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塔里木历年井喷失控事故事例唐继平一、轮南22井井喷失控经过轮南22井由华北钻井公司60156钻井队承钻。1990年10月2日取完芯,由于密度偏低,起钻中发生井喷。1、发生经过:取芯钻进至5130.35米,起钻至28柱时发生井涌,抢接箭形回压凡尔,实施关井,开手动节流阀(液动节流阀控制管线漏油)泄压,后因气流量大,泥浆气体分离器的排污蝶阀蹩开。接着,关液动阀和泥浆气体分离器的进口闸阀(实际未关死),开压井管汇放喷,在操作过程中,实际先打开了18号闸阀,后开15号闸阀,在15号闸阀开了4圈时,喷出的气流带着泥浆卷起尘土高达10米,射程达50米远。慌乱之中闸阀未全部打开,此时15号闸阀已经刺漏。后开节流管汇放喷,停电、停柴油机,人员撤离井场。一、轮南22井井喷失控经过2、处理经过:事故发生后,指挥部立即成立了抢险领导小组。10月6日,用两台水泥车通过钻台消防闸阀向井内注水,完后放喷并卸松15号闸阀上螺栓,在井口气量减少、出小股水的情况下,启动两台50吨吊车和钻台风动绞车并在人力作用下,拖出压井管汇。紧接着抢装好41/16×10000PSI闸阀,向井内注清水,后又开泵从钻具内注入1.45g/cm3的泥浆29方,套压为零。接着抢下钻具到井底,节流循环压井,入井泥浆密度1.70g/cm3,出口泥浆密度为1.65g/cm3,井下恢复正常。一、轮南22井井喷失控经过3、失控原因:对井控工作重视不足,井控设备的管理、使用、维修等方面存在较大的漏洞。地层发生难以预见的变化。泥浆密度偏低。录井设备不灵,未起到监测作用。措施不当,贻误战机。一、轮南22井井喷失控经过4、事故教训:地层压力的预报和监测方面的工作薄弱,确定钻开油气层的泥浆密度缺乏科学依据,致使出现钻进中动平衡和起下钻中欠平衡的现象。在井控环节上出现失误和把关不严。一是已知石炭系区块上存在以气为主的高压油气层后,应在起钻前进行“短程起下钻,循环观察”,以便检验起下钻是否安全;二是在起钻过程中监测溢流存在漏洞,没有及时报警,从而造成大量的油气进入井眼和上串;三是在发现井口外溢和井涌一、轮南22井井喷失控经过的情况下,未能采取正确的关井程序,错误地采取节流循环排气,促使井内泥浆不断气侵,不但未起到井控作用,相反地导致了井口压力急剧上升,失去有效的控制能力,被迫放喷。随着参战会战钻井队数的增加,许多井队没有在高压油气井区工作的经验,未能在井控方面从组织上加强,井控工作缺少组织保证,这就使得关键井的井控工作出现“脱节”和环节不能把好关。井控装备的使用、管理、维修缺乏制度保证,指挥部管材工具租赁中心井控车间技术力量薄弱,检修能力差、人员不足,难以保证井控设备的正常使用。一、轮南22井井喷失控经过5、改善措施:总结此次井喷失控的教训,召开钻井监督和平台经理会议,具体分析此次事故中的失误和工作中的漏洞,发动大家找差距,举一反三对全探区的井控设施、井控工作进行大检查、大整改,使井控工作有一个大的改进。另外,还从以下几个方面做工作:根据LN-22井井喷失控事故的教训,修改了塔里木石油勘探开发指挥部的“井控技术细则”;加强监督力量,重点井必须保证同时有两名驻井监督昼夜值班;一、轮南22井井喷失控经过设置井控专业监督,充实人员,授以职权,严格把关;加强地层压力预测和监测工作,利用各种科学手段摸索和搞清地层压力,合理地确定泥浆密度,做到既有利于发现和保护油气层,又有利于安全钻进;抓好指挥部管材工具租赁中心井控车间的建设工作,充实人员,购置设备,建立一套井控设备使用、管理、维修的规章制度,确保在用井控设备完好无缺,能发挥其应有的作用。二、轮南59井原钻机试油时测试工具内失控事故该井由塔里木新疆钻井公司60151钻井队承钻,于1991年9月5日钻达5416米完钻,下7尾管转入原钻机试油。测试期间上提钻具,准备井下关井时,接头滑扣,导致钻具内失控而井喷。1、发生经过:1991年10月16日下测试工具,到18日三开井,垫水、混浆水很快到井口,关井。