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山东枣庄联创有限责任公司“2·23”事故分析解剖报告一、概况[联创公司“2·23”事故分析解剖报告]•1、事故单位概况(1)枣庄联创实业有限责任公司位于枣庄市薛城区陶庄镇境内,其前身是陶庄煤矿,该井田位于陶枣煤田的西北部。陶庄煤矿于1948年接管,矿井设计生产能力为60万吨/年。•枣庄联创实业有限责任公司成立于2000年10月23日。根据国家政策,2003年12月29日陶庄煤矿由于煤炭资源枯竭正式进入破产法律程序。2004年11月10日依法破产终结,并由联创公司收购。现有员工4548人。•2002年矿井核定生产能力为35万吨/年。2005年实际产量40.28万吨,2006年1月实际产量3.2万吨,2月份1~23日2.25万吨。矿井“五证一照”齐全有效。一、概况[联创公司“2·23”事故分析解剖报告]•1、事故单位概况(2)•矿井采用斜立井多水平开拓方式。矿井共五个井口,分别是二、三、四斜井、东风井及庄头风井。主井为四斜井,副井为二斜井、三斜井,二斜井用作提升矸石、上下物料;三斜井提升人员,上下大型设备、材料矸石;四斜井提升煤炭;三条斜井都兼作进风井。东风井、庄头风井为回风井。•矿井现主采煤层为十四、十六层煤。现生产水平两个(-420水平,-525水平)。-420水平布置二个采区,即十四层煤的144采区(一个工作面),二层煤残采区(三个掘进头),-525水平布置三个采区,即十四层煤的143采区(一个面,三个掘进头)、十六层煤的161上山采区(一个面,二个掘进头)和161下山采区(三个掘进头)。•1、事故单位概况(3)矿井通风方式为中央对角抽出式通风,有三个进风井(二、三、四斜井),两个回风井(东风井、庄头风井),矿井总需风量6614m3/min,矿井总进风量6815m3/min,矿井有效风量率87.45%,负压2423Pa。矿井安设KJ78A型安全监测监控系统,井下共有瓦斯传感器14个,风门传感器3个,风速传感器1个。2005年度矿井瓦斯等级鉴定结果为低瓦斯矿井,矿井瓦斯绝对涌出量为3.66m3/min,相对瓦斯涌出量2.596m3/t;2005年10月份经煤炭科学研究总院抚顺分院鉴定16层煤煤尘爆炸指数为40.2%,具有强爆炸危险性;煤层具有自燃倾向性,属于自燃煤层。一、概况[联创公司“2·23”事故分析解剖报告][联创公司“2·23”事故分析解剖报告]一、概况•2、事故发生地点概况(1)2月23日,枣庄联创公司16108炮采工作面发生了一起特大煤尘爆炸事故,事故发生单位采煤六区,其人员为枣庄市中区粘土矿劳务输入人员,当班出勤66人,灾区范围27人,其中,当场死亡15人,受伤12人(后有3名重伤人员经抢救无效死亡)。直接经济损失459.4万元。[联创公司“2·23”事故分析解剖报告]一、概况•2、事故发生地点概况(2)事故发生地点为-525水平161上山采区16108炮采工作面上面。该工作面采用对拉式工作面布置,工作面走向长度为621米,工作面倾斜长度210米,其中上面长77米,该面于2005年6月16日开始回采。该面煤层厚度0.55米,煤层倾角6~8度,煤层结构简单,直接顶为十层灰岩。回采工艺为爆破落煤,刮板输送机运煤,单体液压支柱支护,三~四峒控顶,最大控顶距4.2米,最小控顶距3.2米,循环步距1.0米。作业方式为“两采一准”,即中、夜班生产,早班维修。采用全负压通风,轨道巷进风,运输巷回风,工作面需要风量492m3/min,实际进风量519m3/min,其中上面208m3/min。至事故发生时,已经推采347米。上面距该工作面轨道巷45米处和53米处分别有两条落差约0.35米和0.30米的断层。