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iqc工作总结范文【推荐5篇】范文为我们的写作任务提供了灵感和思路,范文的结构和构思也能够让我们更好地掌握排比句式的运用技巧。那么在写范文的时候,我们应该从哪些方面入手呢?栏目网友为大家推荐1篇非常有参考价值的文章“iqc工作总结范文【推荐5篇】”,希望能够对您的写作有所帮助!iqc工作总结篇【第一篇】时间一晃而过,转眼间20xx年已接近尾声,非常感谢公司给我一个成长的平台,让我在工作中,学习到更多的东西,也知道自己存在诸多不足。回首过去一年的工作中,经过努力学习和了解,让我对IQC的职责有了更深刻的认识,压力也随之而来。IQC工作目的就是防止不符合要求的物料进入公司,严格按照来料检验规范执行来料检验,熟悉检验方法以及了解抽样标准,检验工具仪器的熟练使用,对于相关记录和文档的有效收集、保存、管理。对于不合格产品的后续处理,特采后的可追朔性跟踪,一定的不合格产品的原因分析能力。.作为来料检验员,我感到压力、责任重大,质量是企业的生命。公司要生产出合格的产品,首先必须要有合格的原材料,为此,我们开展以下工作:一、严格按照《来料检验规范》及《来料抽样检验标准》做好对八大原材料(电池片、玻璃、EVA、背板、铝边框、焊带、硅胶、接线盒)的检验工作,对八大材料进行质量管制,确保来料合格率。对原材料及时检验试验,发现不符合要求予以退货并开具《供应商异常联络单》,同时要求供应商改善品质,满足我司的供货要求。原材料的好与坏直接影响成品的品质,为了更好的掌控原材料的品质状况,及时发现来料问题,必须严格按照检验标准检验来料,对材料名称、型号、规格、供应商、包装、标识,与样品、图纸、规格书,BOM物料清单进行严格核对,无误后,进行AQL品质允收水准抽样或全数检验,并依据检验结果编制来料检验报告。二、做好与相关部门工作的协调和沟通,配合其它QC做好品质工作,并针对发生的不良情况及时进行检验,进行分析问题,解决问题,总结问题的关键所在,为日后的工作提供有效的方法。三、做好实验室检验工具仪器的日常保养,对工作现场执行5S管理,做好及时记录。四、产线发现来料批不良数,物料上线异常率,合格率。品质异常跟踪结案书五、每周对仓库现场进行5S稽核,检查温湿度是否符合达到存放要求,对不符合要求及时提出改善。对工作建议:一、做好对原材料质量的评价和跟踪,二、对当天的工作进行记录,采用日报、周报和月报,对当日,当周或当月工作进行统筹,在月底进行月工作总结。三、针对检验过程,对检验手段和检验方法的研究和策划问题。四、增加对IQC进行相关物料的行业/国标标准方面的学习,掌握对检验物料的标准,确保对来料品质的控制。五、针对物料加急特急的情况下,需对IQC的作业顺序进行培训,使IQC在检验物料时能分清主次,检验时不会因时间造成物料漏检及误判。六、物料送检时,需及时提供样品承认书。iqc工作总结篇【第二篇】一、各品质目标达成状况汇总:1、返修率超标主要表现在上半年,平均返修率为%,主要原因为产品所使用大电流三极管及hd0802、hd0808ic本身来料品质影响等问题,下半年对经研发部对产品布线及来料方面物料的改善后,返修率为%,在目标范围内。2、品质事故目标为0次,实际达成6次,dip造成的为4单,与smt相关的2单。主要由以下几个方面的原因造成:(1)作业员及生产、品质对首件是不认真,造成批量事故,对于此类原因造成的品质事故,需加强ipqc对首对核对方法及特别注意事项的要求,同进要求组长对首件进行再次确认,杜绝此类问题的发生,在二0XX年此类问题共发生一单,即a拉生产rc8二0XX-hdu板卡时莲花座应插(上)绿蓝红(下)红白黑,插错为(上)绿蓝红(下)白红黑,共计1500pcs,已过炉。(2)因生产通知单特殊要求而在生产部补焊段发生产品质事故是二0XX年品质事故最多的地方,共发生产了3起品质事故,分别是:a拉生产rc1389l-x6时生产通知单要求不增加片而实际增加了散热片,数量为2500pcs;b拉生产rc966xd-x6生产贴软件标应为117而实际打成177,数量2540pcs;b拉生产rc966xd-lz时生产通知单要求过emc而晶振未接地,生产1000pcs。