您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 质量控制/管理 > 2011~2012年岱山电网存在的问题及对策分析
岱山县电力公司2011年度安委会第三次会议汇报材料12011~2012年岱山电网存在的问题及对策分析1、发用电不平衡引起的有序用电问题岱山电网作为一个受端网络,除衢山美达风电厂并网发电外,所需电力全由舟山电网供给。2011年浙江电网全年发用电平衡总体紧张,存在3700-4600MW的电力缺口,而整个舟山电网负荷已纳入省调统调,受其影响岱山电网从7月初开始执行有序用电,截止9月底地调共下达有序用电指标50天,本网实际执行错避峰19天,因错避峰损失电量累计29.1万度,错避峰负荷累计163.2MW,错避峰时户数累计240户(错避峰大的负荷主要为金海湾、中基、东邦三家用户),对用户的正常可靠供电造成一定的影响。2012年,省调预计浙江电网统调最高负荷为53000MW,发用电平衡存在6000-7000MW的电力缺口;地调预计舟山电网统调最高负荷为920MW,发用电总体平衡;岱山电网预计最高负荷为148MW。届时,浙江电网仍需通过增加短期省际电力电量交易并及时启动有序用电方案缓解电力供需矛盾。对策:1)因浙江电网发用电不平衡而执行的有序用电。根据地调下达的可用指标计算出岱山电网负荷缺额,细化分解到各供电区域运行部门和大用户严格执行有序用电工作,同时综合考虑运行方式安排、线路计划检修及天气等因素,使其有机结合,尽最大限度减少对用户的供电影响。2)因舟山电网网内机组或220kV、110kV交流联网线因故停运而造成本网岱山县电力公司2011年度安委会第三次会议汇报材料2大的电力缺口,按岱山电网《超电网供电能力限电序位表》和《事故限电序位表》执行。2、110kV岱山变#1、#2主变存在重载、满载运行问题,不能满足“N-1”运行原则。自2010年底35kV幸福变割接至110kV大衢变供电后,暂时缓解了110kV岱山变主变的瓶颈制约问题,但随着区域负荷的快速增长,今年7月份岱山变#1、#2主变就已经出现了重载、满载问题,最高负荷分别45MW和44.8MW,根据负荷实测日分析,岱山变容载比仅为1.161,远不能满足系统安全稳定运行要求,给电网安全运行带来一定的风险。对策:1)通过运行方式的改变将3条10kV线路转供至书院变来缓解110kV岱山变供电压力;2)通过对负荷的计算、分析及时联系金海湾船业调配用户侧负荷来平衡#1、#2主变所带负荷,使其均不出现过载问题;3)向地调申请退出35kV#1电抗器来提高#2主变高压侧的功率因素,从而提高#2主变接带负荷能力。建议:加快35kV金海重工用户负荷割接至蓬莱变工程的实施进度,如在今年底能够顺利完成,这样岱山变#1、#2主变的瓶颈制约问题有望彻底解决,将不会延续到2012年。3、35kV竹屿变#2主变重载、满载及岱竹3327线、浪屿3328线输送容量不足问题由于岱竹3327线、浪屿3328线岱山变侧计量流变仅为300/5,估算每条线路只能接带18MW的负荷,限制了岱竹3327线、浪屿3328线的输送能力,给竹屿变运行方式安排带来一定的压力。岱山县电力公司2011年度安委会第三次会议汇报材料3今年夏季高峰竹屿变#2主变最高负荷已达19.6MW(容量为20MW),浪屿3328线已超过计量流变限额。目前竹屿变运行方式为岱竹3327线供35kVⅠ段母线供35kV中基3335线(中基船业最高负荷16.9MW)运行,浪屿3328线带#2主变带10kVⅠ、Ⅱ段母线运行,如果改为分列运行,主变重载问题能够解决,但会造成岱竹3327线超过计量流变限额。对策:2011年通过对竹屿变10kV负荷进行转供的方式解决浪屿3328线越限、#2主变过载问题。