您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 质量控制/管理 > 优化操作提高焦化装置液体产品收率
优化操作提高焦化装置液体产品收率何雪青焦化车间二〇〇八年六月优化操作提高焦化装置液体产品收率摘要:焦化装置生产的目的是尽量多产液体产品,少产焦炭,本文探讨了焦化加工温度、反应压力和循环比对焦化产品液体收率的影响,通过采用新技术,优化各种操作,实现装置内污油全部回炼,对提高焦化装置液体收率十分有益。关键词:延迟焦化加工温度反应压力循环比优化操作液体收率1前言世界原油总的趋势是变重,高硫、高残炭、高金属和高酸值原油比例在增加。随着原油进一步劣质化、重质化,导致馏分油和渣油的质量下降,而最终产品质量要求却越来越严格,特别是汽油中的烯烃、硫含量与国际标准进一步靠拢,高硫、高金属中间基原油的重油已难于作为催化裂化的掺炼原料,为提高竞争力,炼油企业必须将更多的渣油物料转为具有更高价值的馏分油。延迟焦化作为渣油加工路线的一种成熟方案,具有原料适应范围广,转化率较高,项目投资少,加工流程短,同时具备回炼多种污油,操作费用低等优点,经过几十年的技术改进和完善,得到了长足的发展,已成为炼油厂平衡重油生产的首选工艺。焦化装置生产中操作和设计的主要目标是液体收率最大化,减少焦炭产量,生产适合下游装置处理的汽油、柴油、蜡油,但其液体收率却不高,只有70%左右,而且焦炭价值低,高硫焦难以使用。因此,不断采用新技术,优化操作,搞好减压渣油深加工,增加液体产品收率,对提升焦化装置乃至全厂的综合经济效益具有重要的意义。2延迟焦化装置简介延迟焦化装置是以贫氢的减压渣油为原料,在高温下(约500℃左右)进行深度的热裂化和缩合反应,生产干气、液态烃、汽油、柴油、蜡油和焦炭。我厂焦化装置处理渣油能力为140万吨/年,采用洛阳石化工程公司设计的可灵活调节循环比延迟焦化工艺,将焦化油(原料油和循环油)经加热炉加热迅速升温至焦化反应温度(495~500℃),进入焦炭塔进行焦化反应,生成的焦炭留于塔内,油气从塔顶出来进入分馏塔进一步分离成富气和各种馏分油。分离后塔顶气体经压缩机压缩后进入吸收稳定系统再次进行气体分离成干气和液态烃。装置主要工艺流程如下图所示:图1延迟焦化主要原则流程图3焦化装置工艺参数对液体产品收率的影响3.1反应温度焦化过程是热裂解反应和缩合反应的综合过程,既有吸热反应,又有放热反应,总的结果为吸热过程。反应的热量由加热炉提供,炉出口温度是根据原料的临界反应温度来确定,而临界反应温度又是由油品性质决定的。事实上炉出口温度可调范围很小,是焦化反应的控制点,决定了裂解和缩合反应的深度。油品在不同温度条件下,裂解和缩合反应的进程存在差异:炉管内的油品在420℃以前裂解反应起主导作用,420℃以后则缩合反应更剧烈。在420℃以前的反应阶段尽可能采用较低的流速,保证相对较长的裂解反应时间,达到多产液体产品的目的;而在420℃以后的反应阶段应提高流速,延缓高温段炉管的结焦趋势。本装置加热炉炉管采用三点注汽技术,改变油品在加热炉管内的流动形式,同时注入一定比例的防结焦剂,防止炉管结焦,延长开工周期,从而达到提高液体产品收率的目的。反应温度是延迟焦化装置的重要操作指标,它的变化直接影响到炉管内和焦炭塔内的反应深度,从而影响到焦化产物的产率和性质。当操作压力和循环比固定后,提高焦炭塔温度将使液体产品收率增加,焦炭产率将下降,并使焦炭塔中挥发份下降。资料表明:焦炭塔内温度每升高5.6℃,将使液体收率增加1.1%。加热炉出口温度对焦化产品产率的影响如表1所示:表1加热炉出口温度对焦化产品产率的影响加热炉出口温度,℃493495497500干气,%5.85.75.75.5液态烃,%2.11.82.11.1汽油,%15.916.817.017.0柴油,%26.228.830.130.6蜡油,%23.220.920.721.2焦炭,%26.425.624.924.1损失,%0.40.40.50.5总液收,%65.366.567.968.8但是,温度太高,使焦化汽、柴油馏分继续裂化而降低收率,同时增加气体收率和使焦炭变硬,也会使除焦困难。