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课题:提高汽车板钢O5板做成率鞍钢股份有限公司炼钢总厂生产技术安全室“炉火”QC小组活动报告汇报人:袁皓一、小组概况制表人:李伟东制表时间:2011年4月5日小组基本情况小组名称生产技术室“炉火”QC小组成立时间2009年1月所在单位鞍钢股份有限公司炼钢总厂宗旨立足生产现场,服务现场,解决现场的实际问题课题名称提高汽车板钢O5板做成率课题类型现场型组长李伟东活动日期2011-4-1至2011-12-31小组人数8人活动频数平均3次/月,出勤率100%QC教育时间72小时获得荣誉2010年辽宁省优秀质量管理小组2011年“安阳钢铁杯”竞赛一等奖2011年全国优秀质量管理小组小组成员简介:制表人:李伟东制表时间:2011年4月5日一、小组概况序号姓名性别文化程度职务小组分工1李伟东男大学本科组长QC方案策划2袁皓男硕士副组长方案实施3王荣女大学本科副组长协作实施4舒耀男硕士组员协作实施5王成青男大学本科组员协作实施6杨辉男大学本科组员协作实施7赵晨光男硕士组员协作实施8王向辉男大学本科组员协作实施小组成员构成图:一、小组概况二、上一次活动的总结1、活动课题:提高转炉一拉出钢比率2、活动总结制图人:李伟东制图时间:2011年4月5日从图中可以看出一拉率呈上升趋势,经过持续改进后,一拉率均达到90%以上,说明了活动成果的持续有效。12年02月10年12月10年10月10年08月10年06月10年04月10年02月09年12月9590858075706560一拉率,%92.1191.5290.4890.5991.4890.4590.3087.8389.2186.4685.0978.4057.4567.2663.2477.1857.15一拉率,%的时间序列图活动前活动中活动后巩固期持续改进期三、选题理由炼钢总厂三工区在2003年开始生产汽车板钢,2005年实现批量供货。由于汽车面板用O5级钢板质量要求较高,因此炼钢生产过程中,对各工序的关键控制点要求严格,同时针对连铸浇次过程中必然产生的头尾坯要降级处理,因此O5级钢板极限做成率为75~80%,随单中包罐数有所波动,即单中包罐数一定的情况下,若无任何异常原因时能达到的极限水平在75~80%之间。在2008年6月最好水平曾达到过70.42%,近年来基本波动在65%左右,而进入2011年1季度,O5板做成率直线下滑,月做成率平均在61.52%,已经难以保证O5板合同的顺利完成。因此厂将提高O5板做成率做为2011年的重点工作,并将该任务交给生产技术室“炉火”QC小组来完成。该课题是厂下达的指标,必须完成,因此小组活动选题为“提高汽车板钢O5板做成率”。◇名词解释1)汽车板钢:指炼钢生产出的铸坯用于冷轧厂轧制汽车用钢板。2)O5板:炼钢生产过程中挑选出的铸坯用于冷轧轧制后做为O5级汽车面板。四、活动计划及进度表制表人:王荣制表时间:2011年4月10日修改日期:2011年12月31日月678910日5910111718252645615163013013081230130选择课题生产技术室王荣李伟东4月5日4月10日设定目标生产技术室王荣李伟东4月11日4月17日目标可行性分析生产技术室王荣李伟东4月18日4月25日原因分析生产技术室王荣李伟东4月26日5月5日确定要因生产技术室王荣李伟东5月6日5月15日制定对策生产技术室王荣李伟东5月16日5月30日按对策实施生产技术室王荣李伟东6月1日7月30日效果检查生产技术室王荣李伟东8月1日9月30日标准化生产技术室王荣李伟东10月8日11月1日活动总结生产技术室王荣李伟东11月2日11月30日下一步打算生产技术室王荣李伟东12月1日12月31日未按期完成,影响总进度时间;未按期完成,但不影响总进度时间;按期完成计划时间开始时间结束时间4活动内容负责部门负责人监控人51112课题选择完成后,小组成员制定了QC的活动计划和进度表,并在QC课题完成后,对应计划进行了修改。