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深孔爆破;炮眼布置;放顶煤预裂爆破工程可减少老顶初次来压步距过大造成的灾害,大幅度降低了初次来压的强度和初次来压形成咫风的可能性,达到综采面安全回采的目的。综采工作面装备大多为引进设备,工作面长一般在240m以上,初次来压步距较长,综采工作面曾发生过初次来压顶板冒落形成的咫风伤人事故。为了缩短初次来压步距,减少老顶初次来压时的自然冒落面积,降低初次来压的强度和初次来压形成咫风的可能性,以及减小对工作面人员、设备、通风设施的威胁与破坏,而组织实施深孔预裂爆破。1、基本原则及方案设计基本原则以破坏顶板的完整性为前提,对初次来压期间的顶板实施有效控制,使其尽早垮落;根据直接顶、老顶的厚度,设计放顶方案,尽可能使其符合顶板岩层断裂失稳运动;充分利用矿压显现规律,为顶板控制服务;顶板处理高度的确定,应满足冒落研石充满或基本充满采空区,对上覆岩层起支撑或垫层作用。同时,破坏老顶的完整性,使上覆岩层较易垮落,从而减弱了顶板垮落的冲击强度。2、方案设计以51103工作面强制放顶采用深孔爆破为例:炮眼布置在距切眼中心线1.65m处,孔间距8000mm,“一”字型分布,共布置26个炮眼,炮眼总长度为470m,其中孔深15m的18个,孔深20m的4个,孔深30m的4个,垂深分别为8.17m.10.89m.16.34m,炮眼方位角为333º,倾角为33º。炮眼布置见图2。3施工方法炮眼采用MYZ-150型全液压坑道钻机施工,钻头为Φ85mm合金钢钻头,成孔直径Φ90mm。采用高威力水胶炸药,药包规格为Φ70×500mm,采用矿用毫秒延期电雷管,联线方式为串联,采用QL200。型强力起爆器配合延期雷管导爆索起爆,装药系数为0.6,每孔装药量分别为50kg、66kg,100kg,炮泥装填系数为0.4,总装药量1.5t。炮眼施工、装配药等工作需提前准备。炮眼施工完毕逐孔检验,编号记录深度。药包和炮泥、导爆索提前1d根据实际孔深装入Φ75mm和Φ90mm的PVC管内并分别编号,同时准备好止滑塞和封口木塞。待工作面推进4.5-5.5m后,将爆破材料运至工作面,开始装药。每孔装入预先准备好的药和部分炮泥后,用止滑木塞防止下滑,然后手工用木炮棍填炮泥lm,并用木塞封孔。联接雷管并悬挂放炮母线。4实施要求1)提前1-2d清理工作面上下顺槽的煤尘,并将浮煤清理干净。2)装药前将工作面及上下顺槽的水仓积水抽排干净,工作面所有支架必须处于完好状态,接顶良好,初撑力达到额定工作阻力的80%,超前支护必须符合作业规程要求,然后切断工作面和顺槽所有设备的电源。3)运送炸药、导爆索及雷管的车底板要用木板衬垫,雷管、炸药必须分开单独运输。运送前必须通知调度室,由调度统一安排,避开人员集中上下井时间。装运过程必须有安监人员现场监控。4)装药前必须撤离工作面回风系统中的所有人员,并在能进入回风系统的地点设警戒。5)由于装药量大,警戒距离和放炮距离要求大于500m,放炮前必须由专人仔细清点人数。6)在放炮作业中严格执行“一炮三检制度”和“三人连锁放炮制度”。7)放炮完毕后,只有在工作面炮烟被吹散,有害气体和粉尘浓度经检测符合《安全规程》的要求,警戒人员由布置警戒的组长亲自撤回后,其他人员方可进入工作面。5爆破效果分析根据51103综采工作面岩性和以前两个综采工作面的初放经验,51103综采面深孔预裂爆破进行了如下改进:①将预裂爆破孔由原来的20个孔增加为26个孔,切眼爆破长度由原来的192.58m增加为212.32m,并将炮眼中心线由距切眼副帮侧2.5m改进为2.6m;②改变预裂爆破孔深度,由原来统一孔深15m改变为4个孔深30m和4个孔深20m,其余18个孔深仍为15m;③改进封口方式,将原来炮眼封口采用圆台形木塞改进为圆台倒楔形木塞,提高了炮泥的密封效果,增强了爆破效果;④改进了炮眼起爆顺序,由于炮眼数量和装药量增加,为保证爆破安全性,由原来两段顺序起爆变为三段顺序起爆。51103综采工作面实施深孔预裂爆破后,支架后部空间被冒落的研石全部充填密实。工作面架后顶板自然形成一个长210m左右、深6-7m的沟槽,实现了顶板预裂的目的。在51103工作面初采推进过程中未出现切顶、压架和飓风现象。6结论1)根据上覆岩石的岩性和直接顶、老顶厚度,结合矿压活动观测资料,因地制宜确定孔深和间距,实施预裂爆破,有效地降低了综采面老顶初次来压的强度,减小了对综采面人员的威胁和设备、设施的破坏。2)在装药组织上一定要严谨、细致,防止挤坏导爆索,封泥一定要密实,以提高爆破效果。3)如果炮眼较多,孔深不同,采用分段起爆可以提高爆破效果,保障作业安全。
本文标题:初采工作面强制放顶
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