您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 质量控制/管理 > 3FGD运行安全性要点
FGD运行安全性要点FGD系统运行的安全性定义为FGD系统对发电厂机组安全性的影响程度及FGD系统本身的安全程度。它包含两层含义:一是对机组的安全影响,如对锅炉运行影响,对烟囱腐蚀等;二是FGD系统本身的安全程度,如系统各设备的安全性、防腐性等,它直接影响系统的运行可靠性和投运率等。一、FGD系统对锅炉运行的影响FGD系统与锅炉的联系是通过FGD进口、出口挡板及旁路挡板进行烟气的切换。FGD系统在正常运行时,不会对锅炉产生影响,只有在FGD系统故障解列时,以及FGD系统启停时,才会对锅炉产生影响。因为FGD系统启停或解列时,烟气的切换是由旁路和主路来实现的,由于两路烟道的阻力不一样,此时会对锅炉的炉膛负压产生明显的影响,若操作不当,将使锅炉MFT(主燃料跳闸),甚至危及锅炉炉膛的安全。1.一炉一塔,FGD系统单设升压风机在锅炉正常运行,FGD系统启动时,旁路挡板要与脱硫升压风机配合着逐渐打开,否则会对锅炉内的负压产生冲击,影响锅炉的正常运行。在锅炉正常运行,FGD系统解列时,旁路挡板要快速打开,否则也会对锅炉内的负压产生冲击,影响锅炉的正常运行。2.一炉一塔,脱硫与锅炉合用一台风机这种系统设置的方式可降低造价和减少场地的占有量,但会给锅炉的安全运行带来影响。因为在锅炉运行时,若FGD系统出现故障解列时,旁路挡板会很快打开,此时系统阻力突然降低,炉膛内的负压随之增高,有可能造成锅炉灭火。3.两炉一塔,并且共用一台升压风机采用此种方法的优点是明显的,即降低造价和减少场地的占有量。但此种方式也给脱硫装置的安全经济运行带来了很大的危害。以太仓环保电厂一期FGD装置的烟道系统(如图)为例,具体说明此方案对锅炉的影响。①当一台炉停运,另一台通烟时,FGD装置只处理了50%的烟气量,这是很不经济的。②当只有一台炉运行,且正在调峰时,脱硫装置的运行极不稳定,烟道负压大幅度波动,这给锅炉的安全运行埋下了隐患。③当改变两台炉通烟运行的方式时,存在很大的风险。例如,在两台炉通烟运行需要解列一台炉(假设2号炉)通烟时,首先要慢慢打开2号炉旁路挡板,同时调节升压风机的动叶保持原烟道的压力。但因升压风机前强大的负压作用,一部分净烟气并没有进入烟囱而是通过开启的旁路挡板重新进入了原烟气烟道,形成了烟气再循环,增加了通过升压风机的风量,原烟道压力上升,锅炉炉膛出现正压。为降低原烟气烟道的压力,按理说,此时应增加升压风机的动叶开度,但实际运行数据显示,此时加大动叶开度后,再循环烟气量也会急剧增加,原烟道压力将进一步上升。旁路挡板开完后,应该关闭2号炉的原烟气挡板,但在挡板关闭的过程中,调节升压风机的动叶以保持原烟气烟道负压是非常困难和不安全的,会对锅炉炉膛负压造成很大的冲击。调试中出现锅炉负压波动幅度达1000Pa的情况。为了避免上述情况的发生,在实际运行中不得不采用了以下方法:当解列2号炉通烟时,首先解除升压风机前压力自动,然后缓慢开启2台锅炉的旁路挡板,并在此过程中,逐渐适当关闭升压风机动叶开度,维持升压风机前压力不高于0,并昀终实现2台锅炉旁路挡板全开,升压风机动叶关至昀小,然后关闭2号炉原、净烟气挡板,昀后进行1号炉的单台锅炉通烟操作。因此在新建脱硫装置(且两台炉共用一套装置)时,宜采用两台升压风机,每台升压风机只与一台锅炉配套运行。综上所述,FGD系统对锅炉运行的影响主要体现在两大方面:一是当升压风机紧急停运时,如旁路挡板不能及时打开或打开的速度控制不好,烟气受阻,很可能造成锅炉因炉膛负压的变化引起MFT;二是在FGD系统启停过程中,如挡板开关与升压风机的调节配合不好,也将使炉膛负压的变化过大。相应采取的措施如下:¾a.采用合适的旁路快开或半快开装置。FGD系统的旁路挡板全开时间在15s左右,这样会减缓对锅炉炉膛负压的冲击,但该方法不是100%的安全。¾b.旁路挡板部分打开或全部打开。