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宣钢2号高炉风口烧损原因及对策2014-05-041前言宣钢2号2500m3高炉是宣钢又一座大型高炉,于2010年9月18日开炉,高炉有效容积2620m3,30个风口,炉腹、炉腰及炉身下部采用4段铜冷却壁;冷却系统采用联合软水密闭循环冷却系统。在高炉冶炼生产中,风口损坏的现象很常见。频繁更换风口导致高炉休风,不仅严重影响了高炉的生产效率,制约了高炉产量的进一步提高和各项经济技术指标的优化,而且也严重地威胁着炉前的安全生产。风口小套寿命是衡量高炉生产技术水平的重要因素之一。高炉风口小套一般实行的是寿命管理,到期更换。宣钢2号高炉由于炉况不稳,风口烧损情况较多。2风口烧损的主要原因2.1炉况不稳,炉缸堆积2号高炉投产以来炉况一直波动较大,稳定性很差,加减风频繁,未能实现高炉的长期稳定顺行。由于高炉经常减风操作和外围影响的长时间无计划休风,导致炉缸不活、堆积,生成的渣铁不能及时渗透到炉缸,且堆积部位铁水环流不畅,致使风口前有渣铁聚集,是造成风口烧损的最主要原因。如2号高炉2012年6月高炉不顺,风量偏低,炉缸不活跃,造成17号风口烧损如图1。2.2死焦堆透液能力下降的影响炉缸死焦堆透液能力下降后,滴落带下落的渣铁不能迅速透过死焦堆渗透到炉缸底部,渣铁易在风口前端聚集,铁水接触风口前端,烧坏风口,风口烧坏位置位于下部。其中一个主要的原因是焦炭冶金性能差,使炉内死焦堆焦炭粒度小,造成死焦堆透液能力下降。其次,2号高炉焦炭配比为水熄焦+外购焦+干熄焦。由于焦化厂检修及其他影响,入炉焦炭结构频繁调整,且有时停配干熄焦,使得被迫增加外进焦的比例,由于大量指标较差的外进焦入炉,也使死焦堆的透液能力下降。第三,由于焦炭供应能力不足,导致焦炭料位低,使焦炭进行再次摔打,粒度再次降低,造成高炉入炉粉末量的增加。2012年3月风口焦炭粒度的加权平均最小,此时高炉炉缸状态差,风口烧损最多,同上面所说情况吻合。2.3风口中套上翘2号高炉风口烧损严重的另一个原因是风口中套上翘。高炉炉料中的碱金属、锌能引起炭砖强度变差、体积膨胀和塑性膨胀,致使中套发生上翘。由于风口中套上翘,对初始煤气流的分布产生很大影响。初始煤气流从风口进去后向上走,而不是向下走,导致炉缸不活产生堆积,特别是炉缸边缘容易产生死角,导致风口烧损。2.4风口的磨损风口前端伸入炉缸内,在喷吹煤粉的摩擦及风口回旋区高速运动物料冲刷作用下造成磨损。磨损部位一般在风口小套水平中心线平面内的左右两侧。2012年11月3日,10#风口漏水,休风更换后,观察因磨损后,变薄,漏水。3高炉采取的措施3.1稳定炉况,活跃炉缸,全风操作2号高炉近几年来炉况一直波动较大,稳定性差,2012年主要生产指标及风口损坏情况见表2。如表所示,在高炉炉缸不活,指标走差时,风口损坏的个数也相应的增加。因此为稳定炉况,保持一个活跃的炉缸,在2010-2013年,高炉操作工作者不断地对高炉操作制度进行摸索调整。①上部装料制度的调整。装法由开炉的调整为现在的,并根据边缘温度变化情况适当调整,稳定边缘气流,同时采用小批快料。通过装料制度的调整,以达到抑制边缘开放中心。②下部送风制度调整。风口直径Φ125mm×25+Φ130×5,送风面积0.3732m2,调整为Φ120mm×26+Φ130mm×4,长期堵一个风口,送风面积0.3358m2。通过风口布局的调整,提高了风速和鼓风动能。如表3所示风口调整前后的变化。③采用低硅冶炼,提高计算炉渣碱度,下移软熔带,提高风温,提高炉缸热量,改善渣铁流动性,促进炉缸活跃。④确保渣铁及时排放,采用零间隔出铁。⑤确保以风量为中心,在原燃料变差的情况下,及时减轻焦炭负荷,以改善料柱透气性,使风量不减少或减少不多。通过上述操作,高炉达到了显著的效果:风速和鼓风动能上升,从而使炉缸工作活跃,炉缸FK温度上升至443℃,风口破损减少,同时也改善了技术经济指标。3.2提高焦炭质量一要提高焦炭质量,提高焦炭高温热性能CRI、CSR,使死焦堆的透液能力增强;二要稳定焦炭配比,尤其是干熄焦的配量。三是要保证焦炭仓料位,防止二次摔打,破碎,减少粉末入炉。3.3及时处理风口中套上翘一是抓好中套更换质量,准确定位,禁锢、密封加固;二是实现定时测量,实时监控;三是利用休风机会,只要条件许可就及时更换上翘中套。四是2号高炉加装4个斜8度的风口,以减少中套上翘对初始煤气流的影响。3.4调整喷枪调整喷枪喷射煤粉的方向与风口中心线之间的夹角,减少含有煤粉的高速气流与风口壁发生强烈冲刷,防止风口壁磨损形成裂缝、槽痕等,导致风口破损。采取上述措施后,由于炉缸工作得到了有效的改善,截止目前未发生风口小套损坏现象。4结语(1)2号高炉风口损坏的主要原因是炉缸不活,有堆积引起的。(2)2号高炉风口中套上翘也是风口损坏的一个重要原因。(3)杜绝损坏风口小套的根本措施是改善炉缸工作的活跃程度。提高焦炭质量,使死焦堆的透液性增强也是一个降低风口损坏的一个重要措施。(4)控制好喷枪与风口中心线之间的夹角,减少风口的磨损。总之,高炉工作者必须把“活跃炉缸为主,结合入炉原料和设备监管为辅”的操作方针认真贯彻、实施,使高炉长周期稳定顺行,才是彻底消除风口烧损的关键。编辑:宋玉琤来源:炼铁
本文标题:宣钢2号高炉风口烧损原因及对策
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