此类品质事故是ipqc容易出问题地方,ipqc注重对插件段的管控,未对首件进行全面的核对后造成,针对此类问题,要求ipqc在对样图上注明产品要求(包括补焊段的特殊要求),检验首件时必须完成整个工段后再进行复核,然后再送给组长进行核对。(3)smt转入后段造成品质事故的2单分别是:rc1389l-x6因ecn及生产通知单错误造成;mst726acartv机型空贴二极管,在送检单上有注明而未通知dip段转板员造成。(考试祝福网)3、首件出错目标为0次,实际达成7次。主要有以下几点导致首件出错:(1)作业员及生产组长不仔细,未认真核对生产通知单、ecn等,导致送给品质ipqc首件错误,此类问题需生产相关人员认真核对相关文件,首件做好后再次进行确认,防止不良发生。(2)资料升级后,不同pcb版本及其它问题造成生产未注意,按之前产品类型进行插件而导致首件错误。(3)二0XX年ipqc对插机段的首件核对相对管理较好,插件段品质事故由二0XX年十几单降到二0XX年1单,在二0XX年需继续努力,将插件段品质事故降为0次。4、来料合格率目标为97%,实际达成%,主要在11月份来料合格率太低,是今年以来最低的为%,造成未达标的原因为pcb来料不良,主要为pcb变形,每个供应商都出现类似现象,同时pcb不良在11月份生产中明显增加。现已经要求各供应商加强管理,同时,iqc需增加对pcb检验的项目及严格按要求进行检验。保证来料的合格率。5、iqc漏检/误检主要在oem物料上,对于此类问题将从以下几个方面进行改善:(1)对iqc本身的技能及作业方法进行培训,使技能增强,在核对物料时必须认真,有不清楚时需找组长或qe进行确认,清楚后方可判定。(2)按现在公司状况,oem物料特急的情况不能改善,需对iqc的作业顺序进行培训,使iqc在检验物料时能分清主次,检验时不会因时间急造成物料漏检及误判。6、iqc漏检/误检在国内物料上主要为莲花座及电解电容上面,因莲花座来料品质不稳定及颜色错等不良;电解电容主要集中在产品混料上,特别是11月份,来料混料明显增加。二、问题点汇总:现在增加样品及承认书的参与,现研发也积极配合,主要问题还是研发所提供的样品承认书与生产物料到料时间不一致,经常出现样品承认书未到而采购物料已经送检,影响iqc效率。检验设备已经不能满足现有的生产要求,晶振不能进行确认测试,磁珠不能检测等问题一直困扰iqc,对iqc的工作造成很大影响。检验人员所需测试物品不全,现iqc检验pcb时无法测量pcb孔径等,现smt对pcb上焊盘尺寸要求严格,现需增加相应的检测设备(如针规、能检测的光学设备等)。人员的知识面不够,在作业过程中出现特殊情况时的处理方法不及时。iqc工作总结篇【第三篇】回首过去一年的工作中,我学会了不少知识,iqc工作目的就是防止不符合要求的物料进入公司,制定进料检验标准,确实执行进料检验,熟悉检验方法以及了解抽样标准,检验工具仪器的熟练使用,对于相关记录和文档(来料记录、工程文件、作业指导书等)的有效收集、保存、管理。对于不良品后续处理,特采后的可追溯性跟踪,一定的不良原因分析的能力,对工作现场的管理能力,包括5s(物料安全整齐的摆放移动、工具安全放置和使用、现场温湿度的控制),遇到突发事件如加急物料检验、急料返工,相关部门工程支持时,人员、场地、工作方法,相关设备的安排布置,并做好及时记录。iqc的kpi:漏检率:每月产线发现的来料批不良数(确保的确为来料不良,而不是因公司自身原因照成的,仓库保存条件是否符合要求,物料搬运过程是否按要求,是否属于自然失效的物料。来料或急料的平均检验时间和效率。供应商提供检验报告,合格证、数量等标识,是否有混料,错料,少料等现象。建议与改善:1.