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上午 1、某城镇拟建一座生活污水处理厂,最大日污水量为1×104m3/d,平均日污水量为8000m3/d,最大日最大时污水量为550m3/h,为确定处理规模,需计算综合生活污水总变化系数,下列哪个总变化系数的计算是正确的?A.1.25 B 1.32 C 1.50 D 1.65 Kd=104/8000=1.25 Kh=550/(104/24)=1.32 KZ= Kd Kh=1.65 2、某造纸厂白水量为1000m3/d,采用加压溶气气浮工艺去除废水中的悬浮物(比重ρ=1.2kg/m3),减压后理论空气释放量为120kg/d(γ=1164mg/L),气固比为0.08,该厂运行一段时间后对气浮前的处理工艺进行改造,降低了进入气浮工艺的进水悬浮物浓度,在维持气浮工艺气固比不变的条件下,气浮工艺的回流比降低到原来的1/2,试计算工艺改造后,进入气浮工艺的进水悬浮物颗粒浓度(Sa)及减压后理论空气释放量(A)。A A.Sa=0.75kg/m3,A=60kg/d B.Sa=1.5kg/m3,A=120kg/d C.Sa=1.2kg/m3,A=60kg/d D.Sa=1.2kg/m3,A=96kg/d 3、北方某厂废水量3000m3/d,拟采用双层滤料池处理,设计滤速为5m/h,冲洗强度为14L/(s.m2)或16L/(s.m2),滤池工作时间为24h,冲洗周期12h,滤池实际工作时间为23.7h(每次反冲洗3分钟,其他操作时间6分钟),并考虑5%的水厂自用水(包括反冲洗用水),过滤池设置在清水池上,滤池高度为3.4m,清水池深度3m,大阻力配水系统水头损失为3.5m,砾石支撑层水头损失为0.14m,滤料层水头损失0.7m,安全富裕水头1.9m,用水泵反冲洗,计算每次反冲洗水量及泵的扬程。B A.76.6m3,10.74m B.76.6m3,12.64m C.63.8m3,10.74m D.63.8m3,12.64m 4、某地表水含有少量胶体物质,采用混凝工艺处理,当原水碱度不足时,水的PH值下降以致影响混凝剂水解,原水总碱度为0.2mmol/L,为保证混凝顺利水解,需投加CaO以中和混凝过程中产生的H+,使投加混凝剂后碱度保持在0.4mmol/L,选用下列混凝剂时,投加正确的是:C A.选用25mg/L精制硫酸铝(硫酸铝的含量为60%),则生石灰投加量为59.2mg/L B.选用25mg/L精制硫酸铝(硫酸铝的含量为60%),则生石灰投加量为37mg/L C.选用8mg/L无水氯化铁(氯化铁的含量为95%), 则生石灰投加量为15.1mg/L D.选用8mg/L无水氯化铁(氯化铁的含量为95%), 则生石灰投加量为38.2mg/L 5、某污水处理厂利用氯气氧化亚氯酸钠制备二氧化氯,用于外排水的消毒,氯气使用量为600kg/d,由于消毒剂量不足,拟进行改造,再增加氯气使用量200kg/d,计算改造后二氧化氯的理论生成量和亚氯酸钠的需求量D A.571kg/d,766kg/d B.761kg/d,1021kg/d C.1142kg/d,153kg/d D.1522kg/d,2041kg/d 6、采用单级萃取法,从流量为1000m3/d的含酚废水(ρ=1.0×103kg/m3)中回收酚,使废水中酚的含量由0.02降低至0.005(质量分数),所用萃取剂与水完全不相容,相平衡常数K为30(不随溶液组成而变),试计算溶剂用量C A 112.4kg/d B 84.7kg/d C 11.24×104kg/d D 8.47×104kg/d 7、某城市污水处理厂设计规模是4.32×104m3/d,总变化系数为1.4,采用曝气沉砂池,供气量按0.14m3空气/m3污水计算。试计算曝气沉砂池的有效容积和供气量。