您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 行业资料 > 冶金工业 > 烟气脱硝SCR装置喷氨优化研究
论文4:烟气脱硝SCR装置喷氨优化研究StudyofoptimizationonammoniainjectionforSCRequipment刘晓敏厦门华夏国际电力发展有限公司,福建厦门361026LiuXiaomin(XiamenHuaxiaInternationalPowerDevelopmentCo.,Ltd.Xiamen361026,FujianProvince,China摘要:大多数火电厂的烟气脱硝SCR装置存在喷氨不合理,其出口NOx分布偏差大,局部氨逃逸浓度过大的现象。对此,某台300MW机组SCR装置通过喷氨优化调整后,出口截面的NOx分布均匀性明显改善,氨逃逸峰值降低,并使SCR系统的最大脱硝效率提高了约8%,有效延长了催化剂的使用寿命。Abstract:MostdomesticSCRequipmentsexistunreasonableammoniainjection,theNOxdeviationandsomeammoniasliparelargeoutlettheofequipment,whichaffectstheeconomyandstabilityonoperationoftheunit.Foradomestic300MWunit,theoptimizationmadetheNOxdistributionimproved,reducingthepeakammoniaslipandtheammoniaconsumption.Theoptimizationincreasedthemaximumde-NOxefficiencybyabout8percentagepointsoftheequipment,whichcaneffectivelyextendthelifeofthecatalyst.TheoptimizationonammoniainjectionfortheSCRequipmentisnecessaryandsignificant.关键词:300MW机组;SCR装置;喷氨优化;氨逃逸浓度;最大脱硝效率Keywords:SCRequipment,ammoniainjectionoptimization,maximumDe-NOxefficiency中图分类号:X511文献标识码:A烟气脱硝SCR装置设计阶段通过CFD流畅模拟和物理模型试验得到SCR出口截面的NOx分布,而实际运行中分布偏差往往较大,部分区域氨逃逸浓度甚至超过了设计保证值(3µL/L)。喷氨优化调整是通过手动调节SCR入口每根喷氨支管的喷氨量,使出口NOx和NH3分布更均匀,在保证脱硝效果的同时,减少运行成本[1]。1设备概况SCR装置沿锅炉中心线对称布置2个反应器,反应器内按“2+1”(初装2层、预留1层)模式布置蜂窝式催化剂,备用催化剂设置在最下层。SCR装置内沿烟气流向在烟道不同位置设导流板、静态混合器和整流器。氨与稀释风混合后经喷氨格栅(AIG)进入SCR烟道,自格栅式小喷嘴喷出,可通过手动蝶阀分区控制烟道截面上的氨喷射流量。SCR装置按入口NOx浓度450mg/m3、60%脱硝效率设计,2010年5月加装了备用层催化剂后,出口氨逃逸为3µL/L时,最大脱硝效率约80%[2]。22喷氨优化对该机组300MW负荷下SCR装置的脱销效率、氨逃逸浓度和出口NOx浓度分布进行了测试。反应器出口NOx测点位于出口水平烟道顶部,A、B反应器各10个测孔,从反应器外侧往炉膛中心线对测点进行顺序编号,编号A侧为A1-A10,B侧为B1-B10。反应器出口烟道宽约9m,即每个测孔间距0.9m左右,整个出口截面测点网格布置为10×4。出口NOx的分布见表1。由表1可知,A侧反应器出口截面NOx浓度最大值为158mg/m3,最小值为39mg/m3,反应器出口截面NOx分布相对标准偏差为39%;B侧反应器出口截面NOx浓度最大值为130mg/m3,最小值为5mg/m3,反应器出口截面NOx分布相对标准偏差为51%,两侧平均相对标准偏差约45%。115814814410382867969553921361301271021037065624341312311693100777867524349410710377978581606048631130104112988381621552124104113102746564155312511611299855657654113106104103957532245B5B6B7B8B9B10A6A7A8A9A10测点深度B1B2B3B4测点深度A1A2A3A4A5表1优化调整前的NOx分布脱硝效率为63.6%时对应的氨逃逸浓度为1.70µL/L。反应器出口截面氨逃逸浓度如图图1所示。氨逃逸浓度峰值为4.6µL/L,超过设计保证值。