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?2712?中国环境科学学会学术年会论文集(2015)MBBR工艺的模拟优化和升级改造方案评估李冰1熊天煜1邱勇“a环境模拟与污染控制国家联合重点实验室清华大学环境学院北京市海淀区清华园1号100084)摘要MBBR工艺在新建和改造污水处理厂时广泛应用。本文采用B1〇WIN工艺模拟平台灵敏度分析工具,对某污水处理厂的MBBR工艺进行模拟和优化,评估一级A(GB189182002)提标改造工艺设计方案,并对改造工艺的低温(14°C)运行提出了填料量和碳源投加方面的建议。关键词MBBRB1〇WIN灵敏度分析数值模拟提标改造国家水体污染控制与治理科技重大专项(2011ZX07316001)资助1引言MBBR(Movingbedbiofilmreactor,移动床反应器)工艺是近年来兴起的一种新工艺,目前已在国内多家污水处理厂有广泛的应用。该种工艺通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体,提高反应器中的生物量及生物种类,从而提高反应器的处理效率。相比于传统活性污泥法及生物膜法,生物量大,具有抗冲击负荷强及良好的脱氮除磷效果[1]。与传统的AAO相比,MBBR工艺较新,国内设计和运行经验较少,在实际运行中需要进行一定的优化研究,使其处理效果更稳定。此外,污水处理厂升级改造过程中经常采用MBBR工艺,为了达到更高标准的出水水质,也需要加深工艺认识,提高工艺运行的能力。目前的优化运行方法一般是数学模型和生产实验两种。数学模型评估全面、涵盖因素广泛,与生产实验配合使用可以节约时间和经费,因此有一定的优势。本文使用的BioWIN模拟软件是污水处理工艺的模拟平台,可对污水处理厂进行全流程工艺模拟,能正确反映污水厂实际运行状况[2],可模拟多种工艺来有效地指导污水厂的运行。因此,较多研究人员使用该平台和模型,辅助开展污水处理优化、升级改造方案评估等工作[35]。本研究以东北某污水处理厂为对象,探讨了采用BioWIN软件对MBBR工艺的模拟及优化方法,对其提标改造方案进行了出水水质预测,分析了工艺参数对出水水质的影响。2材料与方法2.1污水处理工艺概况案例污水处理厂是城市南部排水系统末端污水处理工程,厂区占地面积6.2公顷,设计处理规模20万吨/日。生化反应池采用MBBR工艺,出水可稳定达到《国家综合污水排放标准》二级标准。由于提标改造的要求,出水水质需由二级标准提高到一级标准。改造工艺采用新建缺氧池并投加浮动填料,将现有生物池改为好氧池,其中仅好氧段投加填料,最后配以转盘过滤等深度处理工艺,以保证SS等达标排放。2.2进水水质及工艺参数根据污水处理厂提供的2012全年水质监测数据,进水水质如表1所示。2012年该厂全年进水水量约21万mVcU进水总COD和总磷都根据全年数据取平均值而得,总氮的全年均值为22mg/L,其中硝酸盐氮为3.2mg/L,因此可以得到进水的总凯式氮为18.8mg/L;该厂全年进第四章污水资源化再生利用技术与措施?2713?水SS平均为66mg/L。通过两周的短期测试,该厂进水VSS/SS的值在0.6左右,故ISS/SS=0.4,无机悬浮固体ISS为26.5mg/L。污水处理厂改造前后的工艺运行参数如表2所示。由表2可知,改造设计的MBBR池填料填充率大大提高,有利于提高生物池的微生物量。表1某污水处理厂现状工艺进水水质-p-t-rtosg参難麵怠COD.iit式眞总磷:猶酸盘氮pH值纏戴M,二、周体ISS攀像rnVdr.iaC'OII1.mgN/LmgP/LmgN/L/mmol/LmglSS/L_偉21(X_|s14S.5S18*835Is#3,Ilf626,5表2某污水处理厂的工艺运行参数工艺改參数改遙读1##^聲;=■段进水比/35%MBBR池填料填笼率21,§|'i池填料斑盡面歡蹄;m2/iji3靜MBBR池馨鮮雲2.33mg/L8tog/L:靜輕缺_可舞他溶_氧/2mg/L麟_瘠峰/lffigA海觀_糧比11.?K<30%親海合液M籂比./<160%.得漏角14l:5iw&/d12.5dCSRT)水温liS—Seti14°C?i〇°C:转盘_去_/>66%.2:.3:工艺模型污水处理厂的现状工:艺概化模型主要针对该二级处理阶段,省略了预处理中的粗格栅、细格栅以及污泥处理阶段導租关流程。模型是针对浮动填料生化法中的一条廊道进行模拟的,主要包括四个_气池,一个二沉池,外回淹设有四个囡流分别进人每一段霉气池内,如图1(a>所示。改造土艺概化模塑与现状Hi艺一样模拟了四条曝气廊道中的一条,生?化池则按照改造方案图中分为了8段*分别设有分段进水和内外&流。改造_的工艺采用多模式进水,可分段进人缺氧池1和缺_池2前#如图1〇>)所示sfa)进水皤气池1嗶气池2_气池3曝气池4出水^*||a’r排泥——(_br?1714?中国赛巍科学学会學术年会论:或集52015)(b)进水缺氧池1可调池1二缺氡池2可明池2MBBR1MBBR2MBBR3K气池出水^——1-1丨H——I制H…^图1某污水处理厂工艺概化模型,(a)现状工艺(b)升级改造方案。2,4参獻敏感性分析为了准确对污水厂的实际运行状况进行模拟,_对进水水质与进水组分及模SI各个参数进行敏感性分析,确定哪些工艺雜越参数的变化对出水水麵露响较大。