能大大缩短工期。本研究在观测施工现场的基础上,对真空井点降水联合加固软土地基加固效果进行了分析。现场地基土的物理力学性质指标见表1}为了准确测出加固过程中应力的变化情况,控制好沉降速率,了解和验证地基加固程度和处理效果,埋设了孔隙水压力计、地而沉降板、分层沉降仪、真空度测定仪和水位管。在整个施工过程中,真空预压密封性良好,膜下真空度维持在80kPa随时观测土体的固结度。在试验地基两侧各设置一套轻型真空井点,现场试验布置如图2所示,井点埋深7tn4配置W一4机械真空泵,训一划持续降水90c}在地而铺设一层03m厚砂垫层,土工布导流层,坡度500,厚度40mm;打设袋装砂井,砂井长12tn4井点降水设备于2004年3月25日埋设完毕,3月28日开始降水,并在降水区外侧设一条注浆隔离带,以切断松花江丰水期的水源补给。密封系统主要由两层聚氯乙烯密封薄膜封闭构成。自开始抽水后,真空度逐渐稳定在80kP}此时气温在0一10狱地基表而至冻深处,未采取保温措施时,土体冻
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