为此,应减小SCR装置内侧格栅的喷氨量,增加外侧格栅喷量。0.51.01.31.72.81.84.62.71.41.11.00.70.01.02.03.04.05.0A-1A-2A-6A-7A-9A-10B-10B-9B-7B-6B-2B-1反应器出口氨取样点氨逃逸浓度(µL/L)图1优化调整前的氨逃逸喷氨量经优化调整后,反应器宽度方向NOx的分布情况如图2所示。A侧反应器出口截面NOx分布相对标准偏差为13%,B侧为8%,两侧平均相对标准偏差约11%,优化调整后的NOx分布见表2。050100150A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10反应器A宽度方向测孔深度方向列平均值(mg/Nm3)优化前优化后050100150B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10反应器B宽度方向测孔深度方向列平均值(mg/Nm3)优化前优化后图2优化调整前后宽度方向NOx分布197929395939090931091152905875757481819110010838771777753808092961054108687481687979839096112410711510710710911111010421151021121071061041051051073114100109104103102117103101411110111110298103119105100B5B6B7B8B9B10A6A7A8A9A10测点深度B1B2B3B4测点深度A1A2A3A4A5表2优化调整后的NOx分布NOx浓度场的均匀性对催化剂寿命影响如图3所示。减小NOx浓度偏差可明显延长催化剂的使用寿命。该机组经喷氨优化调整后,SCR出口的NOx分布相对标准偏差由45%降至10%,可使催化剂使用寿命延长1/4以上。图3NOx分布均匀性对催化剂寿命的影响对喷氨优化调整后机组160MW负荷下SCR出口NOx浓度分布见表3。A侧反应器出口截面NOx浓度分布相对标准偏差为8%;B侧为12%,两侧平均相对标准偏差约10%。110198958586852969083768085396899175788949083948280841526052535762261625562746736054597770664686058627867A10测点深度B1B3B5B7B9B10测点深度A1A3A5A7A9表3160MW负荷下优化调整后NOx分布44在300MW负荷下SCR装置出口NOx浓度分布、脱硝效率、氨逃逸见表4。机组300MW负荷下,喷氨优化调整后,设计脱硝效率下的氨逃逸浓度由1.70µL/L减小到0.98µL/L,且最大氨逃逸浓度仅为1.4µL/L,未超过其设计值。项目优化前优化后SCR反应器-ABAB单侧进口NOx/mg.m-3225213272282入口平均NOx/mg.m-3219363单侧出口NOx/mg.m-3867486107入口平均NOx/mg.m-38075实际脱硝效率/%62.065.268.462.0平均脱硝效率/%63.679.5氨逃逸浓度/µL.L-11.471.920.891.08平均氨逃逸浓度/µL.L-11.700.98表4优化调整前后的脱硝效率和氨逃逸1.00.90.80.80.90.81.41.01.21.10.00.51.01.5A-2A-6A-7A-9A-10B-10B-9B-7B-6B-2反应器出口氨取样点氨逃逸浓度(µL/L)图4优化调整后的氨逃逸机组300MW负荷下,2台反应器的脱硝效率分别为91.7%和87.4%时,对应氨逃逸浓度分别为3.37、2.81µL/L。可见,在保证氨逃逸浓度不超过3µL/L的情况下,喷氨优化调整后SCR装置的最大脱硝效率约为88%,较调整前约增加8%。3结论喷氨优化调整后,机组300MW负荷下SCR出口截面的NOx分布均匀性有了明显改善,NOx分布相对标准偏差由45%减小到10%;设计脱硝效率下的平均氨逃逸浓度由1.70µL/L减小到0.98µL/L;最大氨逃逸浓度未超出其设计值;SCR装置的最大脱硝效率提高了约8%。参考文献[1]廖永进,徐程宏.火电厂SCR烟气脱硝装置的运行优化研究.广东:广东省电力科学学研究院,2008.[2]王乐乐.《厦门华夏电力发展有限公司4号机SCR装置(加装备用层催化剂)性能考核试验报告》.西安:西安55热工研究院有限公司,2010.作者简介:刘晓敏(1974-),男,本科,厦门华夏国际电力发展有限公司技术安全部锅炉专工工程师,主要从事燃煤电站锅炉的技术管理与研发。联系方式:0592-2268591,13806023582,13806023582@139.com。
本文标题:烟气脱硝SCR装置喷氨优化研究
链接地址:https://www.777doc.com/doc-1462507 .html