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4600t/d回转窑飞砂成因及解决方案九里制造一厂自2008年元月第一条4600t/d生产线投产以来,在短短1年半时间内第二、第三条线又相继建成投产,在生产过程中熟料质量波动较大,窑头飞砂现象严重,熟料中的细粉量较大,此飞砂料的产生不仅影响熟料质量,缩短了窑内耐火砖、喷煤管、窑头罩,三次风管弯头浇注料和窑头大收尘及其管道等设备的使用寿命,而且在处理飞砂料时还对现场环境造成污染。一、飞砂料的形成机理1、所谓飞砂料是回转窑烧成带产生大量细料并飞扬的熟料,这种飞扬的熟料大小一般在1mm以下,在窑内到处飞扬,飞砂料的出现既影响熟料质量,又影响窑的操作,当升重控制在1300~1350g时,感觉料好烧,用煤少,窑速稳,产质量高,升重提高到1350g以上时,则感觉不好烧,用煤多,升重合格率低,窑速不稳,料发粘,窑况恶化快。2、关于飞砂料的成因,主要是SIO2含量高,Al2O3、Fe2O3含量太低,因而液相出现太慢,导致飞砂;另一方面是火焰热力强度不够,造成煅烧温度不够高,在料层中还存在不飞扬的物料粒,未能结粒,待物料进入冷却带,细料粒才到处飞扬;同时热工制度的不稳定也容易形成飞砂。克服飞砂的办法,若是SiO2太高引起则应降低硅酸率,若是由于煅烧操作中火焰不集中,则应加强火焰的调整,提高烧成温度。还有一种飞砂是由于粘散物所致,这种飞砂产生的措施与液相量少所引起的飞砂在机理上完全不同,因此解决这种飞砂的措施也应该完全有别于液相所产生的飞砂。二、飞砂的形成原因我厂飞砂的形成原因,经分析比较,主要有以下几种原因:、1、原材料(1)物料成分波动大,在生产期间,公司石灰石矿山实行零排放标准,且矿山石灰石大部分被泥土覆盖,开采时进行搭配使用,进预均化堆棚灰石时好时坏,加上灰石破碎粒度不均匀,入库时产生离析现象,造成CaO波动特别大。均化前石灰石质量均化后石灰石质量成分SiO2Al2O3Fe2O3CaOMgOSiO2Al2O3Fe2O3CaOMgOMax16.532.821.2055.586.16Max17.602.100.6155.021.22Mix0.850.220.0243.520.00Mix0.900.350.0741.640.07S2.460.320.162.280.50S2.020.320.092.110.18均化效果1.08评价均化效果可用进料和出料的标准偏差之比来表达,其比值越大均化效果越好,一般比值在5~10,从以上数据可以看出我们的均化效果是很差的。(2)辅助原料品种较多,并且采购点多,所含化学成分波动大,特别是煤矸石配料,一定程度上降低了煅烧成本,但煤矸石灰分和所含的微量元素(如硫酸盐矿物)降低了熟料的液相粘度和表面张力,从而产生飞砂。(3)燃煤成分不稳定,我厂多点采购洗煤,发热量、灰分波动大,加上操作中水分、细度控制不好,导致供煤量时高时低与生料混合较差,温度难以控制,产生飞砂料。2、配料不合理我厂在生产过程中熟料部分外销,为提高熟料强度,在配料时采用了高饱和比、高硅率,中铝率的配料方案。(1)熟料SM过高,也易产生飞砂,SM是表示在煅烧过程中或在烧成带内固相与液相的比例。J2KS入窑生料J2K出窑熟料SiO2Al2O3Fe2O3CaOKHSMIMSiO2Al2O3Fe2O3CaOKHSMIM目标值3.2±0.12.25±0.11.060±0.022.60±0.101.45±0.100.920±0.022.5±0.11.50±0.1113.663.062.0444.991.0252.671.50213.963.052.0644.800.9982.731.4821.945.183.2867.070.9332.591.47313.393.052.0345.021.0472.631.50413.243.052.0045.181.0642.621.5221.955.363.3767.170.9292.511.49513.213.042.0345.071.0632.601.49613.423.052.0245.081.0462.641.5021.995.163.2766.720.9262.601.50713.253.032.0145.141.0622.621.50813.343.062.0245.081.0522.621.5122.135.313.3567.360.9262.551.48从以上数据可以看出,在1450度以上时,融熔物料中的固相为C3S和C2S;SiO2基本上存在于固相中,液相则包括了大部分的AL2O3、Fe2O3,若SM高,液相量就会偏少,就不足以将物料结成大的颗粒,熟料颗粒细小,容易产生飞砂料。(2)IM较低,也易产生飞砂料,IM低时会降低熟料液相的粘度和表面张力,而要使熟料有一定的结粒度,熟料液相应有足够的粘度和表面张力,即提高IM有利于熟料结粒。3、操作上(1)由于原材料成分波动,化验室配比调整幅度大,中控操作预见性不够高,系统稳定性差,主要表现在:第一,头煤使用波动大,煤灰参入量时大时小,加上计量的不准确,也是产生飞砂料的原因之一;第二,下料量的波动,公司采用冲板流量计下料,导致入窑生料量波动较大,也会形成飞砂料。