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国产浅槽分选机的使用效果浅析摘要:刘河选煤厂块煤分选选用浅槽分选机。该设备故障频繁,严重制约该厂的生产。对浅槽分选机进行改造,以期保证正常运行。关键词:浅槽分选机链条改造加工精度中图分类号:TD943文献标识码:B文章编号:1673-1069(2008)12-0000-000引言刘河选煤厂,是河南神火煤电公司的一座矿井型选煤厂,设计产能45万t,于2008年5月建成投产。生产工艺流程是,块煤浅槽重介和末煤三产品旋流器。粒度-13mm采用三产品旋流器分选,+13mm采用浅槽重介质分选机分选。具体分选工艺流程见图1。浅槽分选机选用国内产品。在投产3个月内,曾两次拉断头轮轴承座、两次拉断链条。为此,占用大量检修人员和检修时间,制约了浅槽分选机产能的进一步释放,屡次发生故障,造成非计划停机,打乱了检修计划,严重影响生产正常进行。1浅槽分选机特点浅槽分选机主要组成部分为:槽体、头轮及尾轮组合、电机及减速机、刮板链传动装置、水平介质槽和上升介质漏斗等。浅槽分选机的工作原理是,通过注入浅槽内一定密度的悬浮液,在合适密度下对原煤进行分选。浮物在水平流作用下溢流到块精煤脱介筛,沉物由链条带动刮板运输排出槽体,从而实现原煤分选。选用的浅槽分选机主要技术参数如下:分选粒度/mm13~80入料口宽度/mm1600刮板链速度/(m·s-1)0.6槽体容积/m36电动机型号Yl60L-4功率/kW15转速/(转·min-1)l460排矸减速机型号NGW52-4-202存在的问题2.1链条寿命短与对策该厂浅槽使用的链条为套筒圆柱滚子链条,链条使用不到两个月就报废了,使用周期太短。不仅影响正常生产,而且也大大提高了生产成本。链条失效的原因主要是磨损,即链条的链板与导轨、套筒与导轨及销轴与套筒之间都存在有较大的摩擦力,而且链条长期受水、介质粉以及煤泥等因素的多重影响,经磨损或脱落,加之由于其硬度值较低,链板易磨损,导致链条失效。浅槽分选机的入料方式是从侧面入料,造成入料侧与溢流侧链条磨损速度不一致。一副新链条使用一段时间后,经常发生斜链现象,严重时拉断链条。通过将浅槽浮动轮由牙轮改为支撑轮,只起支撑作用,不再限制链条运行轨迹,降低链条被拉断的机率。将链条张紧方式由顶紧改为顶紧和拉紧相结合,改善链条张紧效果,减少了链条磨损,延长链条使用寿命。2.2配套功率不足该厂选用的一台浅槽分选机原配套电机功率为11kW,调试过程中发现功率不足。在入洗量大,特别是块煤含矸量大时,浅槽出现拉不动现象,严重制约处理能力,遂将电机更换为15kW。更换后,使以上问题得到了解决。2.3加工安装精度低两头轮间距与两上尾轮间距相差20mm,也是造成浅槽链条斜链、断链的原因之一。下尾轮与槽体的间距不合适,卡链板的现象经常发生。由于上尾轮和下尾轮轴承座密封不够严密,进入介质粉和煤泥,轴承磨损加快,进而影响链条的正常运行。将下尾轮同样由牙轮改为支撑轮,卡链现象得到缓解。通过更换链轮,降低了对链轮安装精度的要求,确保生产正常次序平稳正常。3结束语①通过技术改造,刘河选煤厂浅槽分选机基本实现正常生产,没有发生浅槽故障性停车,有效降低了介质消耗,提高了块煤分选精度。在分选密度是1.5g/cm3时,块精煤产率为7.57%,可能偏差为0.2kg/L,数量效率为96.1%。②减轻维护工作强度,降低材料费用,浅槽分选机改造仅两个月就节约材料费用近万元,经济效益相当显著。③国产浅槽分选机和进口浅槽相比,存在材料性能差、加工安装精度低、技术参数不准确等缺陷,这也是国产浅槽分选机努力的方向。
本文标题:国产浅槽分选机的使用效果浅析
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