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汽轮发电机组轴承顶部轴向振动超标分析摘要:分析了梅县发电厂#1机组#3轴承顶部轴向振动超标的问题。采用不复测联轴器中心、不拆联轴器、不破坏基础二次灌浆的方法,解决因基础台板螺丝松动引起的轴承振动超标的处理方法。关键词:轴承;振动;分析;处理1设备概况梅县发电厂#1机机组于1991年3月17日正式移交投产,型式:N50-8.83/535-Ⅱ型(单缸冲动冷凝式),北京汽轮机厂制造。发电机(双水内冷)前轴承(#3轴承,后同)振动于1994年曾出现顶部轴向振动高达0.2~0.22mm,同年4月处理好,一直运行至2001年6月开始顶部轴向振动再次超标,因机组发电任务较重且振动在0.04~0.06mm波动,所以一直运行至2002年10月振动加剧才利用小修进行处理。该机组#3轴承的基础台板紧固螺丝在轴承座的底部,如要加紧基础台板螺丝得将轴承座移出,露出台板螺丝后才能进行松动处理。2存在问题及分析2002年10月开始#3轴承振动逐渐增大超标,特别是轴向振动增大较多,测量位置如图1,处理前振动情况如表1;根据测量情况可发现测点15即轴承顶部轴向振动高达0.089mm;轴承座各中分面测点的振动差值不大,而轴承座台板测点12和7分别与水泥基础测点11和8的差值高达0.012mm,均大于0.005mm,轴向振动由下至上各测点18、17、14、16、15振动值逐渐增大;据此判断是台板与基础连接不良,其原因可能是二次灌浆不充实、垫铁走动或垫铁接触不良或台板与基础之间连接螺丝松脱等,造成轴承连接刚度不够而引起轴承振动。在运行中曾试用外力支撑加强轴承刚度,发现轴向振动值降低明显;与以上分析吻合。3处理方法及记录(1)在#1机停盘车并做好安全措施后开始工作,解体轴承前在盘车箱端面装磁力表架,在轴颈顶部及左、右侧各装设一个千分表,以监测在轴抬高、下沉及左右移动量,在整个检修过程中不碰到千分表确保读数准确,轴承解体时准确测量#3瓦各部紧力、间隙,并作好详细记录,作为复装时的依据。(2)用框式水平仪测量#3瓦处轴颈扬度,以供复装时参考。(3)#3轴承座中分面前端面作标记,并测出标记处距盘车箱中分面处距离A和B(如图2)以供复装时参考,确保轴承座的前后位置不变。(4)大轴顶起0.45mm并垫牢,取出下瓦、瓦枕及两端油档,#3轴承座中分面左右内边作标记并测出与大轴距离(用深度游标卡尺反量读数a、b、c、d)如图3,以供复装时参考,确保轴承座的位置左右不变,并拆开#3轴承侧的发电机端盖及转子冷却水回水室支座。(5)松开轴承座紧固螺丝,将轴承座吊移到发电机端盖支座处,空出台板及工作场地,取出轴承座下的三张大垫片0.35mm、0.40mm、1.50mm及2块小垫片(阴影部份)如图4,用手提砂轮机打磨台板紧固螺丝的防松焊点,然后在台板的四角各安装一只千分表,进行加紧螺丝测得台板下沉值如图5,然后重新点焊螺丝防松,将轴承座放回原处并稍加紧螺丝(在原有垫片暂不放入),用塞尺测取轴承底与台板之间隙值(如图6阴影部分),根据图4、5、6数值分析,研究决定将下沉值最大处原0.05mm的垫片换成0.10mm的垫片,其它垫片按原有进行复装。(6)复装时按解体时记录数据调整装复。①复装轴承座,按原测量的数据,调整轴承座与盘车箱和大轴的距离,紧好轴承座螺栓后测得各数据应与拆前相同。②复装下瓦枕、下瓦及两端油档,放下大轴测得瓦侧隙接近拆前数据,并应注意拆前在盘车箱端面装设的千分表读数基本保持不变,监测轴下沉及轴左右移动量,确保轴系与拆前相同。放下大轴后轴顶千分表测得大轴下沉0.03mm,下瓦底球面垫铁未受力时有0.08mm的间隙,两侧垫铁0.02mm塞尺塞不进,综合考虑下垫铁间隙及轴下沉值,决定在下垫铁内加0.03mm垫片,复装后大轴表值下沉0.01mm。(7)其它工作按正常复装工序进行。4结束语(1)我厂#1机及#2机的#3轴承(均是50MW机组),#1机组分别于1994年4月和2002年10月用相同方法处理#3轴承振动问题,#2机组于2003年1月也通过上述方法处理,本厂#1、#2机3次都是用此方法处理#3轴承顶部轴向振动问题,运行至今各轴承振动状况良好。