B A 、84m3,252m3/h B、84m3,352.8m3/h C 、210m3,252m3/h D、210m3,352.8m3/h 8、某城镇污水厂,设计规模2×104m3/d,总变化系数为1.5,出水采用巴氏计量槽计量,如下图所示,选用超声波液位计测量槽内液位,考虑液位探头安装盲区,探头应安装在液位上至少0.2m,下列关于液位计安装位置和巴氏计量槽尺寸的设计正确的是:C A、液位计安装在位置①,探头距槽底的安装高度为0.70m,喉宽W=0.5m B、液位计安装在位置②,探头距槽底的安装高度为0.55m,喉宽W=0.75m C、液位计安装在位置①,探头距槽底的安装高度为0.55m,喉宽W=0.5m D、液位计安装在位置②,探头距槽底的安装高度为0.7m,喉宽W=0.5m 9、某城市污水处理厂处理规模2×104m3/d(含5000m3/d中水处理设施),进水水质为BOD5=200mg/L,COD=400mg/L,SS=250mg/L。处理出水的水质要求为:BOD5≤20mg/L,COD≤70mg/L,SS≤20mg/L。中水水质要求要求BOD5≤10mg/L,COD≤50mg/L,SS≤10mg/L。下列说法中正确的是:C A、COD排放总量最大为511t/a B、COD排放总量最大为383.25t/a C、COD允许排放总量最大为328.5t/a D、COD排放总量最大为1.4t/a 10、某城市污水处理厂设计处理水量为80000m3/d,设计采用活性污泥法,主要构筑物的平面布置如下,四周皆为围墙;曝气池总容积14000m3,有效水深5m,每个廊道宽度5m,二沉池为周边进水的辐流式沉淀池,表面水力负荷取1.2m3/(m2.h),平面布置示意图中构筑物间距取8m,构筑物距围墙间距至少为5m,试计算二级处理(曝气池和二沉池)的用地面积。(不考虑构筑物的壁厚)C A、8568m2 B、8945m2 C、10080m2 D、12650m2 11、采用好氧塘处理3000m3/d的生活污水,污水中COD为230mg/L,BOD5为100mg/L,SS浓度为220mg/L,下列关于好氧塘有效容积及占地面积的设计计算最合理的是:三废手册,BOD负荷40~120kg/(104m2.d),水深1~1.5m A、45×104m3,30×104m2 B、1.0×104m3,0.75×104m2 C、6×104m3,6×104m2 D、12×104m3,6×104m2 12、下列关于气浮装置和设备选择,描述错误的是: A、电解气浮法产生的气泡尺寸远小于溶气法和散气法,除用于固液分离外,还有降低BOD、氧化、脱色和杀菌作用,对废水负荷变化适应性强 B、某造纸厂拟采用内循环式射流加压溶气方式供气进行气浮处理,循环流量为QR,设计采用溶气水压力为0.3MPa,则工作射流泵压力也为0.3MPa C、平流式气浮池的池面浮渣采用机械方法清除,处理后的出水为下部集水出流,而非采用出水堰溢流 D、在进行溶气气浮工艺设计时,当分离乳化油等比重小于水的液态悬浮物时,气固比a常用体积比计算 13、某城市污水处理厂最大设计流量为1500m3/h,关于二沉池设计,正确的是: A、4座长36m,宽7m的平流式沉淀池[表面水力负荷取1.5m3/(m2.h)] B、6座长24m,宽7m的平流沉淀池[表面水力负荷取1.5m3/(m2.h)] C、8座直径为12m的竖流式沉淀池(污水在沉淀区流速取0.001m/s,中心管流速取0.025m/s) D、6座直径为3m的竖流式沉淀池(污水在沉淀区的流速取0.001m/s,中心管流速取0.025m/s) 14、某再生水厂进水水质COD≤60mg/L,BOD5≤20mg/L,SS≤20mg/L,总氮≤15mg/L,氨氮≤5mg/L,TP≤1mg/L,出水作为观赏性水景环境用水(水景类),下列哪种处理工艺在保证出水水质达标的前提下最经济合理? A、二级出水‐混凝‐沉淀‐砂滤‐消毒‐回用 B、二级出水‐砂滤‐微滤‐消毒‐回用 C、二级出水‐混凝‐气浮‐活性炭吸附‐消毒‐回用 D、二级出水‐微滤‐反渗透‐消毒‐回用 