另外,温度过高,炉管容易结焦,还会缩短开工周期,反而会影响装置的液体收率,因此,综合考虑能耗等各方面因素,焦化装置的操作温度一般控制在495~500℃。在实际操作中,还应做好炉出口至焦炭塔底进料线的保温,防止热量损失;控制好四通阀及进料隔断阀的保护蒸汽量,尽量保证渣油进入焦炭塔的反应温度。3.2反应压力在反应温度及循环比不变的条件下,提高焦炭塔操作压力会使较高的重质烃类残留在塔内,使得焦炭产率上升,蜡油收率降低,同时由于反应压力增加,烃类停留时间延长,加剧了二次裂化反应,使气体收率上升,液体收率降低,焦炭的挥发份也会有所增加。据统计,焦炭塔压力每降低0.05MPa,液体产品收率增加1.3v%,焦炭产率将下降1%。压力太低,不能克服分馏塔及后路系统的阻力,由于受压缩机入口压力和系统压力降的限制,降低反应压力,增加液收的操作弹性很小,一般保持焦炭塔操作压力维持在0.16MPa~0.18MPa之间。表2列出了操作压力对产品产率分布的影响。表2操作压力对产品产率分布的影响焦炭塔压力,MPa0.1080.1450.1810.217干气产率增加值,%(v)-0.25-0.12基准+0.11液态烃产率增加值,%(v)-0.38-0.14基准+0.11液体产品产率增加值,%(v)+0.12+0.53基准-0.49焦炭产率增加值,%(m)-0.99-0.46基准+0.41平时操作中主要是优化压缩机操作,尽可能将机入口压力按下限控制,控制指标降低为≮0.040MPa,同时做好对分馏塔顶空冷、水冷的压降变化监控,及时做好焦炭塔油气线结焦的清除工作;在焦炭塔预热、换塔、小吹汽过程中保证压力平稳,因为系统压降的变化引起油气线速的改变,油气线速频繁变化,会造成焦炭塔顶油气夹带焦粉。与此同时,对吸收稳系统操作参数进一步优化,系统进行提压操作,在保证气压机安全运行的前提下,提高再吸收塔操作压力,可以提高吸收效果,降低干气中C5含量,也可以提高液体产品收率。3.3循环比循环比是焦化工艺的一个很重要操作参数,是影响产品分布、操作费用的主要因素,在固定的加热炉流量下,降低循环比会明显提高装置的处理能力。循环比变小,从分馏塔分离出的蜡油终馏点提高,返回焦炭塔内进行二次裂化的重质烃类减少,相应降低了小分子烃类的产量和焦炭的产量,增加了中间馏分的产率。循环比越小,气体和焦炭收率就越小。因此,为了提高液体产品收率,就必须采用低循环比操作。在降低循环比增加液收的同时,还应考虑到:(1)焦化重蜡油的终馏点、残C、S和庚烷不溶物增加,对下游装置存在不利影响;(2)当循环比降的太低,加热炉进料接近原料性质,易造成加热炉结焦,分馏塔蒸发段超温等问题,从而影响装置的长周期运行。因此确定一个合适的循环比,不仅要考虑焦化装置的经济效益,而且更应考虑下游加工装置的加工能力,所以,根据原料性质和目前的操作,循环比控制在0.2~0.3左右。我厂蜡油加氢装置即将建成投产,对改善蜡油质量将起到重要作用,届时可以采取低循环比多产蜡油。改变循环比对焦化产品分布的影响如表3所示:表3循环比对焦化产品分布的影响循环比00.100.200.30干气,%4.715.365.425.89液态烃,%1.812.072.382.57汽油,%13.4114.3014.8115.86柴油,%24.2526.2327.3630.12蜡油,%35.6629.5926.1820.85焦炭,%19.1220.9422.6423.75损失,%1.041.421.210.96合计,%100100100100总液收,%73.3270.5768.3566.83据上表计算,循环比由0.3降到0.20,焦化装置液体收率可提高1.52%。4优化操作4.1焦炭塔及时加注消泡剂消泡剂一般为聚二甲基硅氧烷,表面张力和溶解度都很低。加入消泡剂的目的是为了降低泡沫层,增大有效生焦空间,提高焦炭塔的利用率,从而提高因焦炭塔容积制约造成的装置处理量小,同时可减缓油气中的焦粉夹带,显著地减少焦炭塔油气携带焦粉进入分馏塔及炉加热炉管,延长装置的运行周期;另一方面由于泡沫层的石油焦挥发分高达30%左右,通过注入消泡剂降低了焦炭塔的泡沫层高度(约2米,从除焦时软焦层的高度反映的情况推测),减小了放空时的轻质油损失,提高了液体收率。