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第6卷 第5期环境工程学报Vol.6,No.52012年5月ChineseJournalofEnvironmentalEngineeringMay2012改良型一体化氧化沟工艺在低碳源条件下脱氮除磷王 涛 何 怡 郎 建 刘 霞 白洁颖(重庆大学三峡库区生态环境教育部重点实验室,重庆400045)摘 要 针对在低碳源条件下脱氮除磷效果不佳,将倒置A2/O工艺的思想运用于一体化氧化沟工艺中,构建一种新型污水处理系统,即改良型一体化氧化沟工艺。实验考查了系统在低碳源条件下的脱氮除磷能力;结果表明:当缺氧区进水分配比r=08,泥龄SRT=10d,好氧区水力停留时间HRT=12h时,该系统对COD、NH+4N和TP的去除率分别达708%、893%和721%,出水NO-xN为165mg/L,同时处理效果稳定,出水水质达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB189182002)一级B标准的要求。关键词 改良型一体化氧化沟工艺 低碳源 脱氮除磷 影响中图分类号 X703 文献标识码 A 文章编号 16739108(2012)05148906NitrogenandphosphorusremovalbyprocessofimprovedintegratedoxidationditchunderlowcarbonresourceconditionWangTao HeYi LangJian LiuXia BaiJieying(KeyLaboratoryoftheThreeGorgesReservoirRegion’sEcoEnvironment,MinistryofEducation,ChongqingUniversity,Chongqing400045,China)Abstract Inallusiontothepoornitrogenandphosphorusremovalresultsunderlowcarbonresourcecondition,anewwastewatertreatmentsystem,improvedintegratedoxidationditchprocess,wasformed,whichappliedtheinverseA2/OprogressinintegratedoxidationditchprocessThecapacityofbiologicaldenitrificationandphosphorusremovalwasstudiedintheexperimentTheresultsshowedthattheremovalratesofCOD、NH+4NandTPwere708%,893%and721%,respectively,theeffluentNO-xNwas165mg/Lunderthefollowingconditions:theinfluentratioofanoxicareaof08,SRTof10days,HRTof12hours.Whenthetreatmenteffectwassteady,theeffluentqualitymetthefirstlevelBcriteriaspecifiedintheDischargeStandardofPollutantsforMunicipalWastewaterTreatmentPlant(GB189182002)Keywords improvedintegratedoxidationditchprocess;lowcarbonresource;nitrogenandphosphorusremoval;influence基金项目:国家“水体污染控制与治理”科技重大专项(2009ZX07315002)收稿日期:2011-01-25;修订日期:2011-05-16作者简介:王涛(1964~),男,副教授,主要从事水污染控制理论与技术研究。Email:wangtao99@163.com 随着城镇化进程的加快,城镇生活污水排放量的增加,造成城镇污水氮、磷污染日益加剧,确保良好的脱氮除磷效果已成为城镇污水处理厂的重要问题。虽然目前生物脱氮除磷工艺层出不穷,但生物脱氮除磷技术存在着碳源不足、菌群竞争、污泥龄难以控制等诸多问题[15],致使污水处理厂很难获得优异的脱氮除磷效果,这种现象在低碳源条件下表现得尤为突出[6,7]。随着生活水平的提高,采用合流制排水管网的污水出现低碳源的现象越来越严重,常常实际进水COD只有100~200mg/L[8],因此如何在低碳源条件下提高脱氮除磷效果,尽可能达到排放标准,是现在所要研究的重要问题。在碳源缺乏的问题上,国内外学者做过许多研究,在时间或空间上对脱氮除磷工艺进行改造,或是寻找可代替的有机碳源,或是开发新工艺[912]。这些工艺在一定程度上解决了脱氮除磷对基质的竞争问题,提高了脱氮除磷效果,但是这些工艺大多以增加反应器数量、容积与回流系统为代价,操作繁琐,运行管理复杂。一体化氧化沟技术开发至今发展迅速,并在实际生产中得到应用。具有代表性的有船式沉淀器(BOAT)、BMTS系统、Carrousel渠内分离器、边墙分环境工程学报第6卷离器以及边渠沉淀分离器和导管式曝气内渠。我国与美国几乎同步进行了一体化氧化沟的开发与研究,并取得了大量的成果,一体化氧化沟技术在我国已有多处在建和已建工程。目前对一体化氧化沟的研究主要集中在脱氮除磷效果和节能方面的改良。本研究采用的改良型一体化氧化沟工艺是将倒置A2/O工艺的思想运用于一体化氧化沟工艺中,并采用分区进水的方式,形成一种新型的污水处理系统。实验主要考察改良型一体化氧化沟工艺在低碳源条件下对氮磷的去除并提出优化的工艺设计运行参数,以期为脱氮除磷的实际应用提供理论依据和设计参考。