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催化裂化主分馏塔分离技术1对于催化分馏塔,当提高处理量后,其气液负荷、取热负荷相应增大,中段回流循环量增加,使该段的液体负荷大幅增加,传统的降液管不能满足要求,成为提高处理量的“瓶颈”。催化裂化主分馏塔使用较多的是固舌塔板,传质效率较低,操作弹性较小,适应性较差。催化裂化主分馏塔技术主要采用LVG塔盘、导流浮阀塔盘、DJ型塔盘的组合型式,针对不同部位的气液负荷进行优化设计,以消除“瓶颈”,提高处理量,且能使产品合格,分割优良。一.技术概要◆L型条形、梯形、导流浮阀系列塔板,已经成功地应用于多套常减压装置、加氢装置、气体分馏装置,在催化分馏塔、吸收稳定、干气脱硫上也得到了初步应用;◆DL-3型条阀采用浮动的阀体结构,气体通道面积随气相负荷大小自行调节,提高了塔板的操作弹性,改善了塔板流体力学性能,提高塔的处理能力;◆TFDJ塔板,其降液管由多根带有导流装置的矩形槽构成,悬挂于气相空间。与一般降液管的塔板相比,既大大增加了溢流堰长度(降低了溢流强度),又增加了塔板上的有效鼓泡面积。因此,TFDJ塔板适合高气液负荷。2二.技术特点通过试验室研究和工业试验证明,L型条形、梯形、导流浮阀系列塔板在相同条件下与常用的F1型浮阀塔板相比,具有以下优越性能:塔板压降低,单板压降降低200Pa300Pa;处理能力可提高25%左右,操作弹性增大10%;塔板效率提高5%左右,可改善产品分割精度,提高轻质油收率;阀体不易磨损、脱落,适合长周期运转;结构简单,安装、检修方便。3三.技术指标马岭2400mm催化主分馏塔:●全塔30层塔板,原舌型塔板全部改用导流浮阀塔板;(2001)●装置处理能力15104t/a提高到25104t/a;●每年净增效益100万元,而塔板投资仅11.6万元。沧州2600mm催化主分馏塔:●全塔28层塔板,原舌型塔板全部改用条形浮阀塔板;(1996.11)●装置处理能力在25~53104t/a自由调节,产品合格;●塔板效率提高,产品分割质量改善,轻质油收率提高0.8%,每年净增效益144.7万元。4四.应用情况(1)5应用情况(2)抚顺石油二厂1.0Mt/a4200mm催化装置主分馏塔:◆共31层塔板,3~31层改为梯形浮阀和条形浮阀塔板取代原固舌型塔板;(1998.6投产)◆增强了塔的操作弹性和适应能力,投产后主分馏塔调节操作灵活;◆全塔压降由改造前的0.07~0.08MPa降到0.02~0.03MPa,各侧线产品合格,分割质量良好。武汉分公司1.0Mt/a3800/4200mm催化装置主分馏塔:◆武汉分公司1.0Mt/a催化裂化装置改MGD工艺,催化分馏塔负荷增加20%;◆共30层塔板,改造型式为:1~5为固舌,6~16为DL-3型条阀,17~27为固舌,28~30为DJ-5型筛孔,均采用双溢流。04年元月开工,目前已标定,处理量达到1.1Mt/a,各侧线产品合格,分割质量良好。得到厂家一致好评。
本文标题:04-催化主分馏塔技术
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