后续建议:1)考虑通过对岱山变侧岱竹3327线、浪屿3328线计量流变改造来提高线路的输送限额;2)将中基船业切割至岱山变供电(利用原有的岱金3329线、或山海3330线切割至蓬莱变供电后的间隔和前段线路),到时竹屿变#1、#2主变改为分列运行,可解决#2主变重载、满载问题。上述二项措施建议在2012年迎峰度夏前完成,但为了进一步满足竹屿新区、高亭城区的负荷增长需求,提请相关部门尽早考虑竹屿变升压改造计划。4、110kV大衢变由蓬大1943线单线单变供电,35kV长涂变由岱金长3329线或山海涂3330线单线单变供电,存在电网安全稳定运行风险问题。1)假如110kV蓬大1943线发生故障跳闸,一是引起嵊泗电网与舟山电网解列,二是短时引起大衢岛全岛停电,且大衢变的负荷及风电出力将通过35kV幸福变转供和送出,届时为控制浪衢3324线的输送限额,将使风电场的出力受到限制。另外根据客服提供的2011年大容量业扩工程报装容量统计,预计衢山供区总业扩报装容量达50-60MW左右(黄泽山舟山岱山县电力公司2011年度安委会第三次会议汇报材料4广厦能源集团将,报装容量30MW,小衢山舟山柘中大型构件有限公司,报装容量20-30MW),这样大衢变一台主变容量将满足不了衢山经济发展的需求。对策:建议加快110kV大衢输变电二期工程的实施,以提高大衢变的供电可靠性和满足衢山区域未来社会经济发展的需求。2)2010年35kV长涂变因雷击、电网升压改造、设备计划检修等原因共造成9次变电所全停,对用户可靠供电带来一定的影响。2011年9月2日长涂变因岱金长3329线刀闸B相发热处理短时全停一次,预计在金海湾负荷切割并结合全站年度预试时还将全停一次。对策:暂时还没有具体措施来落实,有待新建110kV长涂变。但市局领导对这一问题已相当关注,已在今年对长涂岛政府规划现状进行了调研,根据9月15日110kV长涂输变电工程可研工作专题协调会议纪要,争取在10月30日前将可研报告上报省公司。如果能够批复,有望在“十二五”期间能彻底解决这一问题。5、110kV兰秀变二回电源线路海缆敷设路由海况不明带来的运行安全风险及单变供电问题9月29日舟兰1923线A相接地跳闸,致使兰秀变短时全停,目前初步判定为海缆敷设路由海况恶劣磨损引起故障(投运未到一年),假如在舟兰1923线海缆修复期间,岱兰1936线海缆又出现同类故障或主变故障,将会造成兰秀变长时间失电。对策:假如出现上述最坏结果,只能采用常石油机接带10kV线路供部分秀山市政负荷的临时措施,等待海缆修复。此临时供电方案未经实际岱山县电力公司2011年度安委会第三次会议汇报材料5验证。后续建议:提请相关部门及早考虑岱山220kV双回线在2013年计划升压改造期间因上述最坏结果而带来岱山电网全黑风险的解决途径。6、35kV幸福变供电可靠性和#1、#2主变容量配置不满足N-1运行原则问题2011年35kV幸福变最高负荷为14.5MW,主变容量配置#1为10MVA,#2为20MVA,35kV系统未装设备自投装置,目前运行方式大幸3333线、大福3334线分列运行。当大幸3333线故障跳闸,将引起35kV东邦变全停,而当大福3334线故障跳闸或#2主变故障,只能靠10kV备自投补救,如故障发生在负荷高峰时段将使#1主变严重过载。对策:2011年在夏季高峰期间通过10kV联络线转供方式减轻幸福变主变供电压力。后续建议:1)加快大衢变10kV申宝和黄沙双回线路新建工程的建设,实现申宝线和幸福变高深609线的联络,以进一步增加转供能力。2)考虑增装35kV母分备自投和#1主变过负荷联切10kV线路装置,以进一步提高幸福变的供电可靠性。7、35kV、10kV线路因雷击、大风等恶劣天气影响,设备故障及外力破坏等原因跳闸问题。