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“电动机系统节能技术改造工作实施方案”的自查报告根据源政发【2009】52号文件精神,对公司内的电动机进行了排查。一、企业内电动机系统现状1、完成电动机系统节能技术改造的1)、公司内99.5%的电动机,均采用Y系列电动机。(龙门刨床、四车间四线精镗、个别C616车床采用JO2系列电动机,占总数量的0.5%)2)、对水泵房的潜水泵,锅炉房的鼓风机、引风机、炉排等电机,数控车床、50车床、二车间造型环轨线电机,均采用变频电机。3)、加工中心的电机均采用交流伺服电动机拖动。2、未完成电动机系统节能技术改造,且功率较大的有:1)、空压站:2台132KW电机和1台250KW电机。2)、龙门刨床交、直流发电机组一套。(输入功率60KW)3)、冲天炉风机电机(二车间1台30KW,一车间2台75KW.),在2007年做过变频改造,接点3%,投资回收期长,无变频改造价值。二、今后电动机系统节能技术改造的措施1、2009年底前,全部淘汰JO2系列能耗高的电动机。2、扩大交流变频调速技术的应用范围。3、合理匹配电动机系统,避免出现“大马拉小车”现象。4、用开关磁阻电动机系统代替龙门刨床交、直流发电机组拖动系统。5、推广YX、YX2、YX3等高效电动机。6、推广软启动和电机就地无功补偿装置等,实现系统经济运行。7、对于经常空载或轻载运行的电机组系统,配备轻载节电器或机电控制器。8、采用正确的电动机修理技术,避免拆损铁芯,不能用火烧铁芯,轴承润滑脂不过量。9、积极配合政府职能部门的节能监测、考评。10、加强电动机节能宣传教育。三、落实扶持政策方面对照文件精神的条件,即使全部使用符合国家要求的电动机节能装置,我们公司因年用电量少,节电量不会“大于100万千瓦时或节能量不低于1万吨标准煤”。四、对公司内高耗能电动机的节能改造方案及投资回收计算。1、对空压站2台132KW电机采用恒转矩交流变频器改造,总投资需约7.72万元。投资回收期:4.2个月。变频改造后的节能效果可以这样来计算:节能效果=变频改造后节约的能源÷改造前总耗能=空压机空载运行耗能÷空压机总耗能=空压机空载运行时间÷运行总时间根据对空压站电机运行的记录数据,空压机每带载运行3分钟,就空载运行1分钟。据此可得:节能效果=1÷4×100%=25%。我公司产量高时空压机运行时间为:早晨5点30分到次日凌晨2点,这样该132KW空压机按每年运行300天。如果按供电部门规定计算(供电部门规定1.高峰:8:30—10:30,18:00—19:00,21:00—23:00。共5个小时,电价为:1.1154元/度。2.尖峰:10:30—11:30,19:00—21:00。共3个小时,电价为:1.1851元/度。3.平峰:7:00—8:30,11:30—18:00。共8个小时,电价为0.6971元/度。1.2546、5.5768、5.577、3.55534.谷峰:23:00—7:00。共8小时,电价为:0.2788元/度)。则年节约电费=132×70%×300×(0.2788×4.5+0.6971×8+1.1154×5+1.1851×3)×0.25=132×70%×300×15.9637×0.25=110628.441(元)2、对空压站1台250KW电机采用恒转矩交流变频器改造,总投资需约6万元。3、将B2010A龙门刨床的交、直流发电机组一套改造为55KW开关磁阻电动机和PLC控制。电气方面投资约7.8万元。五、对改造方案建议1、建议先对空压站重庆20立方空压机的132KW电机采用恒转矩交流变频器改造,实际测算改造效益是否达到理论计算值(投资回收期4.2个月)后,再决定将另外2台改造。第一期投资3.86万元。2、B2010A龙门刨床的交、直流发电机组拖动系统,虽然是淘汰系统,但是考虑到,该机床使用频次少,大部分时间用谷峰电(电价0.2788元/度)生产,目前改造的效益不明显。建议暂不改造。设备处2009年5月27日
本文标题:电动机系统节能技术改造工作实施方案
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