根据事故调查组现场勘察认为,该工作面通风系统和防尘系统及防尘设施符合规程有关规定。[联创公司“2·23”事故分析解剖报告][联创公司“2·23”事故分析解剖报告]一、概况•3、事故发生经过(1)•2006年2日23日11:30分,采煤六工区中班人员开完班前会后,开始下井接班;12:30分在井下16108工作面进行现场交接班,进入工作面后,进行正常检查和维修。约14时,工作面的工人撤出,放炮员开始放炮。17:30分左右放炮完毕后,工人开始进入工作面进行作业。此时,工作面的溜子有开不动的现象。约18:30分左右,安监员在溜子头上方约8米处听到溜子尾方向传来放炮声,便前去察看放炮原因,在跑到集中材料巷风桥外约50米车场处突然听到一声爆炸声,发现风桥被毁。此时事故发生。[联创公司“2·23”事故分析解剖报告]一、概况•3、事故发生经过(2)•18时50分,枣庄联创公司调度室调度员发现调度室内的安全监控系统中16108运输巷道瓦斯传感器传输数据突然中断,便立即打电话向井下询问,皮带机司机接电话后汇报说16108运输顺槽内出现一股黑烟,风很大;调度员及时将上述情况汇报到联创公司董事长、总工程师及其他值班领导。公司领导接电话后,一方面通知立即撤人,并通知公司救护队立即下井查明情况,组织营救。20时05分,救护队员赶到现场,检测16108工作面运输顺槽CO浓度为248ppm。另一方面,向枣矿集团调度室报告。[联创公司“2·23”事故分析解剖报告]一、概况•3、事故发生经过(3)•枣矿集团董事长和总经理等集团公司在家领导相继立即赶赴现场,各安全生产处部室有关人员亲临现场进行指挥,枣矿集团、枣庄联创公司、枣庄救护大队共同展开事故抢救工作,迅速启动了应急预案:一是由救护队搜救人员,恢复通风系统(21时30分左右通风系统恢复);二是对当班出勤人员入井及升井情况进行核准;三是组织医疗救护的各项准备工作。经过现场奋力抢救,至24日5时47分,抢险工作结束。[联创公司“2·23”事故分析解剖报告]受伤人员[联创公司“2·23”事故分析解剖报告]二、事故性质及原因分析(一)性质事故调查组经过现场勘察、调查取证、查阅资料并参照专家组的技术报告,确认该事故为责任事故。[联创公司“2·23”事故分析解剖报告]二、事故性质及原因分析根据安全监控显示,16108炮采工作面在事故发生前当班监测系统数据最高瓦斯浓度为0.17%(15时~16时),根据矿井安全监测系统连续监测情况分析,该工作面的瓦斯涌出稳定,无瓦斯涌出异常现象。根据专家技术组的现场勘察,16108炮采工作面上面上、下两巷和采面的结焦规律,工作面及工作面上、下两巷破坏程度,确认为煤尘爆炸事故。16108炮采工作面上面在第36节溜子处(距工作面进风巷45m处)遇到落差约0.35m的断层,放炮员(已死亡)位于第29节溜子处,距断层处8.4m,放炮员附近有放炮器,放炮母线连接放炮器,放炮母线连接有雷管脚线,断层附近有黄泥炮泥;以断层为中心两侧3~4m以外支柱的背面有明显结焦现象。现场勘察认为该面在正常放炮后,由于断层带的影响,形成台阶,造成工作面煤壁不直、底板不平,影响了溜子的正常运行和移溜,故工作面上人员又临时决定放炮处理。以上证据说明工作面断层处是煤尘爆炸的爆炸点。根据以上分析,事故的原因是:[联创公司“2·23”事故分析解剖报告](二)事故原因分析二、事故性质及原因分析放炮员在处理16108工作面上面断层带底板岩石时,由于违章放炮以及乳化炸药在爆炸过程中产生的滞后火焰,引爆煤尘,发生煤尘爆炸。•尘源的产生:一是在中班放炮后,部分工人已进入工作面攉煤作业,且工作面放炮后没有采取洒水清尘措施,工作面浮煤较多;二是在放炮时,轰起附近煤尘飞扬。[联创公司“2·23”事故分析解剖报告]1、直接原因二、事故性质及原因分析(1)16108采煤工作面综合防尘措施、井下放炮管理制度落实不到位。