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采用高压旋喷处理孔底沉渣过厚的处理摘要:某工程有部分桩沉渣过厚,采用高压旋喷进行处理,经静荷载对处理完后的桩进行试验,其单桩竖向极限承载力标准值满足设计要求。关键词:沉渣;高压旋喷;注浆;静载荷试验。中图分类号:TU473.1文献标识码:A文章编号:1工程概况1.1某工程桩基采用钻孔灌注桩,桩径为Ф800,桩端持力层为第五层石灰岩,桩端进入持力层不小于1m,桩长不小于11m,桩数共600棵。1.2工程地质概况:场地地层自上而下为为耕土和冲洪积成因(Q4~3al+pl)的黄土、粘性土组成,下伏奥陶系灰岩。具体为:①素填土(Qpd)黄褐色,可-硬塑,稍湿,稍密,主要成分为粘性土,含少量植物根系。该层厚度0.30~1.80m,层底标高64.28~67.12m。②黄土(Q4al+pl)褐黄色,可-硬塑,无摇振反应,稍具光泽反应,干强度中等,韧性中等,含少量钙质条纹,局部含少量姜石。该层厚度2.20~8.20m,层底标高56.39~63.43m。③粉质粘土、粘土(Q3al+pl)浅棕黄~棕黄色,硬塑,无摇振反应,稍具光泽反应,干强度中等,韧性中等,含少量铁锰氧化物,混少量姜石,粒径2-5cm。④粘土(Q3al+pl)棕黄~棕红色,硬塑,无摇振反应,具光泽反应,干强度高,韧性高,含少量铁锰氧化物及结核,局部含少量姜石或碎石,该层局部相变为粉质粘土。⑤中风化石灰岩(O)青灰~浅灰色,隐晶质结构,厚层状构造,节理裂隙一般发育,局部存在岩溶溶蚀现象,岩芯呈短柱状,柱状,岩芯采取率约70~80%,RQD=60~70,属较硬岩,较破碎~较完整,岩体基本质量等级为Ⅳ级。该层未揭穿,最大揭露深度22.00m,最大揭露厚度6.1m。勘察期间未见地下水。1.3检测结果:经低应变测试及钻孔验证发现有部分桩沉渣厚度超过规范范围,经和设计研究沉渣过厚的桩均应进行处理。2原因分析经对施工记录及钻孔检验资料进行分析,造成沉渣过厚的原因是在二次清孔时间过短及清孔时泥浆比重过小,造成石灰岩也桩时产生的部分大颗粒沉渣无法循环至孔口,沉至孔底形成沉渣过厚。3确定处理办法沉渣过厚导致桩基承载力远低于设计值,经查阅相关资料及文献,一般对孔底沉渣过厚处理方法为高压注浆法:在桩身上钻两个孔,放置两根管,一根注浆管,一根排渣管,然后封口高压注水泥浆。经分析上面方法对直径大于1000的桩比较适用,另外水泥浆强度较低,和上部砼单轴抗压强度相差过大,对承载力仍有影响。后经组织专家论证,确定采用高压旋喷浆孔内沉渣置换出来,然后用空压机将孔内水排出,注入高标号水泥砂浆的方法进行处理。4处理过程4.1成孔:采用DPP-100钻机用金钢石钻头在问题桩中心钻直径89的孔,成孔过程中注意成孔垂直度,确保成孔垂直度小于0.5%L。成孔深入度控制在穿过沉渣50cm,钻孔时记录好桩身长度及沉渣厚度。4.2高压旋喷清孔:采用两管法高压旋喷清孔,具体参数为:水压24Mpa,水量45L/min,气压0.8Mpa,提升速度5cm/min。清孔时高喷管应放置在桩底以上50cm开始向下清孔,直至清至钻孔深度。为确保沉渣清理干净,采用两遍清孔,清孔完毕利用高压旋喷空压机将孔内水及泥浆吹出孔。4.3二次清孔:注高标号水泥砂浆前二次清孔,下放注浆管,注浆管采用Ф25(内径Ф20,壁厚2.5mm)无缝钢管,注浆连接采用套丝方式进行连接,连接时须用密封生胶带进行密封,注浆管出露地面高度20~30cm,注浆管下放至孔底,连接空压机对孔内二次清孔。4.4注砂浆:采用砂浆泵连接到注浆管上,对孔内注入M30水泥砂浆,直到孔口返出新鲜水泥砂浆为止拔出注浆管,注意注完水泥砂浆四个小时以内在孔口及时因砂浆收缩的补料。5效果检验5.1经设计院随机抽取4棵处理完的桩进行再次抽芯,抽芯结果:底部沉渣均已消除,水泥砂浆密度较好,达到了预期目的。5.2经设计院随机抽取两棵桩进行静载荷试验,其单桩竖向极限承载力标准值均满足设计要求。6结语6.1经高压旋喷对孔底沉渣处理,效果良好。6.2在施工过程中应控制好一次清孔后的泥浆比重,不要在短时间内将泥浆比重降下来,导致二次清孔没有效果。
本文标题:采用高压旋喷处理孔底沉渣过厚的处理
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