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第46卷 第8期2014年8月 哈 尔 滨 工 业 大 学 学 报JOURNALOFHARBININSTITUTEOFTECHNOLOGY Vol46No8Aug.2014 催化氧化-芬顿工艺处理表面活性剂生产废水中试研究邱 珊1,2,曾红云3,刘子述1,徐善文2,马 放1,2(1.哈尔滨工业大学市政环境工程学院,150090哈尔滨;2.哈尔滨工业大学城市水资源与水环境国家重点实验室,150090哈尔滨;3.黑龙江省环境保护科学研究院,150027哈尔滨)摘 要:针对重烷基苯磺酸盐(HABS)生产废水高pH、高COD、高亚硫酸盐的特点,应用催化氧化-芬顿联合处理工艺进行现场中试实验及参数确定.中试规模为5t/d,通过优化参数得到催化氧化最优条件为pH=8,曝气量为50m3·h-1,停留时间为90min;芬顿氧化段最优条件为30%双氧水投加量100mL/L.采用上述工艺运行方案处理HABS生产废水,出水水质满足GB8978—1996中的I级排放标准,是一种经济可行的工艺.关键词:重烷基苯磺酸盐工业废水;催化氧化;芬顿中图分类号:X703文献标志码:A文章编号:0367-6234(2014)08-0040-05Thepilottestonthetreatmentofsurfactantsproductionwastewaterbycatalyticoxidation⁃FentonprocessQIUShan1,2,ZENGHongyun3,LIUZishu1,XUShanwen2,MAFang1,2(1.SchoolofMunicipalandEnvironmentalEngineering,HarbinInstituteofTechnology,150090Harbin,China;2.StateKeyLaboratoryofUrbanWaterResourceandEnvironment,HarbinInstituteofTechnology,150090Harbin,China;3.HeilongjiangProvincialResearchInstituteofEnvironmentalScience,150027Harbin,China)Abstract:AccordingtothecharactersofHABSindustrialwastewaterofhighpH,highCODandhighconcentrationofsulfite,apilotreactorwithcatalyticoxidation⁃Fentoncombinedtreatmentprocesswasbuilt,andthepilotscaleexperimentswereemployedtodiscusstheoptionalparameters.Apilotscaleis5t/d.Afteroptimized,theoptimaloptionalparametersincatalyticoxidationstagewerepH8,aerationrate50m3/h,HRT90min.TheoptimaloptionalparametersinFentonstageweredosageofH2O2(30%)100mL/L.TheeffluentqualitycanmeetthefirstclassrequirementsofSewageDischargeStandardinGB8978—1996,whichsuggeststheprocessiseconomicalandfeasible.Keywords:HABSindustrialwastewater;catalyticoxidation;Fenton收稿日期:2013-12-08.基金项目:牡丹江流域面源综合整治关键技术研究与示范(2012ZX07201002⁃3).作者简介:邱 珊(1982—),女,讲师,硕士生导师;马 放(1963—),男,教授,博士生导师.通信作者:马 放,mafang@hit.edu.cn. 现有重烷基苯磺酸盐(heavyalkylbenzenesulfonate,HABS)[1-3]生产废水的处理技术主要有混凝沉淀、物理吸附、气浮/泡沫分离工艺、膜分离工艺以及高级氧化法.杜玉成等[2,4]指出,由于重烷基苯磺酸盐生产废水中含有大量的重烷基苯磺酸盐、硫酸钠、亚硫酸钠以及一定有机物,COD可高达16000mg/L,且很难被生化处理.目前普遍使用的生物法、电化学方法、气浮法等处理HABS生产废水时,其COD去除率通常在15%~25%,处理后废水中COD仍在10000mg/L以上;采用光催化氧化、芬顿、湿式氧化等氧化能力较强的高级氧化工艺处理此类废水时,处理效果也小于80%,且投加催化剂、氧化剂会造成较高成本,故需要研发一种成本较低且可行的处理工艺.针对HABS生产废水含有大量的亚硫酸根且亚硫酸盐对污水COD贡献明显(理论上1mg的亚硫酸钠可贡献02mgCOD)这一特点,采用催化氧化-芬顿联用工艺对HABS生产碱洗废水进行中试研究,摸索工艺参数,为后续应用提供指导.1 实 验11 废水来源及水质中试用水来自大庆某表面活性剂生产企业现场碱洗塔吸收液,其污染物种类和质量浓度可直接反应实际生产HABS过程中排放污水的水质特点.COD为1677~8230mg/L,pH为11~12,亚硫酸盐质量浓度为6000~7000mg/L,阴离子表面活性剂18~84mg/L,来水随生产有一定波动.处理目标是使出水中污染物质量浓度满足GB8978—1996中对应污染物的I级排放标准.12 中试实验装置图1为催化氧化-芬顿工艺中试装置图.反应器由8mm厚的有机玻璃制成,调节池20m×10m×10m,催化氧化池08m×08m×10m.