您好,欢迎访问三七文档
烧结脱硫旁路阀关闭情况分析报告一、脱硫现状:翼钢公司烧结烟气脱硫除尘工程自投运行以来,除尘器除尘效果差,达不到设计要求(≥99%),进出口压差大(进口为正压),旁路阀一直无法全关,并有少量烟气从旁路排放,污染环境;另外,除尘器进口憋压,粉尘聚集发生烧袋、糊袋的现象,同时也影响烧结机的正常生产。二、针对于此,翼钢烧结分厂对旁路不能全关的问题进行了一系列的整改。2011年9月初,烧结分厂督促兰环环保设备有限公司(以下简称:兰环公司)对存在的问题进行整改,兰环负责对两台增压风机叶轮进行了更换,以及对提升气缸进行更换,旁通关到95%左右。其具体整改情况汇报如下:序号整改项目整改原因整改投资(万元)整改日期整改后效果1增压风机叶轮更换叶轮叶片角度不符设计要求,重新设计62011年9月旁路开度5%2布袋更换节能限电频繁停机造成布袋糊死,骨架锈蚀422011年9月3骨架更换节能限电频繁停机造成布袋糊死,骨架锈蚀122011年9月4提升汽缸更换除尘器正压运行,提升运行不正常3.52011年9月提升阀正常运行5提升汽缸气路更换气压不足,影响提升阀正常运行0.52011年9月6工艺水路工艺水压力不稳定,导致除雾器冲洗不正常11.72011年10月满足生产需要合计75.7万元2011年12月中旬,烧结分厂根据公司年修进程,针对脱硫除尘进行了为期一个月的整改,除了对脱硫塔存在的设备问题故障,隐患进行整改外,主要是对除尘烟气系统进行优化;1#、2#布袋、除尘器顶部盖子更换,箱体检查加固,减少漏风,;脱硫除尘卸灰阀改造和更换,优化出灰;更换调风门,2#增压风机轴承及轴的更换,增强负压。另外,检查旁通阀,除尘器循环水阀门更换改造,1#2#增压风机保养、高压柜检查,进一步强化除尘效果,2011年12月12日开始停机开始整改,2012年10月份投入运行。总投资40万元。2012年2月,脱硫除尘进口憋压问题频频发生,导致除尘效果差,旁路阀无法达到全关的目标,同时烧结主管负压提不上去,篦条大面积糊死,严重影响了烧结机的生产,跟不上公司挖潜增效目标,针对于此,脱硫除尘旁路打开30%,这样,既能满足烧结生产,又不会到导致除尘器进口压力过大。三、整改后脱硫除尘系统主要经济技术指标及原因分析:时间2011年9月整改后至年修2012年年修至旁路开30%2012年旁路开30%-至今参数名称1#/2#1#/2#1#/2#除尘器进口压力(Pa)225.14/1038.88480/1078-329.16/-29.96除尘器出口压力(Pa)-2588.43/-2289.39-2274/-2239.97-2791.24/-2858.64除尘器进口温度(℃)98/105101/106105/105除尘器出口温度(℃)94/8987/9590/94旁路阀开度(%)5530塔内PH值5.915.634.93塔进口压力(Pa)649.39/635.66765.39/714.55625.40/576.99塔进口温度(℃)93.4/9485/92.291.9/95.5塔出口温度(℃)48.545.856.7从以上数据来看,脱硫除尘系统运行还是达不到环保和设计要求,除尘器压差依然很大,旁路无法实现全关的状态。主要原因:1、由于烧结机头烟气波动大,含湿量大,容易造成布袋糊袋,结块,降低布袋的透气性,特别在冬季寒冷时节,灰分中的水分凝结,结块的除尘灰会导致出灰不畅,严重的将卸灰机卡死;同时,布袋除尘器箱体、花板、骨架、除尘箱体盖板等的腐蚀加快,这就要求除尘布袋的需要较高的技术要求。