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事故分析报告11#真空退火炉7月1日5:30进炉,7月3日19:39出炉,进料16卷。出炉后,发现16卷都有不同程度的氧化,经复卷后,共有1149.3kg因氧化废除。在真空炉运行期间粗抽1.5h(粗抽无异常),1日7:00开始精抽至14:30充气加热,其中测压升率2次,第一次压升率不合格(测量0.5h),第二次测量压升率为0.34Pa/h,合格后充气(测量时间1h)。充气时发现压阻真空计读数一直不变,报检修进行处理,2h后修理完成。整个炉子在运行期间,炉门压缩空气管路一直存在漏气现象(报维修,未处理)。氩气的氧含量和水含量经测量后,均合格。由以上现象来看,我个人认为造成氧化的原因可能有以下几点:一、新人操作不熟练,测量压升率时的操作不对,压升率的计算方法不对。二、炉门压缩空气管道漏气,这会导致真个炉子的压缩空气管道系统内的压力变低,如果整个厂房压缩空气系统压力不稳定,将有可能会导致精抽阀,粗抽阀等阀门压不紧,因此出现漏气现象。三、设备问题。1、中间出现过压阻真空计充气时读数不变的情况,后修好充气,中间处理过充氩气管路,阀门可能存在漏气现象,此后又进行了抽真空,但没有测压升率就直接充气加热了。2、氩气管路上的安全阀在充氩气的过程中压力不易控制,经常出现顶开的现象,顶开后漏气。针对以上问题,采取以下措施:1、对所有新人加强培训,在本月内进行理论和实际操作的考试,合格后方可进行操作;在此期间,所有新人禁止操作真空炉。2、维修人员全面的对真空炉的压缩空气管路,真空系统管路,充氩气管路进行排查,发现漏点及时处理,坏的阀门,气管及时更换。3、改造氩气管路,在氩气管路上装上截流阀或储气罐,使得氩气的压力便于控制,避免冲开安全阀。
本文标题:生产事故分析报告
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