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火力发电厂风机节能途径的探讨摘要:由于电站装置系统中设计性能参数的裕量系数取值过大,以及漏气等因素,使送风机的运行效率很低,其正常运行工况的性能参数应为关键词:风机节能进口容积流量QV0=864000m3/h;进口压力pj=81104Pa;进口温度Tj=287K;全压ptf=9200Pa。运行工况的流量是设计工况的1.0536倍,全压是设计工况的0.596倍。如果按照全压值富裕系数1.2考虑,其全压的预期值应为12860Pa,而运行工况的全压仅9200Pa,可见运行工况的偏离主要是因漏气造成的。其耗电量接近电机的额定负荷4500kW。原设备上没有变转速调节设备,只能用调节门调节,调节门开度为30o,而图1上的K工况点,远远偏离高效率区域C,所以运行效率低、耗功大。分析这些运行参数,可以得到这样的几点结论:(1)运行工况远远偏离了设计工况,管网阻力曲线远远小于用户预期的阻力曲线。因此,不得不关小调节门的开度,让管网阻力曲线与全压和流量曲线有一个交点,即运行工况点,调节门开度小,又在大流量区,其内效率肯定很低,估算运行效率为0.55;(2)偏离了装置的设计运行参数,使装置的运行效率不能达到预期设计值,风机的耗功高,使电机满负荷运行,很不经济,降低了装置的运行效率。如果仅按个性化设计的要求来改造送风机,按实测参数来改造可得如下结果。考虑多个运行工况的要求,适当提高全压,改造送风机的性能参数为进口容积流量QV0=866000m3/h;进口压力pj=81104Pa;进口温度Tj=287K;全压ptf=10120Pa。现场改造通常要求电机、机壳、轴承不改动,仅改造转子和进口圈等零件,若按个性化设计来改造,其选型为6-48×2№26,其计算的性能参数为进口容积流量QV0=866000m3/h;进口压力pj=81104Pa;进口温度Tj=287K;全压ptf=10160Pa;从图1还可看出:个性化设计改造后风机性能曲线4的最佳效率点与改造设计工况点B重合,实测运行工况点K也落在最佳效率点附近,所以运行工况效率的提高得到了保证。如果按内功率来计算节能,个性化设计改造后的选型为6-48×2№26,所需的内功率仅为2924kW,比原装机组的内功率3878kW每小时可节能954kW,每年可节省835.704万kW·h电,若每kW·h电价按0.2元计算,那么一年可节省167.1408万元。若按电机的实耗功率来比较,那经济效益会更高。可见,节能带来的经济效益是非常巨大的。图1还示出了第二种改造方案,不改变风机转子,只增添变速设备,将风机的转速降到832r/min,风机的特性曲线变为5,运行工况点B和K都在高效率区域内,同样能达到节能的目的。例2:某地石化总厂,一台燃油锅炉的送风机,选用汽轮机驱动。其型号为G4-73№20,按设计要求性能为进口容积流量QV0=177230m3/h;进口压力pj=101104Pa;进口温度Tj=287K;全压ptf=3211Pa;现场调查反映,该锅炉系统运行状态十分不好,不仅锅炉蒸汽产量达不到额定值,送风机压力也很小,升不上去,全压值ptf=600Pa。送风机的耗功还很高,虽有汽轮机转速调节,降低转速当然可以降低功耗,但会使锅炉的蒸汽产量下降,不得不维持高转速、高功耗、低效率、低产量运行。分析原因是这个锅炉采用了新型改进锅炉,空气进炉膛的喷嘴面积过大,风速小,达不到设计风速,主要是预热器的漏气量很大,致使风机全压达不到额定值。从图2可看出:管网阻力值偏离设计值太大,即使有转速调节仍然不能使运行工况移到高效率区域内,以达到节能的目的。因为管网阻力曲线大部分都处于低效率区域内。对于这种锅炉的管网阻力系统要想改变运行工况的效率,只有改变管网阻力曲线,增加管网阻力,同时还要减少漏气。