五、设定目标设定目标:O5板做成率≥70%。65%70%62%64%66%68%70%72%现状目标O5板做成率制图人:王荣制图时间:2011年4月20日六、目标可行性分析1)厂下达指标,O5板做成率提高到68%以上,必须完成。2)2008年6月做成率为70.42%,为历史最好水平,说明有能力完成目标。3)统计2011年1-3月影响O5板做成率的原因。共生产5993块铸坯,符合O5板铸坯3687块,做成率为61.52%,降级2306块。降级原因的排列图如下:块数794236222115155483142882832742018583百分比32211112414121212944累积%9395979899991002437506274838690降级原因其他T62M09T05X06T09S10T61M12M16W02A02W01A01X0225002000150010005000100806040200块数百分比降级原因的排列图其中A01、A02、W01、W02属于生产过程的不可控因素,即工艺要求正常降级的头尾坯,剔除其影响,可看出X02占总缺陷比率的23.76%。若将其影响比率降低60%,则O5板做成率可提高到61.52%×(1+23.76%×60%)=70.29%,即可完成目标。制图人:王荣制图时间:2011年4月20日七、原因分析影响O5板做成率的主要缺陷是X02,即中包吨数小于32吨,小组人员通过头脑风暴法,畅所欲言,集思广益,最终将各方面原因一一列举于因果图上:制图人:李伟东制图时间:2011年4月30日从因果图共找到14个末端因素,汇总后见下表:七、原因分析序号末端因素序号末端因素1中包称重准确性差8回转台动作慢2铸中变渣线9钢水传隔时间长3铸中换水口10精炼处理时间长4操作方法差异大11铁水紧张5到精炼时间晚12时间短6在精炼时间长13教师水平低7机械手故障14教学内容针对性差制表人:李伟东制表时间:2011年4月30日八、确定要因对14个末端因素逐一进行排查,确定主要因素。序号末端因素确认方法确认依据、标准确认人确认时间1中包称重准确性差测量系统分析偏倚:1)Cg或Cgk≥1.33;2)%变异(重复性)或%变异(重复性和偏倚)<15%。线性:1)斜率的P值<0.05;2)百分率≤30%;3)百分率≤30%。稳定性:达到统计稳态。李伟东2011.05.082铸中变渣线统计分析每浇次在浇次中间罐次换一次李伟东2011.5.093铸中换长水口频率分析长水口有缺陷需更换。赵晨光2011.5.094操作方法差异大方差分析P值>0.05;贡献率<10%。袁皓2011.5.105到精炼时间晚频率分析影响比率小于1%。王成青2011.5.106在精炼时间长频率分析影响比率小于1%。王向辉2011.5.117机械手故障频率分析影响比率小于1%。王向辉2011.5.128回转台动作慢调查分析操作周期小于等于102秒。袁皓2011.5.139钢水传隔时间长统计分析频率分析小于45min合格率大于95%;影响比率小于1%;杨辉2011.5.1310精炼处理时间长统计分析频率分析小于35min合格率大于95%;影响比率小于1%。杨辉2011.05.1411铁水紧张频率分析影响比率小于1%。李伟东2011.05.1412时间短调查分析≥128学时/年。李伟东2011.05.1413教师水平低调查分析从事专业教学3年以上或技术管理5年以上。李伟东2011.05.1414教学内容针对性差调查分析由厂每年年底结合公司的培训及厂、作业区的培训要求制定明年的培训计划。李伟东2011.05.14制表人:李伟东制表时间:2011年5月8日八、确定要因要因具体确认过程:1、中包称重准确性差1)验证内容:测量系统分析:①偏倚12111098765432120.1020.0520.0019.9519.90观测值测量值参考值参考值+0.10*公差参考值-0.10*公差参考20均值19.990标准差0.01286*标准差(SV)0.0768公差限(Tol)0.8基本统计量偏倚-0.010T2.7080P值0.020(检验偏倚=0)偏倚Cg2.08Cgk1.82能力%变异(重复性)9.59%%变异(重复性和偏倚)10.96%量具名称:中包称重系统研究日期:2011年5月13日报表人:李伟东公差:0.8其他:测量值的运行图中包称重系统的偏倚分析分析:1)Cg=2.08、Cgk=1.82均大于1.33;2)%变异(重复性)=9.59%、%变异(重复性和偏倚)=10.96%,均小于15%。