建议样品及封样分两块来管理,之前使用物料来料时进行登记,可按正常物料放行,每周进行总结一次,新物料及新供应商来料时建立体系,未确认的供应商及物料不得采购,未确认的物料不得入库,iqc来料不发单直接使用待处理标,由物控自行处理好样品及承认书后再送检iqc,对于特别急的物料,要求由研发部首先进行样品的初步确认后才能进行评审。2.对于iqc设备事宜,建议增加晶振测试仪及针规、100mhz电桥、带标尺测量的放大镜一套等设备用于检验,以保证来料品质。3、建立供应商品质检讨系统,每月对供应商所发生的问题进行检讨,由供应商品质部及工程部等相关部门组织人员到我司进行检讨。4、加强工艺方面的技术支持,多提供工艺工程师的交流平台,必要时可送外培训。5、建立公司技术奖金制度,对于公司技术突破有贡献的实行奖金制度,以提高公司技术力量。6、对增加部件电性测试进行完善,保证测试过程准确及测试时对部件本身的保护。7、增加对iqc进行相关物料的行业/国标标准方面的学习,掌握对检验物料的标准,确保对来料品质的控制。8、完善现有的检验标准,使来料能得到全面管控。9、对样品及承认书进行管控,使每个检验员对检验的产品的依据。10、参照供应商及其它公司方法,提供iqc产品试验设备解决方案,以保证接产品来料品质。iqc工作总结篇【第四篇】一、各品质目标达成状况汇总:1、返修率超标主要表现在上半年,平均返修率为%,主要原因为产品所使用大电流三极管及HD0802、HD0808IC本身来料品质影响等问题,下半年对经研发部对产品布线及来料方面物料的改善后,返修率为%,在目标范围内。2、品质事故目标为0次,实际达成6次,DIP造成的为4单,与SMT相关的2单。主要由以下几个方面的原因造成:1作业员及生产、品质对首件是不认真,造成批量事故,对于此类原因造成的品质事故,需加强IPQC对首对核对方法及特别注意事项的要求,同进要求组长对首件进行再次确认,杜绝此类问题的发生。在20xx年此类问题共发生一单,即A拉生产RC8202L-HDU板卡时莲花座应插(上)绿蓝红(下)红白黑,插错为(上)绿蓝红(下)白红黑,共计1500PCS,已过炉。2因生产通知单特殊要求而在生产部补焊段发生产品质事故是20xx年品质事故最多的地方,共发生产了3起品质事故,分别是:A拉生产RC1389L-X6时生产通知单要求不增加片而实际增加了散热片,数量为2500PCS;B拉生产RC966XD-X6生产贴软件标应为117而实际打成177,数量2540PCS;B拉生产RC966XD-LZ时生产通知单要求过EMC而晶振未接地,生产1000PCS。此类品质事故是IPQC容易出问题地方,IPQC注重对插件段的管控,未对首件进行全面的核对后造成,针对此类问题,要求IPQC在对样图上注明产品要求(包括补焊段的特殊要求),检验首件时必须完成整个工段后再进行复核,然后再送给组长进行核对。3SMT转入后段造成品质事故的2单分别是:RC1389L-X6因ECN及生产通知单错误造成;MST726ACARTV机型空贴二极管,在送检单上有注明而未通知DIP段转板员造成。3、首件出错目标为0次,实际达成7次。主要有以下几点导致首件出错:1作业员及生产组长不仔细,未认真核对生产通知单、ECN等,导致送给品质IPQC首件错误,此类问题需生产相关人员认真核对相关文件,首件做好后再次进行确认,防止不良发生。2资料升级后,不同PCB版本及其它问题造成生产未注意,按之前产品类型进行插件而导致首件错误。320xx年IPQC对插机段的首件核对相对管理较好,插件段品质事故由20xx年十几单降到20xx年1单,在20xx年需继续努力,将插件段品质事故降为0次。4、来料合格率目标为97%,实际达成%,主要在11月份来料合格率太低,是今年以来最低的为%,造成未达标的原因为PCB来料不良,主要为PCB变形,每个供应商都出现类似现象,同时PCB不良在11月份生产中明显增加。现已经要求各供应商加强管理,同时,IQC需增加对PCB检验的项目及严格按要求进行检验。保证来料的合格率。5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