用5mm的油嘴开井,走旁通放喷,井口压力升至59.6MPa,点火火高20~30米,估计日产气21万方,关5半封闸板,环空压力为8MPa;后地面管线刺漏,改为12.8mm+5mm两个油嘴放喷,井口压力42MPa,日产气115万方;因地面管线三处刺漏,加之管线流动阻力大,不能全部进行分二、轮南59井原钻机试油时测试工具内失控事故离,用两条管线放喷,接着打开节流阀,井口压力为32MPa。到19日10:50上提管柱(欲使井下关井),当提约0.3米时,旋塞阀与投杆器间的2″接头滑扣飞出,随着一声巨响,强大的气流从断口处呼啸而出,测试工具内失控。2、抢险经过:井喷事故发生后,立即采取了停车、停发电机、疏散井场人员等一些必要措施。同时,指挥部领导立即赶往现场,组织并制定抢险方案。根据现场情况制定了三种抢险方案:井下关井。如能实现这一步,则事故即可解除;如井下封隔器解封,则进行反循环压井;如上述2个方案均不能成功,采取扣装两套单闸板防喷器关井后压井。二、轮南59井原钻机试油时测试工具内失控事故在各项准备工作就绪后,于10月20日上午开始抢险施工。首先,对井场甲烷含量进行监测,实际甲烷平均含量小于0.13%,于是起动了柴油机和发电机,17:40打开防喷器,上提管柱第一次约3米,下放后再次上提管柱一个单根,见气量逐渐变小,至18:15分钻具内气量喷空,在环空内灌浆8方后,甩单根、接下旋塞,用方钻杆正打压13MPa,蹩开反循环阀后,共灌浆34.6方,井口压力为零。至此,事故解除。3、经验教训:井队对井控设备的管理重视不够,有侥幸心理,个别阀开关困难,手动锁紧丝杆未保养,生锈关不动;井口装置虽是69MPa,但由于压裂车打不到69MPa而未按规定标准试压,以后应按标准规定试压。三、轮南57井试油作业时井喷失控着火事故1992年3月24日试油处认为轮南57井的试油工作全部完成,3012试油队搬往英买力9井。开发公司认为该井未按开发生产处生产动态进行测井,故拒绝接井。因此,指挥部决定3012试油队返回轮南57井,进行返工。3012队在实施作业过程中,由于没有施工设计,又未进行井下情况和技术交底,只凭一份《LN57井修井工序安排》就仓促上阵,盲目施工,在放喷、压井等关键环节上指挥判断失误,采取的措施不当,导致井喷失火重大事故。三、轮南57井试油作业时井喷失控着火事故1、事故经过:4月6日,井上负责人根据《LN57井修井工序安排》下达作业指令开始施工,对环空压力进行了检查,在打开左右两侧闸阀(实际上未打开)后,井上负责人误认为环空无压力。于是接好正压井管线,油管内进行挤压井作业,但对油套环空未进行任何作业。完后,拆井口采油树、装上封井器(有人提出防喷器芯子与油管不配套,需更换,但未被采纳)。于4月8日,开始卸油管挂顶丝,在卸第五个顶丝到最后一扣时,一股强大的气流将油管挂和管柱顶起,气流冲出钻台面以上十余米,并伤了人。井喷15分钟后油管挂和管柱又自动坐到油管头内,气流减弱。在这种情况下,仍未引起有关负责人的注意,并提出油管挂,开泵正循环泥浆,在循环过程中发生井涌,在准备实施坐油管挂回位时发生井喷,随后着火,后井架烧倒。三、轮南57井试油作业时井喷失控着火事故2、处理经过:事故发生后,指挥部立即成立抢险领导小组,经过认真讨论后,开始了抢险作业。首先,进行了清场和清障工作。经过5天的艰苦奋战,成功地完成了清障工作。接下来就是拆除被烈火烧毁的旧井口装置作业。4月14日喷出盐水使油气井大火自动熄灭,这样给拆井口工作带来了有利条件。拆除旧井口后发现,采油树四通上端面和内表面被高压喷砂严重刺坏,需要更换。在吊车的配合下,顺利地拆除采油树四通,将防喷器组坐在套管头上。立即接节流管汇、压井管汇,并抢接两条5放喷管线和一条压井管线。所有安装就绪后,打开放喷管线,关井一次成功,用压裂车挤压井泥浆,井口压力为零,换装采油树。至此,事故解除。三、轮南57井试油作业时井喷失控着火事故3、井喷原因:思想麻痹,井控意识不强。在防喷器芯子与管柱不配套的情况下,未进行有效的措施,而施工前也未进行认真地设计,仅凭口头和手记的《LN57井修井工序安排》来施工。