该工作面放炮前后,没有严格按照综合防尘的措施进行防尘,造成煤尘堆积,导致放炮引起火焰造成煤尘爆炸;放炮前没有撤离工作面作业人员,没有坚持“三人连锁”放炮制度。•(2)现场管理不到位。虽然对安全管理工作提出了很多要求,建立了许多制度,但现场落实不到位,疏于严细管理。[联创公司“2·23”事故分析解剖报告]2、间接原因二、事故性质及原因分析(3)安全管理不到位。当班安监员没有尽到监督职责,没有起到安全“专盯”作用。•(4)对职工安全教育不到位。职工安全教育虽然采取了一系列措施和方式,但部分干部职工没有牢固树立安全第一的思想,在作业过程中,仍存在侥幸心理,违章蛮干。[联创公司“2·23”事故分析解剖报告]2、间接原因三、事故教训•(1)认真吸取事故教训,矿井立即进行停产整顿,并从思想上引起高度重视,查找根源,从管理上查找漏洞,从“四个质量”上寻找不足。切实摆正“安全第一”的位置,正确处理好安全与生产、安全与效益的关系,坚持工作重心下移,预防关口前移,及时地、主动地、有效地把安全生产工作作为一项硬任务,抓实、抓牢、抓好。[联创公司“2·23”事故分析解剖报告]三、事故教训•(2)强化职工培训,加强煤矿安全生产法律法规的宣传教育,提高干部职工安全生产法律意识,特别是特种作业人员的培训,促使职工牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,增强职工的安全意识,提高职工按章作业的自觉性。[联创公司“2·23”事故分析解剖报告]三、事故教训•(3)进一步健全各项安全管理制度,并逐级抓好责任落实,真正形成一级抓一级,一级对一级负责。进一步细化、量化考核办法和细则,严格考核兑现。加大责任追究力度,实行安全一票否决和安全事故重罚制。[联创公司“2·23”事故分析解剖报告]三、事故教训•(4)爆破作业必须由依法培训、考核合格,持有合格证件的专职放炮员担任。所有放炮员必须持证上岗,并携带便携式瓦斯鉴定器,严格执行“一炮三检”、“三人联锁放炮”等各项放炮管理制度,严禁明电放炮、放糊炮等违章放炮行为;加强火工品管理。[联创公司“2·23”事故分析解剖报告]三、事故教训•(5)要进一步落实和完善极薄煤层采煤工作面安全技术措施和开采工艺,推广应用综合防尘新技术、新工艺,加大安全投入,提高矿井防尘设施的装备水平,落实综合防尘安全措施,健全矿井各采区及工作面的防尘系统。加强对井下所有通风设施和风电闭锁、瓦斯电闭锁装置的使用管理,严格执行局部通风管理办法,加强电器设备管理。加强局部通风系统的管理,建立健全监督检查机制,严格落实岗位责任制,实现“四杜绝”:杜绝放糊炮或明电放炮,杜绝煤尘积聚,杜绝无计划停电停风现象。[联创公司“2·23”事故分析解剖报告]三、事故教训•(6)加大现场监督管理力度,健全完善安全监察网络,配齐配好专兼职安监员,充分发挥煤矿安全检查人员的作用,严厉查处职工的不安全行为和现场不安全隐患,对于现场发现的事故隐患,及时查处落实整改。[联创公司“2·23”事故分析解剖报告]三、事故教训•(7)做好矿井的综合防尘工作,确保防尘设施的正常使用。加强日常的测风、测尘工作,粉尘超限严禁作业,工作面内的风量、风速必须符合《煤矿安全规程》的要求。所有的机电设备严禁失爆,机体必须保持清洁,机电维修人员停电检修设备时,必须先将设备附近的积尘清除干净。空气中悬浮煤尘较多时严禁打开电器设备。[联创公司“2·23”事故分析解剖报告]山东枣庄联创有限责任公司“2·23”事故分析解剖报告(完)
本文标题:7.联创公司223事故分析解剖
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