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135CrNi3MoV钢的混晶及防止方法杨慧1刘宗昌1王玉峰1胡永平2王蓉梅2(1内蒙古科技大学材料学院内蒙古包头014010,2北方重工集团特殊钢厂内蒙古包头014030)摘要:35CrNi3MoV大锻件在退火和调质处理后经常产生混晶现象,严重影响机械性能。研究表明,混晶是组织遗传造成的。为确保产品质量,在调质处理前进行了退火处理,以获得较为平衡的组织状态,从而抑制组织遗传,消除混晶和粗晶组织。关键词:35CrNi3MoV钢,组织遗传,混晶中图分类号:文献标识码:Mixedgrainof35CrNi3MoVsteelandpreventivemeasureYangHui1,LiuZhong-chang1,WangYu-feng1,HuYong-ping2,WangRong-mei2(1.MaterialSchool,UniversityofScienceandTechnology,InnerMogolia014010,China2.NorthHeavyIndustryGroupBaotouInnerMogolia014030,China)Abstract:Bigforgingsof35CrNi3MoVsteeloftenproducemixedgrainappearancesafterannealingtreatmentandquenching-and-temperingtreatment,andmechanicalpropertiesof35CrNi3MoVsteelareseriouslyaffected.Thestudyshowthatmixedgrainappearancesarecausedbystructuralinheritance.Tomakesurethequalityofproducts,annealingtreatmentsareoperatedbeforequenching-and-temperingtreatment,inordertogainbalancestructurestocontrolstructuralinheritanceandeliminatemixedgrainandcoarsegrainstructures.Keywords:35CrNi3MoVsteelStructuralInheritancemixedgrain35CrNi3MoV是一种合金结构钢,由于其具有良好的综合机械性能,可用其制造坦克炮的身管。但是在实际生产中,往往由于锻造以及热加工工艺不当而造成混晶和晶粒粗大等问题,降低了钢的韧性,产品质量不合格。本文研究了35CrNi3MoV大锻件在退火和调质处理后产生的混晶、粗晶现象。指出了混晶原因,提出了防止混晶的工艺措施。1试验用钢及方法试验用钢采用内蒙古北方重工集团特殊钢厂冶炼、锻造的35CrNi3MoV大锻件,其化学成份如表1所示。表135CrNi3MoV钢的化学成份(wt%)Table1Chemicalcompositionof35CrNi3MoVsteel应用金相分析法与现场实际生产试验相结合的方法进行分析与研究。CSiMnCrNiMoV0.350.250.351.353.100.350.2022生产工艺及混晶组织35CrNi3MoV钢坦克炮身管,直径为335mm,长为6530mm。坦克炮身管是坦克炮火力系统的关键环节,其机械性能的高低直接影响坦克炮的战技指标,其机械性能要求如表2所示。其生产工艺路线为:炼钢→铸锭→锻造→去氢退火→钻孔→正火→调质→精加工;其中,在锻造过程中,锻压比为3;锻后需要进行去氢退火,工艺如图1所示。表235CrNi3MoV坦克炮身管的机械性能要求Table2Therequestofmechanicalpropertiesofthebarreloftankmadeof35CrNi3MoV去氢后进行机械加工,最终热处理为正火+调质处理。调质后进行金相检验时发现调质处理后的晶粒度不均匀,有混晶现象,如图2所示,晶粒度级别为:4级约占70%,8级约占30%。由于混晶现象,各项机械性能指标均不能满足坦克炮身管的使用要求。图135CrNi3MoV钢的热处理工艺流程Fig1Theheattreatmenttechnologicalprocessof35CrNi3MoVsteelσ0.1(Mpa)ψ(%)-40℃AKV(J)1173~1310≥46≥253图235CrNi3MoV钢调质处理后的混晶组织Fig2Themixedgrainstructureof35CrNi3MoVsteelafterquenching-and-temperingtreatment3混晶的原因产生混晶的主要原因是组织遗传,将粗晶有序组织加热到高于Ac3,可能导致形成的奥氏体晶粒与原始晶粒具有相同的形状、大小和取向,这种现象称为钢的组织遗传〔1〕。