改造管网阻力,直到满足系统要求后,实测出新管网阻力曲线,再按照新的管网阻力参数去进行风机个性化设计,使送风机运行工况处在高效率区域内,实现经济运行。例3:徐州发电厂的改造实例改造机组:200MW一套,125MW一套。改造的主要设备:(1)汽轮机,高、中、低缸通流部分,调速系统;(2)发电机部分,氢气冷却系统,励磁系统;(3)锅炉部分,采用德国罗德米勒公司的技术和设备,改造了670t/h炉的空气预热器,降低漏风率;改造了高温过热器、高温再热器、省煤器等;(4)辅机部分,送、引风机改为可调速机组,除尘器由水膜除尘改为电除尘;(5)控制系统,基本上实现了微机程序控制。改造后的突出效果:(1)单台机组的发电出力提高10%,200MW机组变成220MW机组、125MW机组变成137.5MW机组;(2)供电煤耗下降了15~20g/kW·h;(3)发电厂用电率下降了0.5个百分点;(4)空气预热器的平均漏气率由改造前的35%降低到10%左右;(5)汽轮机效率提高,高、中、低压缸效率分别为85.4%、92.7%、87.81%,热耗为8123kJ/kW·h。从以上数据可见电厂增产节能的成果突出,节能的潜力还很大,从用电率反映出风机的节能取得了效果,但还没有达到最佳效果,还有潜力可挖。3火力发电厂风机提高运行效率途径的设想(1)成立火力发电装备增产节能改造专家咨询中心,可以是常设机构,也可以是临时机构,但人员需相对固定,应由主机、辅机各种主要设备经验丰富的专家组成,至少应包括电站系统设计、锅炉系统设计、汽轮机、发电机、风机、水泵等专业的专家。国内发电装备发展历史长,各年代制造的都有,技术水平相差很大,改造任务量大、面广、涉及技术领域多,成立这个咨询中心可以做到少花钱,多办事,获得更高的节能效果。(2)提高风机和水泵的管网系统阻力计算的可靠性,降低流量和压力的富裕系数,避免运行工况偏离设计额定工况,偏离最高效率区域;同时改造流程中的漏气问题,这些都会造成管网阻力曲线的改变,致使运行工况往大流量,低阻力方向偏移,远离高效率区域,造成高功耗、低效率运行。但改变这种状况很难。有专家提出采用正压通风系统,取消引风机,此意见值得考虑,应尽快试验一下。不仅节能效果好,漏风问题好解决,提高了管网阻力计算的可靠性,运行工况的偏离因素也得到了很大改善,有利于提高运行效率。现场送、引风机的运行工况效率差别很大,很难用一种改造方式把问题都解决。应该深入现场实际调查,根据不同的问题,提出不同的解决方案。这样会取得更好的节能效果。(3)风机管网系统改造后,最好实测出管网的阻力,根据新系统运行参数的要求重新按个性化设计的要求来改造风机,保证设计工况处于高效率区域内。(4)选择具有高效率、高效率区域宽广特性的新型风机,近10多年以来风机行业的主要厂家,先后从国外引进了具有先进技术水平的新型风机,例如动叶可调轴流式通风机、子午加速轴流通风机、斜流式通风机等。最值得推荐的是动叶可调轴流式通风机,最高内效率达到0.85,而且可以通过调节转子叶片的安装角,扩大高效率区域的范围,如果再配置变速调节设备,那就可以保证风机在各种运行工况下都能获得很高的运行效率。至于引风机叶片的耐磨问题,现在也有解决办法,采用铸钢叶片,如果还不理想,叶片表面还可粘接耐磨陶瓷片,现己有成功的使用经验。(5)风机在改造中应同时考虑增设变转速的调节设备,保证各种运行工况都在高效率区域内,可获得更高的节能效果。选用变频器调速是比较理想的,它有许多优点,但价格昂贵;其次是液力耦合器,也可选择汽轮机驱动。综上所述,火力发电厂的设备改造节能工作任重而道远,相关设备的制造厂还应积极配合提高本企业的技术水平,以满足用户设备改造的要求。
本文标题:火力发电厂风机节能途径的探讨
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