2、除尘器的维护不够,由于兰环检修人员缺少(现兰环检修工只有3人),不能对除尘器的重点仪器进行日常维护:提升阀检查,喷吹管位置的调整,三联件的排污和加油等等;另外,对于定期的检修项目也无法及时完成计划目标;3、除尘灰的问题不能有效解决,除尘器日产约12t的灰量,而这些灰又通过烧结机返到除尘器,超出了除尘器粉尘处理范围,导致恶性循环,同时放灰不均匀,不及时,导致灰仓量积聚,除尘效率降低;4、除尘器缺乏必要的备件储备也是制约除尘器除尘效果的一大因素,除尘器箱体顶盖、花板、箱体的长期腐蚀破损,多数脉冲阀,电器元件失效,长期泄压,压力仪表也显示不准等等;另外除尘器缺少重点监测项目,比如:对粉尘量、烟气含水量的监测;5、脱硫系统运行不正常也影响着除尘,塔内控制不好,导致除雾器性能下降,甚至堵死,增大了除尘器出口压力。另外脱硫系统发生一些故障的,必须得开旁路解决,从而降低了除尘器的作业率。四、天钢第一炼铁厂布袋除尘器考察情况:天钢第一炼铁厂烧结车间有四台烧结机60m2烧结机,烧结机机头烟气全部用布袋除尘器,风机风量为27万m3/h,机头没有脱硫设施。具体布袋除尘参数如下表:序号参数名称参数1设计处理烟气量27万m3/h2入口温度100~140℃3入口粉尘浓度4g/m34出口粉尘浓度50mg/m35除尘器阻力1500Pa6过滤面积4614m27过滤风速0.98m/min8规格Φ160*900010数量1020条11滤料材质美塔斯YJT滤料12喷吹压力0.3Mp13储气罐容积/数量3m3/个14漏风率1.5%通过这次考察,对比我厂机头烧结脱硫除尘现状发现:1、天钢烧结机头除尘设施只有布袋除尘器,且直接相连,除尘后,通过烟囱直接排入大气,工艺简单,且除尘效果好;而相对比我厂,在布袋除尘器之前加多管一次除尘,但由于烟气所经烟道较长,且弯头较多,增加了系统阻力,减小系统有效抽风量,相应的增加风机的负荷;2、我厂脱硫除尘进口温度偏低,这样容易造成布袋结露,糊袋,脱硫除尘箱体的及卸灰系统的腐蚀。通过这段时间的运行情况,发现脱硫布袋除尘布袋糊袋时有发生,特别是在冬季,糊袋现象更为严重,除尘器相应设备的腐蚀、老化更快。2、滤袋的材质质量相差大,我厂现用的亚克力滤袋与天钢第一炼铁厂所用美塔斯滤袋相比,耐高温性差,天钢所用的美塔斯滤袋的运行温度高,能承受200℃的高温烟气,并且透气性好。而我厂所用亚克力滤袋,耐高温能力和透气性都不如美塔斯滤袋,如果持续温度高于130℃,布袋的吸附性和透气性就降低,超过140℃半小时,就有可能发生除尘器失火,存在安全隐患;五、翼钢烧结烟气脱硫除尘工程下一步整改措施1、做好除尘器易损易坏设备的储备,对已坏设备进行更换(4月初已对除尘器的顶盖进行更换),更换耐高温、透气性好的滤袋,相应的提高除尘器进口温度,由原来的90~120℃提高到115~130℃,作对比试验。并整改布袋除尘器清灰系统,更换泄压的电磁阀,调整喷吹管道安装位置,密封除尘箱体及紧固相应的衔接部位,减少漏风量;2、对除尘灰进行整改,计划在除尘器的东侧建一个储灰仓,加装螺旋输送机将除尘器卸的引出,送至储灰仓,再倒运,计划将逐步实施;并增加放灰工人员力度,调整放灰工的工作制度,改为白夜双倒,确保放灰均匀,除尘器灰仓稳定在正常范围,避免除尘灰对生产的影响;3、增强脱硫除尘的人力资源;包括检修工岗位工的人数,加强对除尘器的日常维护工作;同时加强脱硫岗位人员的培训,减少脱硫故障发生率和对除尘器的影响;4、对脱硫增压风机进行改造,提高增压风机风量。能使风机满足设计要求处理风量的110%,即达到30万m³/h的抽风量。翼钢烧结分厂二〇一二年四月二十六日
本文标题:脱硫旁路阀分析报告
链接地址:https://www.777doc.com/doc-2116374 .html