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技术工作总结~150m3/h,阳树脂采用氢型阳离子交换树脂。阴树脂采用201×7阴离子交换树脂系统采用并联运行。4酸罐(碱)水射器除盐水(动力水压)阳、阴离子交换器再生系统流程系统共有两套再生系统,可以同时供阴床和阳床系统再生,5再生工艺阳床阴床常温稀碱液再生正常置换时间为90分钟正常置换时间为90分钟现在浓度和时间控制都很模糊再生工艺控制:无温度控制,无精确浓度控制,有粗略连度控制,无置换末端水质检测标准。浓度为2%~4%浓度为3%~6%常温稀盐酸再生6再生盐酸消耗2.5吨/万吨水、碱为1.8吨/万吨水,冬季由于水温较低而消耗更高,根据现有水硬度情况,还有近20%的空间可以降低。再生消耗情况7课题目标8实现除盐水盐酸耗降低15%碱降低10%产水效率提升6%实现效益20万元以上通过实验总结出一套较为标准的再生模式9技术方案技术特征10(1)末端控制检验方法的使用。(2)在现有再生模式下末端废液的规律摸索。(3)置换步骤酸碱液进液速度和再生质量的关系。(4)酸碱液浓度、进度对再生效率的影响。(5)酸碱液浓度控制过程中的影响因素。(6)再生温度对出水二氧化硅的影响。从实验情况看,效果良好。6月份下旬完成111对每个离子交换器再生实行统一的定浓度,定温度,定体积、定浓速、定流速模式。23对检测酸碱的浓度表进行更换,采用在线形式确保酸碱浓度标准,持续稳定。实现对再生废液离子含量的监测,确保再生过程的质量。具体改造思路12改造前再生系统13改造后再生系统14改造后的优点XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX15实施计划及进度16•项目立项2009.8•修正方案•改造系统2009.9•完成安装2010.1•正式运行2010.1217效益计算18项目月份合计计划节约(万元)12345除盐水(吨)单位酸成本(元)单位酸计划成本(元)单位碱成本(元)单位碱计划成本(元)合计14.762010年实际运行酸碱耗与计划比较19项目碱单耗酸单耗合计(万元)2009年1~10月2010年1~10月差额(吨/万吨水)节约额(吨)价格(元/吨)节约成本(万元)10.6610.2320.892010年与2009年1~5月酸碱耗对比表20酸单耗比2009年同期降低了15%比计划节约了6.2%。碱单耗比2009年同期降低了30.8%比计划节约47.1%1-5月运行成本与2009年同期比较节约了8.19万元,与计划比较节约运行成本·万元较好的实现了项目目标21投资回报率22项目投资后1~5月节约成本8.19万元,两个月收回成本。项目总投资2.56万元。23该项目实施后有效的解决了除盐水再生酸、碱的消耗,同时摸索出了一套完整的操作规程,不仅提高了员工的操作技能,更大的降低了除盐水再生酸、碱耗。结论24谢谢
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