(2)实践证明,采用不复测联轴器中心、不拆联轴器、不破坏基础二次灌浆的方法,处理轴承座台板螺丝松动而引起的振动问题是可行的,用此方法处理具有工期短(机组停盘车后实际施工约3天时间)、费用低、简单易行的优点。施工中只要尽量处理好并维持大轴原来的中心状态,避免因中心改变而引起其它振动源。江西电力职工大学学报50MW机组3摘要:详细分析了某电厂50MW机组3号轴承振动的原因,并介绍了其振动处理过程以及处理过程中遇到的一些问题,指出机组的振动主要是由于质量不平衡、3000r/min存在共振以及发电机存在较大的热关键词:50MW某电厂50MW机组是由原东德贝曼-保西工厂于1962年生产的50MW凝汽式汽轮发电机组,机组轴系结构简图见图1该机组于2002年进行大修,大修期间更换了发电机转子线圈,2002年7月底大修后开机由于3号轴承振动较大而使机组不能升速至3000r/min,当时对其进行了现场高速动平衡,动平衡结果为在带负荷观察期间3号轴承的振动在合格的范围内运行。在运行了约一个月之后,该机组于2002年9月初又出现了3号轴承振动较大以至于不能升速到3000r/min的情况,于是又对其进行了处理。进入2003年3月,由于电气方面的原因机组在3000r/min下空转了较长时间也未能并网,机组来回几次升降速后3号轴承振动出现较大的现象,以至最后由于3号轴承的振动较大而使机组无法带负荷,于是又对3号轴承的振动进行了1大修后机组于2002年7月29日第一次开机,当机组升速至2750r/min时,3号轴承振动已达129μm,考虑到是大修后第一次开机,机组可能存在摩擦和膨胀不畅,于是决定停机后重新暖机升速。第二次开机当转速升至2750r/min时,3号轴承振动更大达到了140μm,第二次开机过程机组的原始振动见表1。2通过对两次开机过程3号轴承振动的瀑布图(见图2所示)分析,可以看出机组的振动属于普通强迫振动。3号轴承振动过大的原因是由于发电机转子上存在质量不平衡引起的。通过对机组3号轴承和4号轴承振动的分析,发现机组存在比较明显的二阶振动;同时对3号轴承的振动波德图(见图3)分析,可以看出机组在接近3000r/min时轴承的振动存在一个急剧增加过程,故机组在接近3000r/min由于3号轴承在3000r/min左右存在共振区域,即使转子本身的不平衡量不大,由于共振的放大作用,机组也可能产生较大的振动,在这种情况之下,轴承振动对转子的质量不平衡特别敏感,如果转子的不平衡量较大,则机组的振动可能会异常大,这就是33针对上面的情况,如果采取对症下药的方法,则应该改变发电机的二阶临界转速,使其远离发电机的工通过对机组原始振动的分析,可以看到3号轴承的振动比2号轴承和4号轴承的振动明显大得多,所以可以认为转子的质量不平衡主要来自于发电机靠3号轴承侧,所以决定在发电机转子上靠3号轴承侧的平现场高速动平衡试验过程2、3和4号轴承的振动数据见表2机组第一次升速到2750r/min时3号轴承的振动已接近150μm(见表2中序号1),只能降速停机,停机打开发电机人孔门后发现平衡槽内原有加重已经有1kg左右,于是决定先取下一些平衡块后再开机。取下一部分原有加重后3号轴承的振动在机组转速到2750r/min时为30μm左右,到3000r/min时仍达到了130μm(见表2中序号2)。由于在3000r/min时机组的振动还比较大,于是进行加重处理,在加重503g∠280°(文中试加重角度均以鉴相器为准逆转向计算)后3号轴承的振动在合格范围内(见表2中序号3),当天交由电气进行试验。第二天机组重新开机,到3000r/min时3号轴承的振动较前一天大(见表2中序号4),接近60μm,为了观察轴承振动的变化情况,机组在3000r/min空转情况运行近两小时,3号轴承的振动变化到接近80μm,而且相位也有较大变化,变化过程见图4,可见振动的变化较大,所以可以肯定由于3号轴承的振动仍然较大,而且发电机存在热变形,于是再次对试加重进行调整,调整试加重后机组的振动见表2中序号5,从表中可见3号轴承的振动在机组刚到3000r/min时较小,带负荷后振动逐渐增大,最后接近90μm,不得不再次停机对试加重进行调整。