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宝钢3号高炉冷却壁本体管破损的分析王天球陈金锋(宝钢炼铁部)摘要本文分析了宝钢3号高炉冷却壁本体管破损的原因,提出减少破损的对策。关键词高炉冷却壁本体管破损AnalysisofBodyPipeDamageforBaosteelNo.3BFCoolingStaveWangTianqiuChengJinfeng(BaosteelIronMakingDepartment)ABSTRACTThecauseofbodypipedamageareanalyzedinBaosteelNo.3BFcoolingstave.Thecountermeasurestodecreasebodypipedamageareproposed.KeyWordsBlastfurnace(BF)CoolingstaveBodypipeDamage1前言宝钢3号高炉有效容积为4350m3,1994年9月20日投产。2000年以来,各项技术经济指标屡创新高,其中10月份,利用系数:2.415,铁水含Si:0.247,一级品率达100%,全月无休减风。但也暴露了一些问题,主要是:冷却壁本体管破损较多。为确保高炉稳定顺行,减少本体管破损,需要对其破损的原因进行认真的分析,寻求可行的对策。2本体管破损的概况3号高炉炉体冷却系统引进新日铁第三、四代全冷却壁方式,按位置及水管性质分成本体系和强化系。本体系包括从炉缸H5以上到炉身S5的直管水冷部分,共11段冷却壁,圆周方向分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个区,每区由A、B、C、D四根集管供水。自1996年1月30日本体管开始破损以来,至2000年11月30日总共损坏本体管97根,集中在炉腹(B1),炉腰(B2、B3),炉身中下部(S1、S2、S3、S4),如图一。图一冷却壁本体管各段破损数量(根)362426812020406080B1S1S4破损本体管数量(根)值得关注的是:2000年1-11月破损76根,占总数的78.35%,如表一。年份19961997199819992000合计本体管破损数(根)210187697所占比例(%)2.061.03018.5678.35100表一历年冷却壁本体管破损数量3本体管破损的原因分析随着炉龄的增加,本体管破损数量增加,见表一。3.1冷却壁凸台水管的破损2000年以来,本体管破损增加的主要原因是:冷却壁凸台水管的大量破损。目前,凸台水管的破损率已达83%。凸台对砖衬或渣皮起支撑作用,但凸台又造成了冷却壁温度分布不均而形成的热应力,尤其是当炉温波动时,热应力也随着变化,致使冷却壁基体材料疲劳破裂。开裂的铁基在CO气氛和水冷作用下,激烈渗碳,使裂纹进一步发展,有的甚至剥落,使得本体管暴露开裂。冷却壁材质损坏机理研究表明,球墨铸铁产生裂纹影响深度在AC1相变点温度770℃范围内。因此,从理论上讲,为保证冷却壁安全可靠地工作,冷却壁的最高温度应低于709℃,绝对不要长期超过770℃。高炉煤气温度和成分与水管破裂的关系如图二所示。图二高炉煤气温度和成分与冷却壁本体管破损之间的关系另外S3、S4段冷却壁厚度(270mm)小于B1、B2、B3、S1、S2段冷却壁厚度(340mm)。S3段冷却壁无蛇形管,处于冷却设备破损区域,因此破损较多。3.2高炉操作在高炉操作过程中发现,高炉操业及原燃料条件不稳定是造成本体管破损的原因,主要体现在:边缘气流发展、炉热波动和休减风时炉热气流控制不佳等。H2煤气成分、%1000S3B1S2S1B3B2T1105002015204060冷却设备破损区域2000温度、◦CCOCO2煤气温度冷却设备不破损区域S4750距离风口的高度M边缘气流发展,本体管温度变化非常大,受到的热冲击也较大。当炉况不稳,边缘气流变化频繁,交替产生拉应力和压应力,容易造成本体管破裂。休减风时炉热气流不易控制。9月份定休结束后,送风恢复过程边缘气流发展,炉墙脱落,冷却壁热负荷居高不下,炉温偏高,3天内损坏9根本体管。11月的一次大减风恢复过程中损坏4根。原燃料方面,大量使用落地烧结矿以及原料洒水管理落实不好,直接导致炉况波动,炉温波动。7月有2天落地烧结矿比例达50%,共损坏6根本体管。高炉产量高也会影响本体管的安全。产量高,下料量多,对炉衬磨损大,且磨损最快的是炉腰和炉身下部。因此,在实践中,操作者要不断提高操业水平,要把减少冷却壁本体管破损做为高炉操业的主要目标。3.3冷却系统本体系由A、B、C、D四根集管供水,四根集管在冷却壁中的大致位置如图三.。图三冷却壁S3段示意图(单位,mm)B、C管长为1572mm,A、D管长为2132mm,B、C管的热负荷较A、D管低,但B、C管破损较A、D管多,比例为2:1。可能的原因是:B管与A、C管的间距260mm大于A管与相邻冷却壁D管的间距156.2mm,B、C管的冷却强度稍低于A、D管。纯水密闭循环系统传热比较简单。炉衬被侵蚀后,冷却壁裸露出来,本体管热负荷增加,靠近本体管内壁水汽化,产生气泡并脱离管壁,进入水中。当热负荷增大,气泡生成速度大于脱离速度时,在管壁上形成气膜,使传热过程恶化,管壁温度升高烧坏本体管。传热过程恶化的另外一种情况是管子受热段较长,即使热负荷不高,管内的水仍会汽化,在管壁上形成环状水膜。此时,当局部热负荷增加,该段水膜被撕破或“蒸干”,使传热过程恶化。这种传热过程恶化易造成本体管疲劳损坏。4减少本体管破损的对策1)提高操作者操作水平,合理调节煤气流,减少炉热波动,特别是控制好休减风时炉热和气流。2)继续安装铜制微型冷却器,进行分段管理,高热负荷区串接的微冷个数少,低热负260936.2ABCD荷区串接的微冷个数多。3)冷却壁钻孔时要考虑应力集中,并对钻出的芯子进行材质分析,确定渗碳层的深度和维氏硬度。4)增设高热负荷区冷却壁温度监测手段,及时发现本体管温度超过650℃,采取降温措施。5)加强冷却系统(本体系)的排气管理,减少循环水中的含气率。6)进行灌浆修补时,要考虑灌浆的均匀性,否则效果不明显。5结论1)高炉操业和原燃料条件的不稳定会导致冷却壁本体管的破损,要把抑制边缘气流,保护本体管做为高炉操业的主要目标。2)本体管破损是不可避免的,要想方设法减少破损。3)加强对密闭循环水系统的管理,及时排出水中气体,可防止在冷却水和冷却水管之间形成高热阻的气泡层。参考文献1徐南平,林成诚.宝钢3号高炉冷却壁的热负荷测定研究.宝钢技术.1999.4.15~182曹传根,苍大强.宝钢3号高炉冷却壁破损机理的热态试验研究.钢铁.1999.4.4~83项钟庸.高炉长寿技术的进步.国外钢铁.1996.2.20~234张景智.高炉软水密闭循环冷却系统破损调研.钢铁.1995.6.10~13
本文标题:宝钢3号高炉冷却壁本体管破损的分析
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