目前,岱山电网35kV及以上海底电缆总长达50.9公里,近年来锚泊损害未遂事件时有发生。2010年35kV线路因雷击共跳闸5条次,2011年来35kV线路未发生雷击跳闸现象。截止2011年9月底,10kV线路因岱山县电力公司2011年度安委会第三次会议汇报材料6雷击、台风等恶劣天气影响,设备故障及外力破坏发生跳闸共54条次,重合闸成功43条次,给电网安全运行和用户可靠供电造成一定的影响。对策:加强电力设施保护宣传和海缆监测、线路巡视工作,并结合线路计划检修及时消缺和采取安装避雷器等补强措施。计划在今年底完成35kV线路36组、10kV线路300组新增防雷装置安装工作。8、电压质量、稳定,功率因数问题。1、衢山风电机组在高出力情况下,当发生电网故障及扰动时会引起风电机组大面积切机,导致系统潮流的大幅变化而带来的电压稳定问题。对策:虽然已通过厂方对风电机组参数进行优化设置及无功配置容量改造,尽量做到就地平衡,但在负荷低谷时段仍存在较大的变动幅度,可能会影响大衢变35kV母线电压控制。2、随着岱西区域临港工业的快速发展,由于变电站布点位置不仅合理,部分10kV线路供电半径过长,大容量工业负荷都集中在线路末端,导致电压质量下降,影响用户的供电可靠性和电能质量。对策:通过用户侧的电压调节、柱上无功补偿等手段和供电网络的不断完善得以解决;另外严把业扩设计审查关,使其无功配置容量满足系统要求。3、岱山电网110kV、35kV变电所均未接入AVC系统闭环运行,为满足省调对蓬莱供区功率因素考核要求,其供区所接带变电站的无功补偿容量受地调统调,会对下级区域电压、功率因数合格率造成一定影响,且人工调控工作量繁重。岱山县电力公司2011年度安委会第三次会议汇报材料7对策:已在2012年舟山电网年度运行方式收资材料中向上级部门提出问题。9、10kV配网出线间隔不足,部分线路布局不合理及重载、老旧等问题。1)110kV岱山变、书院变10kV备用出线间隔不足,已不满足用户业扩报装需求。为满足浪激嘴工业开发区和岱西工业开发区不断增大的用电需求及2011年高亭中心镇建设需要,解决高亭镇南浦村区域内工业区无10kV供电线路出线间隔难题及减轻水产006线的重载问题,4回10kV线路将接入110kV岱山变、书院变。对策:计划在今年底或明年初完成岱山变、书院变10kV新增间隔工程。2.随着电网建设、改造工程的不断推进,10kV配电线路供电能力较以往有了很大提高,但随着区域整体负荷快速增长,部分环网线路本身所带负荷已接近重载,特别在夏季高峰负荷时段和检修方式下,不满足转供要求,致使部分联络开关失去了其真正意义。另外,原10kV线路柱上开关(华仪产品)故障较多,开关跳闸后不宜合上,降低了用户的供电可靠性。对策:加强配网环网结构完善工作,增加10kV线路联络比率;对原华仪开关进行全部更换,根据岱山县智能电网规划要求,逐步采用具有配网智能化功能的柱上开关设备。3.部分10kV线路的支线、分支线运行年限久远,存在线路电杆陈旧、设备老化故障现象;部分配变台区由于负荷增大,高峰时期容易过载跳闸,岱山县电力公司2011年度安委会第三次会议汇报材料8既降低了电网的供电可靠性,同时也增加了线损率。对策:加大配网改造力度。今年计划新建和改造10kV线路共66.6公里,新建和改造0.4kV低压线共15.8公里,新装或增容配变14台次。后续建议:提请相关部门根据政府城区建设规划做好配网线路的合理布局(尤其是高亭城区),减少配网检修方式安排对公司可靠性指标的影响及解决系统运行方式安排受限问题。岱山县电力公司调度所2011年10月
本文标题:2011~2012年岱山电网存在的问题及对策分析
链接地址:https://www.777doc.com/doc-3023919 .html