如前所述,35CrNi3MoV钢在去氢退火之前要进行锻造加工。在实际操作中停锻、停轧温度多在900℃以上,所以锻后晶粒较为粗大,得到贝氏体+马氏体+残留奥氏体的整合组织。在随后的去氢退火处理中,如图1所示,以这种粗大的非平衡组织加热奥氏体化,在860℃进行重结晶,加热时间较长,新形成的奥氏体晶粒会继承原始粗大的晶粒。图335CrNi3MoV钢去氢退火后的粗大晶粒Fig3CoarseGrainsizeofof35CrNi3MoVsteelafterdehydrogonannealing粗大的奥氏体晶粒经过空冷,冷却到350℃,目的是正火细化晶粒。但是,由于该钢属于贝氏体钢,在350℃等温时,粗大的奥氏体晶粒经过空冷,得到了粗大的贝氏体组织,再重新加热到640℃保温脱氢,虽然氢的含量可以降低到1.8×10-4以下,不会产生白点〔2,3〕,但组织仍然较为粗大,而且还保留着贝氏体条片的方向性,贝氏体铁素体并没有再结晶,观察确认为回火托氏体组织。如图3所示。再以此种有序的方向性明显的粗晶组织进行正火,又一次得到粗大贝氏体组织。接着进行调质50μm0.1mm原奥氏体晶界4处理,将粗大的贝氏体组织加热奥氏体化,则造成组织遗传。在加热保温过程中,将回复原来粗大的奥氏体晶粒。由于大锻件加热保温时间过长,奥氏体晶粒发生了异常长大现象,大晶粒吞噬小晶粒,结果是造成了混晶,如图2所示。出现混晶时,降低了钢的韧性,危害严重,应予以消除。4消除混晶的方法合金钢的组织遗传在生产实践中较为常见,钢的合金化程度越高,加热速度越快,越容易在钢中出现组织遗传性,而且原始组织是影响组织遗传的重要因素,通常原始组织为贝氏体组织遗传性较强,为此必须将原始的非平衡组织转变为平衡组织〔4〕。本次试验采用完全退火工艺,于820℃短时奥氏体化,然后于640℃等温,得到铁素体+珠光体的整合组织,如图4所示。这种经过相变重结晶的平衡组织破坏了组织遗传的可能性。试验检测,退火后的原奥氏体晶粒度级别大约为6~8级。以此种组织再进行调质处理,就会得到较为细小的回火索氏体组织。工业试验表明,采用完全退火、不完全退火、A1温度稍下的高温回火等工艺后,获得了平衡组织,阻断了组织遗传性。大锻件经过调质处理后,原始奥氏体晶粒显著细化,晶粒度大约为9级,如图5所示,消除了混晶和晶粒粗大的现象。性能检验表明,产品各项的性能指标合格。经过完全退火+调质处理后,35CrNi3MoV钢各项机械性能指标如表3所示。表335CrNi3MoV钢的机械性能Table3Mechanicalpropertiesof35CrNi3MoVsteel图435CrNi3MoV钢的退火组织Fig4Annealingstructureof35CrNi3MoVsteelHRCσ0.1(Mpa)σb(Mpa)δ(%)ψ(%)-40℃AKV(J)41125013751246305图5调质后的原奥氏体晶粒度(9级)Fig5GrainSizeofprimaryafterquenching-and-tempering4结论(1)35CrNi3MoV钢大锻件去氢退火后组织粗大,正火+调质后出现混晶,质量不合格。(2)混晶是组织遗传造成的,为杜绝混晶和晶粒异常长大,必须将非平衡组织转变为平衡组织,再进行最终热处理。(3)将大锻件进行完全退火、不完全退火或A1稍下保温的高温回火,完成再结晶,可以避免混晶现象。6参考文献1.戚正风.金属热处理原理.机械工业出版社.1987,34~362.刘宗昌,杨慧,李文学,胡永平,崔玉军,去氢退火工艺设计及应用,金属热处理,第28卷,NO3,51~53.3.刘宗昌,张羊换,麻永林,冶金类热处理及计算机应用,冶金工业出版社,1999.66~754.刘宗昌,任慧平,宋义全,金属固态相变教程,冶金工业出版社,2003,45~607作者简介:杨慧,(1971-),女,山东文登人,硕士,毕业于内蒙古工业大学材料学院,讲师,从事金属材料及热处理工艺的教学与科研工作,参加并完成多项内蒙古科技厅、包头市科技局科研攻关项目,其中两项已通过内蒙古科技厅组织的专家鉴定。
本文标题:35CrNi3MoV钢的混晶及其防止方法1
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