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余热锅炉机械振打改造方案一、改造理由:余热锅炉现配置的机械振打是一种老式的清灰方式,存在着振打强度不够、易损坏、运行成本高、噪音大及清灰效率低等缺点,且原设计除灰能力是按3.5万吨/年粗铜产能所产烟尘设计制造,现粗铜实际产量已达到5万吨/年,烟尘量大大增加。锅炉管壁上的积灰清理不干净,降低了锅炉的吸热作业率,产生以下不良后果:1、锅炉出口的烟气温度升高,原设计为360℃,实际已达到450℃,高温烟气直接导致后续设备电收尘无法正常工作,同时高温含尘烟气严重干扰了制酸生产工艺。2、锅炉结灰严重对锅炉本体受热面运行造成安全隐患,影响锅炉使用寿命,不得已采用人工进炉清灰影响了正常生产。3、锅炉作业率低导致蒸发量低,减少了余热发电量。二、改造方案:将现配置的机械振打改造为弹性锤击式振打装置。弹性振打具有振打力可以调节、磨损小、运行经济、噪音低、运行平稳及清灰效率高等优点,已在贵溪冶炼厂、云南铜业等单位改造应用实践过,清灰效果理想,余热锅炉作业率大大提高。三、概算投资:根据贵溪冶炼厂的弹性振打改造布置方案,结合我厂锅炉的配置位置,每台锅炉需在辐射室配置10台弹性振打、对流区配置8台弹性振打,两台锅炉共计配备(10+8)x2=36台弹性振打。设备购置费概算70万元。
本文标题:余热锅炉机械振打改造方案
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