在FGD系统运行时将旁路挡板部分打开或全部打开,同时调节升压风机负荷,使少量脱硫后的净烟气产生再循环,这也许是不妨碍锅炉正常运行的昀好方法了。需要特别注意的是,净烟气再循环量应控制至昀小,但实际运行时很难控制。二、烟囱的安全性烟囱是火力发电厂中一个重要的生产设备型构筑物,多为钢筋混凝土结构,电厂的安全运行要求烟囱的寿命至少与锅炉相同甚至更长。烟气经湿式脱硫后,温度较低,含湿量较大且具有一定的酸性,可能造成烟气温度低于酸露点温度,如果再遇上其他一些不利因素,则有可能导致烟气在烟囱内壁结露从而对内壁产生酸腐蚀。腐蚀先从内衬开始逐渐移向筒壁,先腐蚀结构薄弱部位后逐渐扩大。内衬的灰缝,筒壁裂缝或混凝土不密实处都是先被腐蚀的部位。随着时间的推移,烟囱的耐久性将会受到严重的影响,甚至直接威胁着电厂的安全运行。1.混凝土烟囱腐蚀的机理用化学热力学的原理研究腐蚀反应时,可依照气体或溶液中侵蚀介质离子的化学热力学活度来确定所研究的化合物的稳定条件,并能决定一些化合物的相对稳定性。表中显示,混凝土组分对酸性气体的稳定性排列顺序为水化硅酸钙>水化硫铝酸钙>氢氧化钙>水化铝酸三钙>水化铝酸二钙>水化铝酸一钙。美国EPA对燃煤锅炉烟气中的SO2排放量(标准状态下)规定为571.42~628.57mg/m3(此时PSO2=(2~2.2)×10-4)。这比混凝土昀耐腐蚀的水化硅酸钙平衡分压大54个数量级。从昀低限量的烟气排放量考虑,酸性气体的分压值都比平衡分压大亿万倍,存在极大的平衡推动力。因此混凝土各组分在烟气环境中,对于酸性气体作用在化学热力学上都是不稳定的。酸性气体和混凝土中的Ca(OH)2作用后,会使水泥中的水化硅酸钙变得不稳定,而且pH值的降低也会影响到钢筋混凝土钝化保护膜的稳定性。2.烟气造成烟囱腐蚀的条件①烟囱内壁温度低于酸露点温度¾经过湿式脱硫后的烟气,其排烟温度及烟囱内壁温度均较低,烟气含湿量较大。另外,烟气中只要有少量的SO3,就会使酸露点温度大大提高,酸露点温度随烟气含湿量及SO3含量的增加而增加。如果烟囱内壁温度低于酸露点温度,则有可能造成酸(主要是SO3于水后形成的H2SO4)凝结在内壁上,从而构成了对内壁低温酸腐蚀的一个条件。¾根据国内外典型湿法FGD系统运行的结果来看,脱硫前烟气温度和烟囱内壁温度基本上大于酸露点,烟气不会在尾部烟道和烟囱内壁结露。脱硫后烟气中SO2减少许多,但SO3含量基本不变。尽管脱硫后烟气温度经过加热升高,但仍低于酸露点温度,SO3将溶于水中,烟气会在尾部烟道和烟囱内壁结露并腐蚀。因此,脱硫后烟气的腐蚀性并不比末脱硫前减少,烟囱的腐蚀加大。②烟囱内部存在正压区¾烟囱内部是否出现正压,是决定烟囱内部是否会受到腐蚀的另一重要因素。而烟囱内部是否出现正压,是由烟囱内烟气流速决定的。如果烟囱在负压下运行,则基本不存在烟气向烟囱外壁渗透问题,一般希望烟囱全程负压运行。而烟囱内如果出现正压,则烟气会通过内壁裂缝渗入到钢筋混凝土筒身内表面,由于该处温度比烟气温度低得多,因此烟气冷却到低于露点温度时就会在该处或者烟囱筒壁析出硫酸,导致承重结构腐蚀加快,从而降低了烟囱寿命。其腐蚀程度随烟气腐蚀性的增强而增加,所以烟囱内出现正压区对烟囱的安全不利。¾脱硫后烟囱进口烟气温度降低,导致烟气密度增大,烟囱的自抽吸能力降低,使烟囱内压力分布改变,正压区扩大。③烟囱出口的烟气流速过大或过小¾烟囱顶部发生腐蚀的主要原因是由于冷空气进入。如果冷空气进人烟囱顶端的迎风面截面,则会引起烟囱内表面冷却,由此可引起酸凝结。为防止这种现象发生,避免冷空气进入,应保证烟囱出口烟气流速不低于一定值,但如果烟气流速过大,超过一定值后,则烟囱顶部一段范围内烟气有可能由负压变成正压。¾随着大容量机组的建设,为了满足环保要求,烟气的流速已由以前的不到20m/s提高到目前的30m/s左右。过高的烟气流速将会导致烟囱内烟气呈正压运行状态而发生渗透,烟气很容易通过内衬的缝隙渗透到隔热层中去,昀终导致烟囱外筒壁内表面受热温度急剧升高,筒壁温度应力增大,使得筒壁产生裂缝的几率增大。