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HTCCPK≥1.33改善计划目录2CPK在制状况改善计划一.CPK现状宽长厚度68.32±0.05129.21±0.050.675±0.073Dmeasurement3Dmeasurement3Dmeasurement68.30129.180.6968.32129.180.6968.31129.190.7068.30129.180.6868.31129.190.6868.30129.190.6968.33129.220.7268.30129.220.7168.34129.210.7268.31129.220.7068.35129.180.7168.30129.190.6968.30129.220.6968.32129.220.7068.32129.210.6968.33129.200.7068.32129.210.6968.31129.210.6968.32129.200.7068.33129.190.6968.32129.210.7168.32129.220.6868.31129.210.6968.30129.180.6868.35129.220.7268.32129.210.6968.37129.260.74568.27129.160.6050.010.010.011.311.202.12-0.10-0.100.271.181.081.54CPK实际状况:1.目前在制确认玻璃厚度可以达到≥1.33%,长、宽CPK值在1.0-1.1左右.未达成分析:1.前期没有考虑制程能力指数,制程没有监控.2.外形公差较大,不同机台尺寸上、下幅度较大.改善计划:1.CNC机台由之前不分轴,改为固定单轴机生产,确保机台稳定性.2.CNC每小时巡检一次尺寸,并增加一次每台机(同支)磨头每30pcsIPQC做次首件确认,避免磨头磨损影响ca准确度.3.各机台首件规格中心值±0.01mm管控,并收集各机台数据确认机台稳定性.4.工程发出联络,修订公差标准,由±0.03mm,收严到±0.02mm管控.二.改善计划改善计划CNC机台由之前不分轴,改为固定单轴机生产,确保机台稳定性.担当胡大毛日程2014.05.21BaseLineGoal100%完成状况clsoed■改善前图示■改善后图示上图为双轴机,因不同轴、磨头不一,一台机生产玻璃上下幅度较大.单轴为同轴同磨头,加工产品稳定性较好,便于对机台追溯二.改善计划改善计划CNC每小时巡检一次尺寸,并增加一次每台机(同支)磨头每生产30pcs,IPQC做次首件确认,避免磨头磨损影响ca准确度,并纳入IPQC作业指导书.担当丁志明日程2014.05.21BaseLineGoal100%完成状况clsoed■改善前图示无■改善后图示增加一次磨头寿命磨损确认,避免磨头磨损影响精度,对于严重超出公差要求的发异常给工程分析确认或更换磨头.机台磨头示意图二.改善计划改善计划各机台首件规格中心值±0.01mm管控,并收集各机台数据确认机台稳定性.担当丁志明日程2014.05.21BaseLineGoal100%完成状况clsoed■改善前图示制程未做CPK■改善后图示每天收集对应机台sample,同机台记录数据确认CPK值.二.改善计划改善计划工程发出联络,修订公差标准,由±0.03mm,收严到±0.02mm管控.担当张柏军日程2014.05.21BaseLineGoal100%完成状况clsoed■改善前图示■改善后图示收严管控,避免上\下幅度大,造成差异.
本文标题:制程改善计划
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