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2008年全国炼铁技术交流会论文集1信钢450m3高炉加钛铁球护炉实践程勇丁德敏(信阳钢铁公司炼铁厂)1基本情况河南省信阳钢铁公司炼铁厂2号450m3高炉于2004年2月新建投产。主要采用无料钟炉顶、球式热风炉、干式布袋除尘,全冷却壁,炭砖陶瓷杯加水冷炉底,配置1850m3/min电动离心式鼓风机。高炉利用系数3.10-3.50t/m3d、煤比100-120kg/t、焦比430-450kg/t。2护炉前现状2008年2月上旬起,炉缸一层(死铁层部位)各点测温热电偶温度异常升高,由650-700℃短期迅速升高到800℃,其中铁口部位最高升到810℃,炉缸冷却壁水温差由1-1.5℃升高到2.5℃。经提高水压、降低水温,抑制边缘气流、提高炉温、提高碱度等措施,异常升高趋势仍缓解较慢,对安全生产带来严重隐患。3护炉操作2008年3月14日开始加入钛铁球(TiO220-25%)进行护炉,在矿批13吨左右时,加入量(300-400)kg/(3-5)批,一周温度逐步降到750℃,控制铁水中含【Ti】0.10-0.17%,温度逐步下降后适量减少加入量,保持温度继续缓慢降低。护炉过程中,控制铁水温度1460-1480℃(炉前铁水测温)、炉渣二元碱度在1.10左右,保持渣铁流动性,避免护炉中产生堆积。其间,短期停加时,不久热电偶温度即明显升高,被迫重新加上。以后,采取温度降低时逐渐减少加入量,温度呈上升时逐渐增加。一个月后,原最高点温度已回落到650℃左右,该层其余各点温度进一步均匀,炉缸最高点水温差降到1℃正常水平,护炉期间炉况保持顺行,炉缸侧壁异常升温得到有效解决,护炉取得明显效果。
本文标题:信钢450m3 高炉加钛铁球护炉实践
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