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用SBR法处理屠宰废水吉林柳河华龙集团公司宰鸡厂位于吉林柳河县,屠宰废水排放量为360m3/d,该厂总排口的废水COD为1300~1700mg/L,SS约500mg/L,pH值>9.0。废水中含大量的油血,但鸡毛有回收设施。柳河华龙公司决定该废水处理工程分两期完成,一期治理规模为120m3/d,达标后再进行二期工程的设计,本工程为一期。1工艺流程采用以SBR为主体的处理工艺,其流程如图1。1.1隔油沉淀池兼具隔油、沉淀、调节三重作用,地下式,钢混结构,废水重力流入,加盖保温且可防止臭味散逸。双廊道式:2×(2.5m×12.0m×2.5m),设计规模兼顾二期工程,于第二廊道中部设挡板隔油,挡板位置:水下0.5m,水上0.1m,可有效隔除鸡油。该池盖板设三处人孔,可定期清除表层浮油等杂物。廊道末端设潜水泵,将废水经格栅泵入SBR池,廊道前端下部设潜污泵,将沉淀污泥等泵入污泥浓缩池。1.2格栅尺寸:1.0m×1.0m,栅隙:5mm,用以截留大的颗粒物质,设于处理间内。1.3SBR池尺寸为6.0m×4.0m×5.5m,钢结构,有效水深为4.5m,最大滗水深度为1.75m。下部进水,以便于快速混合。滗水器为虹吸式,位于进水口对侧。排泥管位于距底平面0.5m处,穿孔管排泥。采用罗茨风机曝气,气水比为15:1。曝气头采用膜片式曝气器,服务面积为0.8m2。1.4浓缩池直径为2.0m,高为3.0m,钢结构。SBR池的剩余污泥靠重力流入,隔油沉淀池的污泥用潜污泵泵入。静止沉淀后,上清液返回隔油沉淀池,浓缩后污泥重力流入附近煤场,暂掺煤烧掉,待二期工程投产后,再进行脱水处置。不另设置贮泥池。控制柜可自动和手动控制污水泵、污泥泵、水位控制器、虹吸式滗水器、罗茨鼓风机等的启闭,并可自动或手动控制SBR系统的各个运行时段。2处理效果2.1工程调试采用间歇进水、非限制性曝气方式,曝气:6h,沉淀:1h,排水:1h。取吉化公司污水厂回流污泥约4m3打入SBR池,同时启动污水泵使SBR池达到设计水位,曝气后不断观察SBR池混合液及澄清液现象,3d内澄清液内含细碎悬浮物,5d后消失,同时混合液由灰色转褐色,7d后为明显褐色。静沉时出现明显污泥层,上清液澄清,视为培养驯化结束。2.2运行效果本系统从试运行至今,已历时3年多时间,期间泥水分离状况良好,污泥层界面非常清晰,出水清澈,瓶装条件下与市售纯净水比较竟难于区分。整个系统运行也一直非常稳定,未发生过故障。当地环保部门曾进行了若干次测定,其结果如表1所示。表1处理系统的进、出水水质监测情况mg/L时间指标进水隔油池出水出水去除率(%)1998年7月6日CODCr16588965896.5BOD5761.5416.516.597.8SS570870NH3-N15.4144.142.6083.11998年7月10日CODCr13007394.4999年3月27日CODCr14207296765.31999年3月28日CODCr13527025895.71999年3月29日CODCr14637203897.4999年3月30日CODCr15698416296.01999年4月1日CODCr16118326296.21999年4月2日CODCr17059227595.62000年1月8日CODCr16526396.2BOD59902597.5SS6212895.5从表中数据可见,宰鸡废水经本系统处理,COD去除率为94.4%~97.5%,大多在95%以上,出水COD均低于75mg/L;BOD去除率为97.5%以上;SS去除率为95.5%以上;NH3-N去除率为83.1%。运行表明,pH值为9.60的碱性废水进入隔油沉淀池后,其出水pH值降至6.96,产生酸化作用,这可能也是隔油沉淀池去除率高的一个原因。而此过程中,NH3-N明显升高,证实了确已发生生化反应。3经验与体会①对宰鸡废水,以8h为一周期,藉助本系统就可获得良好且稳定的处理效果。②将隔油、沉淀、调节三功能集于一池,不仅可节省占地和投资,且可获得良好的运行效果。③对北方的宰鸡废水,细格栅一定要置于隔油池后。否则,其栅隙将为易凝固的鸡油堵塞,严重时运行10min就可全部堵死,废水无法通过。
本文标题:用SBR法处理屠宰废水
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