内部装有铁系催化剂,填充率为50%,采用层式结构将填料分成若干层以防止填料的塌陷,下部采用鼓风曝气;芬顿池05m×05m×08m,投加工业级质量分数为30%的过氧化氢,反应池内部设搅拌器;斜板沉淀池10m×04m×20m(含泥斗),前端有絮凝剂(PAM)投加装置.该工艺采用连续运行,废水通过提升泵进入系统,依靠流量计控制水量,日处理量为5t(210L·h-1).13 分析指标与方法COD、pH、LAS分别采用重铬酸钾法、玻璃电极法、亚甲蓝分光光度法进行测定.利用高容量氢氧化物选择性色谱柱IonPacAS系列阴离子分析柱,以NaOH、KOH以及Na2CO3为流动相检测SO32-离子.多功能调节池进水曝气泵污水泵催化氧化池Fenton氧化池斜板沉淀池出水排泥图1 催化氧化-芬顿工艺中试装置2 结果及分析21 催化氧化段最佳运行参数利用铁系物催化氧化法处理含硫废气曾被用于烟气脱硫处理等领域[5-9];EHCho[10]指出在亚铁离子存在的条件下,水中S(IV)可通过如下途径被氧气快速氧化为S(VI),即2Fe2++SO2+O2→2Fe3++SO2-4,(1)SO2-3+12O2→Fe3+SO2-4,(2)SO2-3+2Fe3++H2O→SO2-4+2H++2Fe2+.(3) HABS这类含硫废水体系pH、曝气量与停留时间等因素是主要的优化对象.在借鉴烟气脱硫方法的基础上,选择单质铁为催化剂,分别研究上述主要因素对污水中COD去除效果的影响.211 初始pH此类废水为碱性废水,而反应(1)~(3)是在酸性条件下进行,如果用大量酸调整pH为酸性会造成较大浪费,同时初始pH对于工艺的运行也存在一定的影响,故催化氧化阶段初始pH的优化直接影响工艺的经济、高效运行.依次用硫酸调整原水水样的pH为9,8,7,6,5进行催化反应,曝气量为50m3/h,反应时间为90min,结果如图2所示.可以看出,采用铁为催化剂催化氧化处理HABS废水,COD去除率在70%以上,亚硫酸去除率在80%以上,证明该方法是一种较合适的处理HABS碱洗废水的方法.初始pH在7~8时,催化氧化效果较好,pH=7时对应体系去除效果最好,COD、SO32-去除率分别为924%和968%.初始pH较低,单质铁容易溶出形成亚铁离子,但Fe催化剂由吸氧腐蚀转变为析氢腐蚀,与反应(1)产生竞争,处理效果下降.相反,如果体系的初始pH较高,催化剂铁发生钝化反应而不能进行吸氧腐蚀,进而直接抑制了亚铁离子的溶出,使反应无法进行,处理效果降低.由于pH=7和8处理效果接近,考虑投加酸的成本,选择pH=8为最优反应条件.212 曝气量由前文所述的催化反应机制可知,氧气是催化氧化反应的参与者,在整个催化反应过程中作为电子受体,所以,曝气量影响催化反应的速率和反应进行程度.同时,曝气量增大,工艺的运行成本上升.·14·第8期邱珊,等:催化氧化-芬顿工艺处理表面活性剂生产废水中试研究CODSO32-12010080604020056789pH去除率/%图2 初始pH对COD、SO32-去除效果的影响 根据上文结果,调整水样的pH至8.通过调整气体流量计控制曝气量分别为5,25,50和75m3/h,另有通入预曝气废水作为对照,反应时间为90min,结果如图3所示.可以看出,当无曝气量时,COD、SO32-去除率均低于10%;随着曝气量增加到5m3/h时,COD、SO32-去除率均提高,但是反应90min以后体系剩余COD仍为4000mg/L;当曝气量在25~75m3/h时去除效果基本相似.根据式(1)~(3)可知,随着体系中氧气增多,催化反应的速度增快,即曝气量越大,污染物去除的速度越快.但在实际生产中受氧气传质速率的制约,单位时间内体系中可以传输的氧单质,在曝气量增加到一定程度以后就会达到一个极限.而且曝气量过大时(75m3/h),污水中的过量气泡会造成污染物去除效果略有降低.有研究指出,曝气量的增加会导致水的挥发量等参数变化,对污染物的去除效果有负面影响.综上,本研究采用曝气量为50m3/h.CODSO32-10080604020005255075去除率/%曝气量/(m3?h-1)图3 曝气量对COD、SO32-去除效果的影响213 停留时间由图4可以看出,COD和SO32-去除效果随着反应时间的增加而提高,而且规律基本相同.这主要是由于废水COD大部分是由SO32-贡献的,故表现出一致的降解规律.在反应时间超过80min以后,体系中SO32-基本不再发生变化,且在80min内,去除率曲线基本呈直线,证明反应速率呈常数形式,这是因为反应(1)~(3)是一个较迅速的化学反应.70min之后剩余SO32-基本不下降,COD还在下降,但下降幅度并不明显,这部分下降的COD是由于水中其他污染物降解造成的.50100150200010080604020去除率/%t/minSO32-COD图4 反应器COD、SO32-随反应时间的变化 综合考虑工艺运行成本和一次投资的前提下,停留时间的上限值取90min比较合理.22 Fenton体系最佳运行参数催化氧化段的出水中含有一定质量浓度的亚铁离子和铁离子,故无需补加二价铁直接投加过氧化氢就可以发生芬顿反应[11-12].参照文献可知[13],通常芬顿反应时间为30~60min,本实验选60min.影响芬顿反应主要因素为过氧化氢投量及芬顿体系的初始pH.221 初始pH陈传好等[14-15]的研究结果表明,芬顿体系初始pH为3时,处理效果较好.通过催化氧化后,其出水pH为60~70.为满足实验条件,采用硫酸调节pH分别为3,35,4,45,5,55,6;加入05mL/L30%双氧水,打开搅拌桨开关反应1h后,在沉淀池前加入氢氧化钠溶液使其pH介于7~8,沉淀,测上清液污染物剩余质量浓度,结果如图5所示.可以看出,调整后的pH从3逐渐升高的过程中,芬顿体系出水COD和LAS去除率基本逐渐降低.其中pH=35时COD去
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