(2)篦冷机操作不稳定,因配料和煅烧出窑熟料发粘现象严重,导致篦冷机堆雪人频繁,料层极易被吹穿,篦冷机飞砂扬尘大影响二次风温和窑内热力强度,也会导致飞砂料的出现。(3)操作中风、煤、料、窑速匹配不合理,烧成温度狭窄(以升重为基准),控制不住,易烧粘,由于物料不易滚翻,感到料层比正常厚,物料受热不均匀。(4)生料均化较差,生产线以两台生料磨配置,生产产量较高,一台与两台运转时和回灰的参入量不同,导致入窑成分波动,也会导致飞砂料的出现。一台磨机3#入窑项目KHSMIMKHSMIM目标值0.93±0.022.75±0.11.50±0.11.03±0.022.60±0.101.55±0.1010.9522.711.451.0592.461.5720.9722.651.490.9842.601.5230.9812.721.451.0332.581.50标准偏差0.0560.1040.0490.0440.0620.060均化系数1.223#磨4#磨入窑项目KHSMIMKHSMIMKHSMIM目标值0.97±0.022.65±0.11.50±0.10.970±0.022.65±0.11.50±0.11.03±0.022.60±0.101.55±0.1010.9162.701.430.9322.771.500.9792.621.4320.9562.711.490.9902.671.530.9782.611.4830.9792.711.471.0342.601.641.0072.621.49标准偏差0.0620.0720.0820.0470.0690.0660.0360.0480.035均化系数1.7从以上数据可以看出,我们开一台磨机时入窑KH标准偏差增大,均化效果很差;4、工艺调整分析(1)原料中存在较多反应活性较差的粗颗粒石英,生料易烧性差,火焰调节采用短火焰顶火煅烧,为保证熟料质量提高窑内热力强度,导致窑内还原气氛重,并出现飞砂,出窑熟料结粒不均齐。(2)由于火焰粗、短、散,煤粉燃烧不完全,部分未完全燃烧甚至未燃烧的煤粉进入冷却机,由于出窑熟料结粒不均齐,不完全燃烧的煤粉颗粒,细颗粒“飞砂”和结粒大的熟料颗粒或窑皮发生离析后堆积在阶梯篦板上,煤粉发生二次燃烧,熟料温度再次上升,颗粒表面维持较高的温度,而使堆积的细颗粒熟料发生二次结粒而产生堆雪人。(3)由于黑火头短,升重低,游离氧化钙低,当升重控制在1300~1350g时,感觉料好烧,用煤少,窑速稳,产质量高,升重提高到1350g以上时,则感觉不好烧,用煤多,升重合格率低,窑速不稳,料发粘,窑内结圈和掉窑皮比较频繁。(4)喷煤管向里送,“飞砂”料更重,煤管拉出,情况好些,这主要是熟料冷却时间和冷却带长短不同所致。飞砂料不易挂窑皮和长前圈,但易长后圈,结圈速度快,3~4h就长起来了。三、解决方案1.加强原、燃材料质量控制⑴加强对进厂原材料成份控制,增加化验频次,对不同矿点的同一种物料按化验室检验结果搭配入原料配料库;加强控制以后,出磨生料质量合格率提高到60%以上,入窑生料合格率也提高到80%以上;⑵减少原煤供应矿点,尽量减少进厂原煤质量的波动。同时,将出磨煤粉细度控制在R80mm≤6%,水份控制在1.5%以内,以加快煤粉燃烧,提高火焰热力强度。2.稳定入窑生料喂料量加强中控操作,通过一段时间的操作摸索,对生料仓进料阀门的开度大小进一步分析总结,调整的幅度较小,仓位波动较小,喂料量波动情况有了较大改善,3.优化操作及配料方案(1)对配料方案进行调整,降低SiO2含量,提高IM,控制出窑熟料KH=0.90±0.01,SM=2.50±0.05,IM=1.60±0.1,Al2O3=5.3±0.1,Fe2O3=3.5±0.1;J2KS入窑生料J2K出窑熟料SiO2Al2O3Fe2O3CaOKHSMIMSiO2Al2O3Fe2O3CaOKHSMIM目标值3.2±0.12.25±0.11.030±0.022.60±0.101.45±0.100.910±0.022.5±0.11.60±0.1114.033.072.1543.490.9582.681.42222.495.283.5066.110.8922.601.50312.953.201.9543.881.0452.511.64422.015.213.3566.490.9202.601.55512.553.121.9343.971.0852.481.61621.845.223.3066.690.9302.561.58713.463.222.0443.670.9982.551.57822.175.333.4466.310.9072.521.54(2)加强系统操作管理,稳定窑热工制度,保证头煤用量,控制预热器温度确保分解率在90%~92%,加强煤管移动和头部结焦的清理,保证火焰形状;四.结束语做好现场管理,杜绝设备漏风、漏料,加强篦冷机操作和稳定窑系统,保证熟料冷却的前提下尽可能不要吹穿料层降低飞砂的扬尘。
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