常规敏感性分析中的灵敏度(Si,j)定义为输人变量5C变化10%财输出变量r变化时相对比例,其计算方法如下:其中?:Si,j为输人变量X取xi时输出变量叉对又的灵敏度Iyi为输人变量X取xi时的输出变量y值;yi为输人变量x取遽+xi时的输出变量y值!xi为输人变量x的变化值,_檀一般为xi的+10%。具体的判定标准如下;Si,jC&.2\说明该参数对模型的输出绾果无显著影响;0.怒端Si.j<l,说明该参数对模型的输出觜果有一定拥影响;l<Sifj<2,说明该参数对模型.的输出结果有较大的影响;Si,说匕说明该参数对模型的输出绪枭有相当大的影响。3结果与讨论3.1模型敏感性分析3.1.1进水水质.的敏_性.对进水水质与进水组分各个参数进行敏感性分析,结果如表S所示。通过对比改造工艺和现状工艺进水特怔敏感性分析可以发现:改迨工艺的进水流量对出水氨氮的影响.显鲁握高,这可能是因为在现状工艺中系统中的硝化能力很弱.出水氧氮很畜.流量携改变掰于出水氨氮的相对值提裔影响很小,而改造工艺中系统中的硝化能力在一个正常的范围中i出水氣氮浓度较低,流量的改变影响着擊个系统的处理负荷,使其相对值的影响有了很大提升口同时,流_对于扭水CQD的影响也因为系统的好氧单元的增加而变小;进水CDD和TKN对于出水TN的影响也有了显著的提畜B这可能是_为改造工艺増加了缺氧池从而改变了现状工艺缺少反硝化过程的问题,而COD提供了反硝化过程中所需要的碳源.而TKN的大小鴦响_进水的TW浓度;进水的ISS大小对?于系统生化池的MLSS以及MLVSS/MLSS的影响都有所提高/其他参数的影响輝与现状工艺较为类似。表3某污水处理厂现状工艺进水特征敏感性分析CDDHH*NTNTPSSMLSS_数m后則后則后則后則后則后Q0.750.432.821.381.470.810.78第四章污水资源化再生利用技术与措施?2715?续表CODNH3NTNTPSSMLSS参数則后則后則后則后則后則后COD0.530.740.430.420.291.170.890.110.840.69TKN1.571.30.991.61TP1.791.68N03N0.270.29ISS0.270.46FbsFacFxspFus0.350.61进水组分中主要是Fu^Fna两个参数对出水有较大的影响。因此,Fbs、Fus和Fup采用短期数据实测结果,进水总凯式氮为18.8mg/L,而2012年全年的进水氨氮为16.0mg/L,故Fna取值为0.85。其他参数取BioWIN的默认值。3.1.2模型参数的敏感性基于现状工艺对BioWIN模型的上百个参数进行敏感性分析。表4中列出了灵敏度大于0.25的参数。结果表明:普通异养菌好氧产率系数为最为敏感,对多个出水指标有影响,另一个较为敏感性较强的参数是最大Vesilind沉降速度,其影响着二沉池的沉淀性能,对出水的SS有着较为显著的影响。表4某污水处理厂工艺模型参数敏感性分析结果参数CODNH3NTNTPSSMLSS产率系数(好氧)0.520.361.070.83生物质N含量0.48普通异养菌生物质P含量0.65COD:VSS0.48修正的Vesilind公式沉淀参数最大VesUmd沉降速度0.561.06澄清开关函数〇.460.873.1.3模型参数的校正首先,校正模型出水的SS,其对应的较强的敏感性参数为两个二沉池参数。该工艺采用的斜板沉淀池比传统二沉池的沉降性能好,故将最大Vesilind沉降速度由默认值170m/d调整为255m/d〇其次,Xt模型出水氨氮、总氮影响较大的参数是普通异养菌的好氧产率系数,它还对MLVSS/MLSS影响较大。当该参数参数设定0.68时,出水的总氮和整个生化系统的MLVSS/MLSS值与实际工艺较为接近;通过呼吸速率测试,测得了氨氧化菌的最大单位生长速率一约为0.54CT1、普通异养菌的最大单位生长速率约为2.8CT1。此时出水COD略微偏高,而生化池MLSS和MLVSS/VLSS相对偏低,敏感性分析中表明普通异养菌的COD:VSS值与这个值的?2716?中国环境科学学会学术年会论文集(2015)相关趋势是一致的,故将该值由1.42调整为1.22。最后,将普通异养菌的生物质磷含量由0.022调整为0.028,以校准出水总磷。最终校正后的模型参数如表5所示,其它参数均为缺省值。表5模型参数校正值n氨氧化菌最大普通异养菌最大普通异养菌产率普通异养菌普通异养菌最大VesUmd参数单位生长速率单位生长速率系数(好氧)生物质P含量COD:VSS比率沉降速度默认值0.93.20.6660.0221.42170设定值0.542.80.680.0281.222553.2工艺模拟与分析根据上文所述的概化模型、工艺运行参数、进水水质和组分以及模型参数对某污水处理厂改造前后工艺的BioWIN模型进行静态模拟,其模拟温度为年均温度16.5°C。模拟结果与实际出水水质对照如表6所示。表6某污水处理厂工艺模拟结果(单位:mg/L)项目CODNH3NTNTPSS实际出水29.9612.0517.791.6110.25改造前模拟出水29.9312.0817.741.6210.31改造后模拟出水22.92.5812.021.823.8化学除磷22.62.4411.990.453.9二级标准10
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