有资料分析,当出口流速>25m/s时,在锥形烟囱中有可能会出现正压区段,且在夏季时由于烟囱自然拔力的降低,会使正压区有所扩大。¾现行规程对烟囱出口流速的限值见下表脱硫后的烟气温度比未脱硫的烟气温度低,烟囱内烟气温度的变化会对烟囱带来的影响主要有:¾a.由于烟气温度的降低出现酸结露现象,造成烟囱内部腐蚀;¾b.由于烟气温度的变化使烟囱的热应力发生改变;¾c.由于烟温降低影响烟气抬升高度,从而影响烟气的排放;¾d.由于烟温的降低造成正压区范围扩大。在FGD系统运行过程中要注意这些负面影响,须定期对烟囱进行检查,发现问题及时处理。对尾部烟道应进行防腐保护,如加铺玻璃防腐材料等。三、除雾器的安全性由于典型石灰石-石膏湿法FGD系统的除雾器运行在十分恶劣的环境下,除雾器的安全性显得格外重要。运行人员要密切注意除雾器的堵塞问题,一旦除雾器堵塞面积变大,FGD系统被迫停机,需要花费大量人力和时间来疏通。另外,运行人员应控制好原烟气温度,否则会损坏吸收塔内部设备,除雾器也不例外。广东省连州电厂FGD系统的除雾器就因高温烟气引起第一级除雾器大面积塌落。某电厂FGD系统水平除雾器部分堵塞为了使除雾器安全高效的运行,运行人员一般要遵循以下原则:¾①除雾器清洗不充分将引起结垢,这从压降升高得到判断,因此运行人员应密切注意除雾器的压差。¾②严格按照运行规程来操作与除雾器相关的动作,如系统启动前,循环浆液泵未启动,则禁止向吸收塔引入热烟气等。¾③严格控制烟气中飞灰的含量,以克服灰尘造成的高温和堵塞。¾④在脱硫装置本体入口设置紧急冷却喷雾喷嘴,当脱硫装置本体温度及同侧设备入口烟气温度升高到规定值时,紧急冷却,喷雾喷嘴动作。四、搅拌器的安全性典型石灰石-石膏湿法FGD系统中搅拌器处于系统中腐蚀环境昀为恶劣的区域之一,必须对其有严格的防腐措施,否则搅拌器叶片会因腐蚀而损坏严重。金属的腐蚀可分为全面腐蚀和局部腐蚀,局部腐蚀形态多样,可以发生孔腐蚀、缝隙腐蚀、晶间腐蚀和应力腐蚀开裂等,而搅拌器叶片明显属于局部腐蚀。腐蚀的原因主要如下:¾SO2(SO3)的腐蚀;¾SO42-和SO32-的腐蚀,它们对钢铁的腐蚀主要表现为氧去极化腐蚀;¾Cl-(F-)的腐蚀,氯离子的含量虽然很少,但对FGD系统有着重大的影响,它是引起金属腐蚀和应力腐蚀的重要因素;¾高速流体及其携带颗粒物的腐蚀。在吸收塔搅拌器所处的环境中上述各种腐蚀因素都存在,典型石灰石-石膏FGD系统吸收塔内的浆也成分,主要是石膏晶体、石灰石浆液、SO42-和SO32-盐、Cl-及F-等,其pH值为4~6.5,呈酸性,由于有循环泵的运行和搅拌器的扰动必然有颗粒物的摩擦、冲刷。这是FGD系统中腐蚀环境昀为恶劣的区域之一,因此搅拌器叶片材质应选用较好的防腐材料如含镍不锈钢等。不同的腐蚀环境选用合适的材料,对于保证FGD系统的正常运行,减少维修和提高系统的安全性都有着重要的意义。另外在运行中应建立一套有效的制度来防止或减少搅拌器腐蚀的发生,保证该设备长期无故障地运行,主要措施如下:¾①监测氯化物含量和pH值范围。监测氯化物含量本身并不能防止腐蚀,但可以发现潜在的问题。控制pH值对脱硫效率和防止氧化皮产生有重大作用,不适当地降低pH值会加速腐蚀。¾②防止氯化物的浓缩,及时排走高浓度氯化物的浆液。¾③保持表面无污泥沉积或氧化皮,沉积物和氧化皮的聚积会增加点蚀和缝隙腐蚀的危险,因此在有条件时应及时清洗。五、浆液泵的安全性FGD系统的浆液为固液两相流介质,介质中Cl-量约20000~60000mg/L,pH值在4.5~7之间,会对过流元件造成孔蚀与酸蚀。液中的固体成分为石灰石与石膏,浓度一般在20%~35%之间,昀高可达60%。固体粒径在几十微米至几百微米之间。浆液的高速流动又会对过流元件表面造成冲刷与磨损。因此,浆液泵磨损比较严重。泵的气蚀主要是由于泵和系统设计不当,包括泵的进口管道设计不合理,出现涡流和浆液发生扰动。另外,进入泵内的气泡过多以及浆液中含气量较大,也会加剧气蚀
本文标题:3FGD运行安全性要点
链接地址:https://www.777doc.com/doc-1247607 .html