15、某化工厂废水流量24小时变化,已知该厂每日排放废水总流量为984m3/d,原水泵24小时均匀排水,每小时排水量41m3/h,调节池进水量与泵排水量差值的累计最大正值为47m3、最大负值为35m3;设计的水量调节池基本尺寸如图所示,进水管标高为13.5m,出水管标高为13.00m,溢流水管标高为13.5m,原水泵吸水口标高为10.50m,下列关于水量调节池设计正确合理的是: A、水量调节池容积应为47m3 B、调节池设置搅拌设备,设计搅拌功率为1.2kW C、设计调节池最高水位为13.50m D、调节池最大水位调节高度为3.30m 16、某污水泵站拟设置三台同型泵,单台泵流量为110L/s,两用一备,并联运行,每泵单独设一根吸水管,共用一条压水管,下列关于管径选择正确的是; A:吸水管直径200mm,压水管直径250mm B:吸水管直径280mm,压水管直径300mm C:吸水管直径350mm,压水管直径400mm D:吸水管直径400mm,压水管直径500mm 吸水管流速0.7‐1.5m/s,出水管中流速0.8‐2.5m/s 17、某废水水量为35550m3/d,使用无烟煤‐‐石英砂—磁铁矿三层滤料过滤处理,滤料总厚度750mm,支撑层高度500mm(含承托层、滤板高度),滤层表面以上水深1.9m,滤速10m/h,滤池冲洗强度17L/(s.m2),冲洗时间6min(不考虑排放初滤水时间),冲洗周期8h,工作时间24h,滤池数6个,对称双行布置,超高300mm。试计算滤池高度和单个滤池面积。 (A)3.15m,25m2 (B)3.45m,25m2 (C)3.15m,150m2 (D)3.45m,150m2 18、某石化企业产生200m3/h的含油废水,拟采用隔油单元进行处理,以去除150um以上的油珠,在30℃时废水中油密度为0.852t/m3,当采用平流式隔油池时,停留时间为1.5h~2.0h,当采用斜板隔油池时,表面负荷≤20m3/(m2.h),停留时间应不少于35min,下列隔油池的设计方案中经济可行的是: (A)采用单格平流式隔油池,有效尺寸(长×宽×高)为25.0m×6.0m×2.0m (B)采用两格平流式隔油池,每格有效尺寸(长×宽×高)为18.5m×4.5m×1.8m (C)采用三格平流式隔油池,每格有效尺寸(长×宽×高)为9.6m×2.4m×1.45m (D)采用四格斜板式隔油池,每格有效尺寸(长×宽×高)为16.0m×4.0m×2.0m 19、某电镀厂排放废水量为450m3/d,废水中含有铜40mg/L,锌20mg/L,镍30mg/L,要求完全去除以上金属离子,拟设计连续流固定床离子交换系统,所选用的阳离子交换树脂 的工作容量为1000mol/m3,再生周期为2d;且运行的瞬时流速不超过30m/h,树脂清洗时膨胀率应满足40%‐50%的要求,下列关于离子交换塔的设计中,满足要求的是:(Cu、Zn、Ni原子量分别为64、65、59)三废手册P430 (A)2座固定床离子交换塔,直径为800mm,树脂填充高度为3.7m (B)3座固定床离子交换塔,直径为600mm,树脂填充高度为2.3m (C)3座固定床离子交换塔,直径为700mm,树脂填充高度为2.3m (D)3座固定床离子交换塔,直径为700mm,树脂填充高度为3.3m 20、某城市污水处理厂的最大设计流量0.3m3/s,总变化系数1.5,设计采用竖流式沉砂池,按2格并联系列设计,主要设计参数有:最大流量时的停留时间45s,池内水流上升流速0.08m/s,若进水中心管直径800mm,试计算竖流式沉砂池的直径。 (A)1.55m (B)1.74m (C)2.04m (D)2.35m 21、某城市污水处理厂设计处理规模为5×104m3/d,其生物脱氮缺氧反应池的设计水力停留时间为2h,为使缺氧区的介质混合均匀,需设置一定数量的水下搅拌设备,下列关于搅拌
本文标题:2011专业案例水方向
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