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更多免费PPT资源请访问中国最大最专业的PPT模板分享网站-17PPT模板网-大忠电子有限公司制造工艺优化实现成本革新---大忠电源车间改善方案2012年10月目录23改善思路成果预估1问题概述一、生产工艺流程划分第1步第2步第3步成型组插件段装配段1.1成型组问题点概述.成型组:散热器组装方式原始,效率低下,且白胶易沾到元件引脚,导致过波峰上锡不良;散热器包装方式不合理,散热器成品相互堆叠,造成引脚歪斜,插件困难;压敏电阻、保险管需套套管,成为制约生产效率提升的瓶颈。1.2插件段问题点概述.插件段:拉速不合理,线平衡率低,员工等待浪费严重;部分元件如二极管、电阻需手工成型,插件困难;PCB板元件相互干涉,导致过波峰后浮高、连焊等;作业手法不规范,动作浪费严重;物料架设计不合理,斜度不够;男员工插件,女员工手指甲过长,影响插件效率;目检2人,人力过剩。1.3装配段问题点概述.装配段:元件引脚过长,增加2人剪脚,属不必要的工序;波峰上锡效果不稳定,执锡员4人,属人力浪费;焊连接线6人,效率低下,工艺需变更;检验人员3人,属于人力浪费;橡皮筋绑外壳6人,人力浪费严重;刷板底锡珠锡渣1人,属不必要工序;性能测试2人,属生产瓶颈,需更改操作方式;成品外观清洗1人,属人力浪费;目录23改善思路成果预估1问题概述改善思路基础改善工艺革新自动化、小型工装管理机制完善•IE七大手法•改善线平衡率•消除制程八大浪费•拉速管理•PCB板合理布局•立式元件装配免剪脚•压敏、保险丝免套管•焊线工艺前置到插件段•外壳组装前移取消绑橡皮筋•成型区小型工装提升效率、保证质量•自动螺钉机提升效率•自动打胶机优化人力•测试设备解决生产瓶颈•异常工时管理办法制定•上线前准备工作管理细则•新产品导入流程制定•物料问题处理办法•QCC、细节改善活动开展二、改善思路2.1基础改善成果小结:1.线平衡提升,合并\取消岗位节省1人;2.推行拉速管理,效率提升20%以上.0.0010.0020.0030.0040.001234567891011121314151617181920改善前標準工時柱狀圖0.005.0010.0015.0020.0025.001234567891011121314151617181920改善後標準工時柱狀圖2.2工艺革新成果小结:1.减少成型1人、插件2人;2.减少剪脚1人、装外壳1人、绑皮筋2人.2.3自动化、小型工装改善成果小结:1.投入小型工装,减少成型组人力1人;2.投入自动设备,减少打白胶人力1人.2.4管理机制改善成果小结:1.内、外部异常工时革新20%以上;2.PCB板可制造性提高10%以上.目录23改善思路成果预估1问题概述第一阶段第一阶段第二阶段第三阶段•拉速管理•小型工装•IE七大手法•线平衡提升•立式元件装配免剪脚•压敏、保险丝免套管•异常工时管理办法制定•上线前准备工作管理细则•自动打胶机优化人力•自动螺钉机效率提升•PCB合理布局•焊引线前置插件•外壳组装前移取消绑橡皮筋•新产品导入流程制定•测试设备优化解决瓶颈成果总结:1.每线减人10人,每线降本2.生产效率革新50%以上,降本额略;3.车间管理\品质\精益水平进一步提升.40万/年
本文标题:电子车间改善方案(最终版)
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