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浅析技术进步对南钢技术经济指标的影响戴志国张义才摘要:采用电炉炉墙氧枪和氧燃烧嘴实现电炉高节奏生产,通过提高单炉出钢量及设备适应性改造,实现电炉生产高效快速目的,使技经指标明显好转。关键词:技术进步电炉指标影响BriefAnalysisinEffectofTechnologicalDevelopmentonTechnological&EconomicalIndexesofNanjingIron&SteelCo.Ltd.DaiZhiguoZhangYicai(NanjingIron&SteelCo.Ltd.)Abstract:HighefficiencyofEAFoperationandcostreductionareachievedbyusingEAFwalllanceandoxygenburner,increasingtappingheatsandimprovingequipmentapplicability.Keywords:technologicaldevelopmentEAFindexeffect1前言南京钢铁集团有限公司电炉厂通过对电炉采用综合供氧新技术:炉门双孔氧枪、炉墙氧枪、EBT氧枪、改电极预旋转为同步旋转、扩大电炉出钢量、使用铁水热装等技术,使电炉厂的综合技术经济指标大幅度提高。2工艺简介南京钢铁集团有限公司电炉厂主要工艺配置为:70tUHP-EBT电弧炉一座、70tLF精炼炉一座、五机五流小方坯连铸机一台,电炉变压器功率为60+20%MVA。冶炼钢种:普碳钢,中、高碳钢及低合金结构钢、弹簧钢。钢坯主要供高速线材厂轧制盘圆、带钢厂轧制优带及棒材厂轧制碳圆钢。电炉兑装30%~40%铁水,在第一批料加入后数分钟内兑入。由炉门氧碳枪两支、炉墙氧枪及EBT氧枪配合供氧。3依靠技术进步,促进生产发展3.1炉盖、电极同步旋转,节约辅助时间南钢引进的电炉电极预旋转导向装置,设计欠缺,造成导向设备故障频繁,电极与炉盖难以做到准确配合。在实际生产过程中,当加料前后,特别是在废钢稍突出于炉壳外或炉沿结渣后,炉盖旋转常常需要多次操作才能与电极配合,致生产的辅助时间大为增加。通过改造,将电极与炉盖做到同步旋转,保证了炉盖电极的正确对位,使辅助时间节约3~15min,平均每炉节约6min,吨钢节约电耗10kW*h/t,年效益180万元以上。3.2实行铁水热装,降低冶炼电耗,提高钢水原始质量铁水比30%~40%。铁水带入物理热,使电炉冶炼过程提前成渣,缩短废钢熔化时间。1998年8月中旬试行铁水热装,8~12月冶炼电耗从原来的523.62kW.h/t降到423.80kW*h/t,5个月节约电费760万元。由于铁水比做到20%以上,再配入大量生铁块,使金属料洁净度较全加废钢时大幅度提高,故成品钢中有害残余元素Ni、Cu、As、Pb、Zn等降低了1/3左右,从而钢的加工性能得到了较大的改善。3.3研制新型供氧枪,优化供氧供电制度3.3.1供氧枪的型式及布置在电炉实现铁水热装后,脱碳任务加重,提高氧压,加大了冲击深度,易造成金属及渣严重飞溅,引起炉墙、炉盖冲蚀及结渣,对生产不利。重新设计时将单孔氧枪改为双孔氧枪,氧气流量虽然增大,但对熔池的冲击面积增大[1],增大了反应区,冲击强度乃相对减弱,使炉内反应趋向平稳,有效解决了喷溅及结渣现象。自1999年2月中旬后,又开发出炉墙固定氧枪。它与炉门双孔枪一起从炉子的不同部位向熔池供氧,提高了熔化废钢速度40%~60%,使熔清后的化学反应提高20%~50%,随后又研制出EBT氧枪,解决EBT废钢熔化滞后难题。测试数据表明:在废钢加入后,原单孔氧枪(炉门)废钢半熔化可加下次料需7~12min;四枪供氧在加入废钢后熔池上方废钢熔完只需4~6min;每炉的供电时间由原来的43~48min缩短到30~38min。冶炼时间缩短6~12min/炉,冶炼周期缩短到58~65min。实践中,将炉墙氧枪和炉门氧枪供氧强度分开控制,炉内反应速度更易于控制,炉内冷区滞后熔化现象减少50%~70%,由于炉墙氧枪在熔清后的氧压调节能力,其化渣能力乃充分发挥,促进了石灰成渣,加之炉门氧枪的作用,故使熔清前后的泡沫渣埋弧效果显著增强。3.3.2供氧—供电制度及效果采用四枪供氧方式,利用氧化反应加快废钢的熔化及发热,调整供电参数与之配合:穿井时间的高电压级数较原先缩短1/2~1/3时间,供电级数的下调1~2级。供电级数下调不但没有延长供电时间;而且由于供氧供电的综合配合,停电—供氧—供电一次料即成渣泡沫化,使电弧断电现象大为减少,电弧暴露时间比原操作减少50%,铁水热装前炉次冶炼电耗从523.62kW.h/t降到490kW.h/t,其中电炉冶炼电耗从463.28kW.h/t降到436kW.h/t,铁水热半炉次从423.80kW.h/t降到365kW.h/t,其中电炉冶炼电耗从350kW.h/t降到319kW.h/t,年创效益500万元以上。3.3.3氧燃烧嘴使用探讨因设计原因,南钢电炉至今未能使用炉墙氧燃烧嘴技术。现已根据原用炉门烧咀技术,完成氧—燃烧咀控制系统设计及制作,将于近期装在EBT区域,把氧—燃烧嘴和炉墙(EBT)、炉门氧枪结合使用,以期达到资料介绍的缩短冶炼时间2~5min,降低电耗20~30kW.h/t效果。3.4优化冶炼工艺,提高钢坯内在质量根据冶炼钢种的用途,调整废钢、铁水(生铁)配比,改善原料洁净度,改进供氧制度,特别是加强炉墙氧枪的操作,保证获得一定熔池后成渣泡沫埋孤,减少孤光电离空气引起钢水吸氮,终点成份严格控制,特别控制低磷出钢;精炼炉深脱氧、脱硫;连铸的全保护浇铸及严格的过热度,有效地保证了钢坯的内在质量。在此基础上,品种钢比例提高到65%~70%,通过不断优化工艺和严格管理,不断开发新品种,现已能生产各类用途的中、高碳钢、弹簧钢等。3.5增加单炉出钢量,提高单位时间产钢量对现用钢包耐火材料保温永久层进行改进,使用厚20mm保温效果优良的硬质多晶纤维板取代30mm厚的轻质砖,将永久衬从70mm减至50mm,钢包容量增加7~10t,保温效果较以前提高10%~20%,完成提产的基础的工作后,通过精心配料,扩大钢铁料入炉量,在不延长冶炼时间的前提下,单炉产钢量由72t~75t提高到81t~83t,平均吨钢辅助时间减少8%,辅助电耗70kW.h/t降到约65kW.h/t,年节约费用约100万元。4结语南京钢铁集团电炉厂开发和采用先进技术,以技术改进为动力,取得了巨大的经济效益,年直接经济效益在2000万元以上。在电炉厂“双加改造”后,生产及其各项技经指标将推进到更好水平。作者简介:联系人:戴志国,工程师,南京(210035)南京钢铁集团有限公司电炉厂作者单位:戴志国(南京钢铁集团有限公司)张义才(南京钢铁集团有限公司)参考文献:[1]程志国.浅析现代电孤炉炼钢技术的发展.冶金科技,1999,1.
本文标题:浅析技术进步对南钢技术经济指标的影响
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