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工作总结自4月份试机以来,在质量以及生产工艺上出现很多问题,经过分厂车间的整改与修订出现了稳定性,现把从试机到现在的工作进行下总结一.质量生产从4月4日开始试机,在质量上出现了很大的波动;刚开始时用水洗厂的磷石膏,水分比较大,凝结时间不稳定,PH值偏高,使强度达不到指标,有时才1.0左右,使制板车间无法正常生产,后来经过掺加渣库磷石膏有所好的转机,但水洗厂磷石膏的石灰掺加量不均匀给生产带来了不正常,经过分厂与车间多方面的改工艺参数,都没有明显的变化,使生产很被动,导致制板无法生产,后来分厂又从其他地方的原料入手。在5月19日的时候,开始使用川恒的磷石膏,一开始从化验结果来看,指标还算正常,凝结时间4—7分钟,但标稠过大,最高达到77%左右,又给制板生产带来了不便,后来经过试验,跟翁福渣库的磷石膏按比例掺加,使凝结时间稳定达到指标,强度提高,标稠下降,达到了理想的效果,总结出了工艺参数;标稠:沸腾炉70%左右;球磨机60%—65%。强度达到了2.0以上。沸腾炉温度控制在148—150度,结晶水在5.2—5.8之间,使凝结时间没有变化。初凝在7分左右,终凝在8分左右;烘干机进口温度在620—650度之间。使生产正常,工艺指标合格,达到了理想的效果。二.在设备方面由于使用川恒磷石膏垃圾较多,造成了沸腾炉高温区焊缝开焊,导致沸腾炉出料不稳定,最后被迫停机;针对焊缝开焊进行了加固,并对高温区的挡风板下移,让焊缝高于高温区,避免热风直吹。借这次停机的时间改进了下料分割轮使其上移1.7米,避免高温时分割轮变形和轴承加油困难,使原料能均匀的进入烘干机。对沸腾炉高温区改进使进风盘管加长,使耐火泥不易脱落;对所有设备点击进行了检修,以保证再次开机的设备运转正常,保证正常的生产。三.在安全方面分厂与车间做了大量的工作,制作了皮带、电机的护栏护罩,给道路和各个设备都挂上了警示牌,定期组织员工进行培训,大大的提高了员工的安全意识四.下一步工作1.把好原材料的入厂关,根据化验数据及时调整磷石膏的配比,把标稠调到一个适宜的指标,对进厂的原材料分开定置存放,加大铲车司机的交接班制度,做好原材料的配比,使其各个工艺参数在控制指标以内。2.控制好热风炉温度,稳定沸腾炉进料量和出粉温度,提高操作技能,保证好膏粉的质量,满足制板车间的生产正常3.加大设备的巡查力度,使其设备在生产过程中不能出现问题,出了问题要立即解决,决不留后患,加强对员工的岗位培训,提高员工的操作技能4.做好车间内设备的卫生,做好6S的宣传工作,做到车间内的整洁
本文标题:制粉工作总结
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