表4为消泡剂注入前后焦炭塔泡沫层高度对比。表4消泡剂注入焦炭塔前后泡沫层高度对比项目至A点报警时生产时间,h实测焦高,m泡沫层高度,m不注入消泡剂23.317.94.5注入消泡剂25.519.92.5焦化装置生产中加入消泡剂后,可明显降低后续产品的固溶物含量,数据如表5所示:表5加入消泡剂前后产品固溶物含量对比产品汽油,%柴油,%蜡油,%不注入消泡剂0.40.10.6注入消泡剂0.200.44.2加热炉管注入防结焦剂防结焦剂一般具有如下功能(1)金属表面改性功能:能在设备表面形成一层耐高温的化学保护膜;一方面使沥青质、有机高分子聚合物和小焦粉不易在其表面聚结和沉积;另一方面也阻止了金属表面对聚合反应的催化作用。(2)增溶、分散作用:对原料中形成的大分子有机聚合物能起到增溶作用,防止其在设备表面析出;对原料中夹带的小焦垢颗粒有分散作用,防止其聚结、沉积在设备表面。(3)清净作用:对设备表面形成的焦垢有清除作用,延缓焦化装置加热炉结焦是焦化装置长周期运行的先决条件,增加防结焦剂注入系统,加热炉管壁温度上升缓慢,炉管压降没有变化,延长了开工周期,年增加处理量约2%~5%,为装置提高液体收率奠定了基础。4.3优化操作降低石油焦的挥发分石油焦中的挥发分,主要成分为轻质油,加工温度和吹汽时间是影响石油焦中挥发分的主要因素。因此,要降低石油焦的挥发分采取以下措施:(1)炉出口温度按工艺指标上限控制,同时加热炉采取变温操作,在焦炭塔切换前2小时将炉出口温度提高1~2℃。(2)在不影响焦炭塔操作的前提下,将吹汽的时间由1h延长到1.5h,通过此项措施,最大限度地将焦炭塔内的较轻组份及热量带入分馏塔系统,降低了轻油损失,提高液体收率。石油焦挥发分的控制指标为8~12%,操作弹性较大。我厂焦化装置年加工能力为140万吨,设计焦炭收率30%,石油焦的挥发分每降低1%,则装置液体收率增加0.3%。4.4焦炭塔顶加注急冷油焦炭塔顶加注急冷油,对提高液体产品收率的影响有以下两个方面:(1)焦炭塔顶油气温度过高会发生二次裂化反应,生成分子量较小的气体产物,影响液体产品收率,因此在塔顶加注急冷油,严格控制焦炭塔顶温≯420℃。(2)急冷油为本装置自产蜡油,设计用量为20吨/小时,急冷油注入焦炭塔后,在高温条件下,发生裂解反应生成大量的低分子气体产物;因此应根据装置的具体运行情况,调整急冷油的性质,控制急冷油温度在80~90℃,以减少急冷油的用量,从而降低急冷油的二次裂化反应,避免造成液体收率的损失。4.5装置污油回炼延迟焦化装置是既连续又间断的生产过程,生产过程中会产生大量的污油,这些污油来源主要有三个方面:(1)焦炭塔在预热过程中,从常温开始,由蒸汽预热,到油气预热,温度逐步上升到320℃以上。高温油气冷凝,沉积于焦炭塔底部,形成冷凝油,也称焦炭塔预热油,其主要成分为蜡油,约占装置处理量的2%左右。(2)焦炭塔切换之后,老塔在大吹汽阶段,大量的油气随着蒸汽到达密闭放空系统,经过冷却、分离,形成放空污油。(3)焦炭塔在冷焦过程中,残留在塔内的油气随冷焦水溢流到冷焦水罐,分离后送到灌区沉降脱水沉降脱水,形成污油。污油回炼有两种途径:一是作为焦炭塔急冷油,二是甩油直接进分馏塔。当甩油温度低于150℃时,先往放空系统顶油,除去预热油和管线中的存水,减少甩油带水对分馏塔操作的影响,这部分污油和放空、冷焦产生的污油经沉降后可以用做急冷油。当甩油温度高于150℃时,甩油直接进分馏塔。污油回炼既降低了装置能耗,又增加了液体产品收率,有着良好的经济效益。4.6加强焦炭塔油气管线清焦根据焦炭塔顶及其进料段的压力变化情况,定期做好对油气口处检查,及时对油气管线进行清焦,从表5的数据可以看出:焦炭塔操
本文标题:优化操作提高焦化装置液体产品收率
链接地址:https://www.777doc.com/doc-6311748 .html