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关于2#煤磨技改后在操作中采取的措施及效果在4月份检修期间,2#煤磨在篦冷机三段新接了一个风管,在原先供煤磨热风的二段与之汇合。现在煤磨在操作上的现状是冷风全关,新热风阀全开,利用原来的热风阀调节煤磨入口和出口温度,运行一段时间后对整个系统带来非常好的效果。现在的操作由原先的2个阀门增至到现在3个阀门来控制温度,原先热风阀60%,冷风大概50%左右,现在新热风阀全开,原先的热风阀开60%-80%,冷风全关,相对以前,总阀门开度变大,进入煤磨的风量变大,风速也加快,风温也相应增加,这样可使磨机烘干能力增强,由于风扫磨主要是靠风力将物料粉磨并抽取。现在2#煤磨由原先的35t/h增至现在的40t/h,一方面由于煤磨在检修期间增加钢球,另一方面就是利用技改后的阀门,使磨机总风量增加,烘干能力加强。这样煤磨台时增加,利用可逆铰刀向3#输送煤粉,3#仓满停磨,2#煤磨持续运转,使得3#煤磨一天运转不超过10小时,由原来的24小时降到10小时,大大降低了煤磨电耗,技改后总风阀变大,热量充分利用,使得煤磨水分有所降低,使下煤稳定,流畅,对稳定窑的热工制度有较大提高。原先冷风阀开50%,技改后冷风全关,大大减少了热损失,从篦冷机出来的热风除煤磨使用,剩下的全部到余热发电,相对比以前,发电量增加,温度控制较平稳。总之,技改后的2#煤磨,不仅对煤磨,窑系统,余热发电都有很多好处。其中能使煤磨热风充分够用,台时增加;窑系统下煤稳定,热工制度稳定;余热发电发电量相应增加,减少热损失,降低热消耗,将本厂利益推至最高。
本文标题:关于2煤磨技改后在操作中采取的措施及效果
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