此次试加重带负荷过程3号轴承振动变化趋势见图5所示,从图中可以清晰地看见轴承振动的变化过程,进而再次证明了发电机存在热变形现象。根据上述情况,如果3号轴承在3000r/min空转时振动较小,由于发电机热变形会使振动变到一个较大的值;针对此现象,根据3号轴承振动的变化趋势,如果机组在3000r/min空转时事先给予一个与其振动变化趋势相反的振动,那么机组带负荷后振动就会逐渐变小,由于机组不可能在3000r/min长时间空转,所以空根据上述思路,于是决定再次调整试加重,本次试加重为503g∠215°,试加重后的效果见表2中序号6,正如事先预见的一样,在3000r/min时3号轴承振动较大,带负荷后振动逐渐变小。3号轴承振动在整个带负荷过程的变化趋势见图64通过上面对该机组振动原因的分析及实施动平衡试验过程来看,认为该机组3号轴承振动较大的原因是1)机组在3000r/min左右存在一个共振区,任何较小的质量不平衡都可能引起较大的振动。2)发电机转子本身存在一定质量的不平衡量,在共振区域下运行将产生较大的振动。3)CC12-4.9/1.27/0.294型汽轮机组振动特点及消除摘要:利用矢量分析和影响系数法对发电机转子进行一阶动平衡,消除转子过临界振动;对机组突发性振动的成因进行了频谱分析,确认油膜振荡的振动特征并加以消除。关键词1问题的提出某热电厂#21机组为哈汽宏大电站设备技术开发公司生产的CC12-4.9/1.27/0.294型单轴单缸双抽凝汽式汽轮发电机组,于1997年建成投产。2001年7月25日晚#21机组冲车后并网投入运行。7月26日21:24,带有功负荷11MW正常运行时振动突然增大,#2瓦垂直振动60μm,#3瓦垂直振动达160μm,被迫打闸停机。揭#2瓦后发现轴颈发蓝,但轴瓦乌金并未研磨损坏,简单刮瓦处理后恢复。7月28日16:00冲车并网,各瓦振动无异常。29日10:30带有功负荷12MW,振动再次突然增大,#1瓦垂直振动52μm,#2瓦垂直振动100μm,#3瓦垂直振动160μm,#4瓦垂直振动31μm,打闸停机。29日下午再次冲车,当转速升至2900r/min时振动增大,#2瓦垂直振动100μm,#3瓦垂直振动140μm,#4瓦垂直振动80μm,降速停机后检查发现发电机风挡有明显摩擦痕迹。2振动分析21机组2次突发性振动均发生在带负荷20h左右的时间段内,振动发生前无任何先兆,瞬间振动加剧,#2、#3瓦垂直振动均超过100μm。振动特征符合以下几种激振情况:动静摩擦;部件松动;油膜振荡。虽然在最后一次冲车后发现发电机风挡下方有碰摩痕迹,但由于该机冲车及带负荷时振动正常,而带负荷运行约20h后,机组轴系热膨胀也已达到稳定值,不存在引起动静碰摩的异常因素,所以说碰摩只是突发性振动造成的一个现象,而不是激发振动的原因。若是固定部件如配重块松脱,则会破坏原有平衡状况,激发振动。而油膜振荡通常发生在机组的启动升速过程中,有时在机组超速试验或带负荷过程发生。当油膜振荡发生时,由于其振动频率与转子第一临界转速接近,从而发生共振,转子会突然产生强烈的振荡,通常振幅在100~300μm,对机组安全运行威胁很大。根据电厂提供的轴瓦数据,#3瓦为圆筒瓦,长度200mm,轴颈直径200mm,长颈比为1∶1;#3瓦顶隙40μm,为2‰轴颈,侧隙在15~20μm之间,微呈立椭圆,稳定性相对较差。综上所述,首先重点检查发电机转子上有无活动或松动部件;其次在机组启动和运行时进行振动监测和频谱分析,确认是否有低频振动成分和油膜振荡现象。3振动处理3.1发电机转子一阶动平衡处理电厂对发电机进行了检查
本文标题:汽轮发电机组轴承顶部轴向振动超标分析
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