1 实验材料与方法11 工艺流程及设备实验流程图如图1所示。改良型一体化氧化沟模型示意图如图2所示。模型的相关尺寸见表1。图1 实验流程图Fig1 Flowchartofexperiment图2 改良型一体化氧化沟模型示意图Fig2 Schematicdiagramofimprovedintegraloxidationditch 表1 模型构筑物尺寸表Table1 Dimensionofmodelbuilding名 称总尺寸(L×B×H)(mm)有效水深(mm)有效容积(m3)好氧区3000×1000×500400076缺氧区1400×400×500400021厌氧区1000×400×50040001412 实验设备121 水平轴卧式曝气转刷改良型一体化氧化沟的曝气转刷为水平轴Kenssener转刷。其有效长度为014m,直径042m。转刷共有12个轴片固定在两端圆盘上,与轴有15cm的空隙,轴片沿轴向以18mm的间距排列成3或4个矩形齿片,齿片长50mm,宽18mm。相邻轴片上的齿片错开排列。122 固液分离器设置固液分离器主要目的是为了配合脱氮除磷的实验,对系统的出水进行固液分离,同时观察实验期间污泥回流及泥水分离的情况,为后续实验提供依据。固液分离器的材质是硬质聚氯乙烯,组件是按照原件1∶5的比例缩小的,固液分离器的平面形状犹如一个倒梯形,较长的一个底边长为1140mm,较短的一个底边长为800mm,高为100mm。13 原水水质实验用水取自某县老城区下水道,主要是生活污水。实验期间进水COD为11261~21308mg/L,平均值为14635mg/L;BOD5为4671~10560mg/L,平均值为6440mg/L;NH+4N为1364~3255mg/L,平均值为2268mg/L;NO-xN为011~020mg/L,平均值为017mg/L;TP为116~620mg/L,平均值为297mg/L。14 实验方法本实验主要考察好氧区水力停留时间HRT、污泥龄SRT和缺氧区进水在总进水中的比例r这3个控制参数对系统脱氮除磷的影响,并以进出水的NH+4N、NO-xN和TP作为考察指标,确定系统脱氮0941第5期王 涛等:改良型一体化氧化沟工艺在低碳源条件下脱氮除磷除磷性能和系统的最佳运行工况。本实验设计处理量为2m3/d,好氧区HRT每增加2h为一组工况,分为3组,分别为8、10和12h,相应的缺氧区HRT分别为25、31和38h,厌氧区HRT分别为15、19和23h。实验设定好氧区SRT为10、15和20d,缺氧区进水量占总进水量的比例r为10、08和06。根据以上安排,实验共设计了8种工况,具体工况安排见表2。表2 实验工况及对应控制参数Table2 Workingconditionsandcontrolparametersofexperiment工况缺氧区进水分配比好氧区水力停留时间(h)污泥龄(d)110810210101531012204088155081020608121070682080610102 实验结果分析21 实验结果各工况实验结果的平均值见表3。由表3可知,在实验期间进水COD比较低,平均值为1567mg/L,有机物碳源明显不足,但系统的脱氮效果仍然较好,各工况的NH+4N去除率均保持在80%以上,出水硝氮平均在5mg/L以下。虽然系统除磷效果不够稳定,但通过调节SRT和r,系统的磷去除率仍可达70%左右,并且系统出水的COD也比较稳定。系统的回流都是从好氧区到缺氧区,再从缺氧区到厌氧区,通过对缺氧区和厌氧区作微生物的物料平衡,并假设进水中没有微生物,经计算得出,系统中缺氧区和厌氧区的污泥浓度与好氧区的污泥浓度基本一致。实验数据说明,本工艺在低碳源条件下具有强化脱氮除磷的能力和稳定去除COD的能力,系统具有较高的可靠性和稳定性。表3 实验结果平均值汇总表Table3 Summaryofaverageexperimentalresults(mg/L)工况进水NH+4N出水NH+4N进水NO-xN出水NO-xN进水TP出水TP厌氧区TP进水COD出水COD好氧区MLSS126193310191462931396901514353241543227212320161362931729511955502817393215321006310626017976213532493410674240317007115825917210591357952161848523633640560783961641423152044958183762294246101165359100893180825277144871730185202407247125357170755163201781638184174474197076551132185553147922 脱氮实验结果分析221 缺氧区进水分配比对脱氮实验结果的影响实验期间进水的C/N比均值为6,能够满足脱氮需求,但当r=08时,C/N比已成为脱氮的限制性因素,再降低r已明显不利于反硝化,因此本实验设定r=06、08和10。缺氧区进水分配比r对出水硝氮的影响如图3所示。从图3可知,r=10时,系统出水硝氮平均值为129mg/L,从表3的工况3可以看出,回流进厌氧区的硝氮约为1mg/L,由此可见缺氧区反硝化比较彻底。当r=08时,从图3和表3的工况4~6可知,其脱氮情况与r=10时差不多。但是,当r=06时,系统出水硝氮的含量明显增加,在4mg/L以上,同时回流到厌氧区的硝氮浓度也大幅增加。这说明在该实验条件下,系统脱氮主要受缺氧区碳源多少的影响。1941环境工程学报第6卷图3 缺氧区进水分配比对出水硝氮的影响Fig3 Effectofinfluentratioofanoxic
本文标题:改良型一体化氧化沟工艺在低碳源条件下脱氮除磷
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