结论:测量系统的偏倚可接受。制图人:李伟东制图时间:2011年5月8日②线性1008060402002.01.51.00.50.0-0.5参考值偏倚0回归95%置信区间数据平均偏倚偏倚线性20100百分比常量0.03010.13640.828斜率0.0137760.0023930.000自变量系数系数标准误P量具线性S0.374594R-Sq64.8%线性0.032014线性百分率1.4平均0.6528.00.000100.104.30.610200.3012.90.175500.8536.60.0041001.3558.10.002参考偏倚%偏倚P量具偏倚量具名称:中包称重系统研究日期:2011年5月15日报表人:李伟东公差:0.8其他:占过程变异的百分比中包称重系统的线性研究制图人:李伟东制图时间:2011年5月8日八、确定要因分析:●斜率的P值=0,小于0.05;●线性百分率=1.4%,小于30%;●偏倚百分率=28.0%,小于30%;结论:测量系统的线性可接受。八、确定要因③稳定性25232119171513119753136.436.236.035.835.6样本样本均值__X=36.051UCL=36.4500LCL=35.65202523211917151311975311.20.90.60.30.0样本样本极差_R=0.548UCL=1.250LCL=0测量值的Xbar-R控制图Xbar-R控制图无异常点,达到统计稳态。结论:稳定性较好。2)验证结论:中包称量准确性差为非要因。八、确定要因2、铸中变渣线1)验证内容:统计分析:浇注汽车板钢时,一个浇次中包需变渣线一次,低渣线操作时,中包最大容量为43吨,高渣线操作时中包最大容量可到48吨,低渣线操作过程中,由于换钢包过程中包最大容量低,容易造成中包吨数低。统计2011年1-3月份,X02影响降级的总块数为548块,其中低渣线操作过程发生386块,这386块中中包吨数在27~32吨之间的块数为164块,若改为高渣线操作,可避免此部分铸坯降级,可减少降级比率为164/2306=7.11%,因此铸中变渣线,低渣线操作时换罐易造成中包吨数低于32吨,从而铸坯降级。2)验证结论:要因。八、确定要因3、铸中换长水口1)验证内容:频率分析:统计2011年1-3月份,生产汽车板钢共发生铸中长水口有缺陷,更换次数为8次,造成中包吨数低3次,共造成6块铸坯降级,影响比率仅为6/2306=0.26%<1%。2)验证结论:非要因。八、确定要因4、操作方法差异大1)验证内容:方差分析:针对浇注过程,换罐操作有专用的文件进行指导,但指导上没有细化到整个操作细节,造成各班操作过程有一定的差异。换罐操作时间长,造成钢包开浇晚,容易造成中包吨数低,因此跟踪各班中包换罐操作,将换罐操作总时间(秒)进行汇总,然后进行方差分析,比较各班的差异。分析:P值=0.000<0.05,贡献率R-Sq(调整)=81.13%,较高,说明班组间有显著的差异,其中丙班相比其他班操作时间偏长,与甲班相比长近25秒,甲班最低,平均为113.55秒。2)验证结论:要因。八、确定要因5、到精炼时间晚1)验证内容:频率分析:转炉设备故障造成钢水进精炼时间晚,在1-3月共发生15次,造成中包吨数低为5次,降级铸坯11块,影响比率为11/2306=0.47%<1%。2)验证结论:非要因。6、在精炼时间长1)验证内容:频率分析:连铸精炼
本文标题:鞍钢-提高汽车板钢O5板做成率(QC成果)
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