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常一空冷风机运行状况分析及改造方案常一装置自2012年10月份投产后,14台空冷风机(西安大秦)运行状况较不理想,现根据目前运行状况做一下简要分析及汇报一下改造方案。故障现象一:运行过程中14台空冷风机叶片角度调节轴承损坏频繁,在厂家售后人员的配合下,将此部位轴承已全部更换一遍,其中一台到目前为止已更换三次轴承。分析原因一是此调节机构使用了多达4种轮毂体深沟球轴承及1种轮毂体滚针轴承,最小的轴承内径10mm,最大的轴承内径28mm,运转过程中轴承不能承受旋转产生的较大径向力,导致球架损坏。二是此调节机构调节轴长约1.2m,最大直径约40mm,虽然此轴不随风机运转,但风机产生的共振还是造成此轴径向摆动,对轴承的使用造成较大的影响。改造方案:叶片角度机构在风机运行过程中无多大实际作用,为了使空冷风机能够长周期运转,维修作业区制定方案对空冷风机进行改造。1、拆除叶片角度调节机构;2、测绘轮盘叶片压盖法兰尺寸,加工压盖法兰;3、将叶片轴座连接轴与压盖法兰进行焊接;4、安装叶片,用单头螺栓连接压盖法兰与轮盘。现按此方案已改造2台,常一停工消缺期间改造剩余12台空冷。改造方式如下图所示:故障现象二:3月份空冷风机P104/1#和4#声音明显异常,拆检发现两空冷风机主轴下部轴承球架断裂。为了查明原因防止类似情况再次发生,由设备工程管理部经理牵头,组织西安大秦售后人员及相关技术人员,现场对4#机拆捡情况进行会诊。发现两个问题:一是西安大秦空冷风机主轴轴承腔为分体式,分别安装在上下两个框架上,而轴座螺栓孔直径大于连接螺栓直径约2-3mm,上下轴承腔安装定位时存在垂直度误差,主轴稍有偏移,造成叶片平面度稍微倾斜,运转过程中对动平衡产生轻微影响,但这不是造成轴承损坏的根本原因。二是主轴上部轴承腔为一圆柱滚子轴承主要承载径向力,下部为一深沟球轴承在承载轴向力的同时还需承载径向力,造成其工作载荷主要加载在球体下表面,轴承球架在承受较大重力的同时还承受较大的径向扭矩,无法适应长周期运转,这时轴承损坏的主要因素。我们由此怀疑空冷风机设计存在技术问题,与厂家售后人员交流未得到实质性答复。改造方案:为了解决此运行隐患,对比公司其他装置空冷风机(一般运转周期3-5年)轴承装配方式,建议将分体式轴承腔改为一体式轴承腔,上方轴承为一圆柱滚子轴承,下方轴承腔采用一对背靠背球轴承(上侧球轴承主要承载径向力分担部分轴向力,下侧球轴承主要承载轴向力分担部分径向力),现已联系哈尔滨空调器厂技术人员近期来我公司进行测绘,因此次停工时间原因只能择机改造。改造方式如下图:维修作业区—刘雷2013.3.13
本文标题:常一空冷器运行状况分析及改造方案
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