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超前工作面深孔爆破松动煤体总结一、概况1.煤层工作面煤层情况表:煤层平均厚度3.49m煤层结构结构简单一般不含夹矸,个别地段含矸一层,局部含矸两层。煤层倾角0~31开采煤层2-2上煤种不粘煤稳定程度稳定煤层情况描述煤层厚度:工作面范围煤层厚度3.2~3.6m,平均3.29m,属中厚煤层。煤层产状:倾角0~3°,平均1°,属近水平煤层。2.煤层顶底板1)老顶:浅灰色中粒砂岩,厚度14m,以石英为主,次为长石,分选中等,泥质胶结,和少量暗色矿物,泥质胶结。2)直接顶:深灰色粉砂岩,厚度1.3m,,可见云母星点,有水平纹理。产植物化石。3)2-2上煤:平均厚3.29m,黑色,褐黑色条痕,半暗型,沥青光泽,参差状阶梯断口,条带状结构,含黄铁矿薄膜,上部夹矸为炭质泥岩,下部为泥岩。4)直接底:深灰色细粒砂岩,厚度3.83m,含植物根和茎化石,夹部分2-2上煤,煤厚0.35米,微波状层理。5)老底:灰白色细粒砂岩,厚度3.12m,灰白色,泥钙质胶结,夹炭屑及炭质纹层。二、爆破效果评价20103工作面累计施工超前松动炮钻孔14个,其中最深炮眼78.8米,平均炮眼深度为50米,松动圈半径为1.2-3米,松动圈范围内煤层出现较大裂隙,松动圈范围内效果较明显,松动圈以外煤层中无裂隙出现,具体见附表1。三、块煤率提升效果评价1、评价方法根据煤矿近期生产安排情况,将16个生产日分为一组,分别分为第一组、第二组、第三组。第一组为残采和打钻预裂爆破同时进行时间段内的生产数据统计,第二组为只进行残采不进行打钻预裂爆破时间段内的生产数据统计,第三组为残采和打钻预裂爆破都不进行时间段内的生产数据统计。每组生产日分别统计每日残采工作面产量、全矿生产块煤产量、全矿原煤产量等生产数据。根据各组生产数据分别计算每日矿井生产块煤率,并计算各组时间段内的加权平均块煤率。为避免残采工作面的生产数据对预裂爆破效果造成假象,拟定以下两种剔除方法:方法一:假设残采工作面生产原煤全部为块煤,将每日全矿井生产块煤量中减去残采工作面原煤产量,而对应全矿产量为当日矿井总产量减去残采工作面原煤产量,然后计算块煤率及加权平均值。方法二:假设残采工作面生产原煤中75%为块煤,将每日全矿井生产块煤量中减去残采工作面原煤产量与75%的乘积,而对应全矿产量为当日矿井总产量减去残采工作面原煤产量与75%的乘积,然后计算块煤率及加权平均值,具体见附表2。2、块煤率提升效果根据计算,经过爆破预裂块煤率提升效果如下:预裂爆破时块煤率无预裂爆破时块煤率块煤率提升量单纯纵向评价27.86%25.49%+2.37%方法一25.91%23.84%+2.07%方法二26.59%24.41%+2.18%由上表可知采用预裂爆破后矿井生产原煤块煤率至少提高2.07%~2.37%,因此预裂爆破对提高矿井生产原煤块煤率效果显著。3、经济效益预裂爆破各项费用统计如下:项目单价数量本项费用合计导爆索5.57元/m(47.8+3)m287元乳化炸药11.68元/kg1.8×(47.8-3)kg942元PVC管8元/m(47.8-3)m358元电雷管1.5元/个2个3元共计:1590元按照目前煤炭市场情况,我矿块煤净利润比面煤净利润多150元。预裂爆破炮孔长度平均按47.8m计算,炮孔间距均为6m。则采用预裂爆破每推采6m增加费用为1590元。采用预裂爆破增加块煤率按2.07%计算,则增加块煤量为:吨8.150%07.297.029.129.36295则每个预裂炮孔增加经济效益为元210301590-1508.150由上可知采用预裂爆破后每个炮孔产生经济效益21030元,因此预裂爆破对提高矿井经济效益效果明显。四、松动爆破存在的问题及建议1)炮眼深度:鉴于现阶段施工炮眼范围内工作面煤层变化较大,加之钻机施工钻孔过程中操作人员施工水平有限,钻机存在一定局限性,工作面炮眼深度无法满足设计要求,钻孔深度基本为40-50米范围内。建议:钻孔施工过程中注意控制钻进速度,确保支钻过程中保证机身稳定。跟换钻头采用小直径钻头,建议采用Φ75钻头。2)装药质量:现阶段采用人工装药,无法达到装药质量要求。因此后续施工过程中如炮眼深度增加,应考虑采用机械装药,保证装药质量。建议:继续进行松动爆破试验,收集爆破资料,得出最佳爆破参数。
本文标题:20103工作面预裂爆破总结
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