另外,在卸油管头顶丝气流伤人后,仍未引起重视,继续冒险作业,导致井喷。不了解井下情况,盲目施工。在未找到任何原井资料和未装套压表的情况下,误认为环空无压力(实际压力16.5MPa),最终在作业中造成井喷。工作马虎,不认真。在开四通闸阀观察套压时,两边闸阀都未打开就认为环空无压力。在套压16.5MPa的情况下,不控制回压进行正循环,加剧了气侵,急剧地诱发了井喷,这是造成井喷的直接原因。三、轮南57井试油作业时井喷失控着火事故4、应吸取的教训:要加强对试油、修井工作的领导,加强对试油修井施工的组织指挥,配备足够的技术力量,充实生产第一线。要对试油监督进行井控知识培训,增强监督的井控意识。加强井控教育,随时把井控工作及安全生产放在首位。不能盲目地追求生产速度,要坚持没有设计就不能施工的原则,同时要加强施工设计力量,以保证及时准确地将施工设计送现场。重大施工要有主要领导或主要技术干部亲自到现场指挥,主要技术力量应安排在前线指挥生产。三、轮南57井试油作业时井喷失控着火事故要尽快解决试油、修井工作中井控装置配套,包括适合试油钻机的封井器、压井管汇、节流管汇及泥浆气体分离器等装置。试油处及主要生产处室要配置井控专业负责人和安全负责人,加强井控和安全生产的管理工作。总调度室要加强对紧急情况下的应变能力,及时组织和采取应急措施,以减少各种事故的损失。四、轮南30井井口被盗井喷着火事故轮南30井位于轮南潜山断垒背斜带南翼南背斜上,于1990年12月3日完钻,后进行试油作业,后开发接井,但未来人,该井一直无人看管。于1993年1月29日,盗窃犯在拆井口设备至闸阀时,强大的气流冲出,在划火柴找东西时引燃了油气流,造成了井口着火。1、事故经过:井喷着火后,于1月30日,消防队赶往现场,并扑灭了大火;同时,指挥部立即成立抢险领导小组,制定了抢险技术方案。并于1月31日投入抢险作业,在两套方案均失败后,决定采用不压井抢装井口的方案。2月4日,安好了导流管将油气流引离井口。2月5日,开始抢险施工作业,首先,拆掉两条BX-156法兰螺旋,安装定滑四、轮南30井井口被盗井喷着火事故轮,卡绳卡等;移开导流管,拆掉BX-156法兰最后的两条螺栓,在吊车的配合下,将采油树卸下摆放至地面。将已经连接好的双闸板防喷器吊起,成功地装在井口上。接着,用清水压井,共注清水30方,泵压18~28MPA,后打入压井泥浆19方,井口压力为零。至此,事故解除。2、应吸取的教训:今后凡完成的井,应按钻井完井交接验收规则及时交接,使得油气井有人看管,不给不法分子机会;对油田内外人员要加强宣传教育,使大家树立起爱护油井人人有责的观念;对于暂闭的井,应建立专门的管理组织,定期巡回检查,以防万一。五、水平1井替喷时井喷事故水平1井是塔中四油田的第一口水平井,由第六勘探公司60161钻井队承钻,于1994年11月8日完钻。在原油替喷过程中,由于没有严格按照操作规程施工,发生井喷事故。1、井喷经过:1994年12月8日用清水替喷,关井;从采油树右翼套压闸门处用27/8″×5.51的外加厚油管接放喷管线,由于采油树29/16″×35MPa套压闸门套的丝扣法兰为27/8″平式母扣,钻井队在丝扣上焊了一个油管短节。开井放喷。油压为16MPa时采油树盖板法兰刺漏,紧盖板法兰无效,于是打开右翼套压闸门放喷,法兰不刺不漏。试关井,盖板法兰仍然刺漏,压井又不成功。又抢接左翼放喷管线。这五、水平1井替喷时井喷事故时井口一声巨响,右翼放喷管线从焊接处蹩断,井口周围油气弥漫,立即停电,人员撤离井场。至此井喷失控。2、抢险经过:水平1井井喷之后,指挥部抢险人员立即赶到现场,成立抢险领导小组,并制定抢险方案。12月8日抢接左右放喷管线,并在翼管线中间接一套压井管汇。试关采油树右翼套压闸阀失败。10日5台压裂车正循环压井,注清水30方、盐水120方、泥浆260方,套压降至2
本文标题:塔里木历年井控分析
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