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地下储气(油)库工程技术国际研讨会-北京2008210不压井更换管挂技术在储气库气井维护中的应用阳小平王凤田陈俊(北京华油天然气有限责任公司储气库处)摘要:随着储气库气井运行年限的增加,部分采气井口油管挂密封失效,导致井下安全阀无法正常开启,给气井的安全生产带来了严重危害。2007年提出了不压井更换油管挂的构想,经过专家讨论,最终在大张坨储气库库10井油管挂的作业过程中应用,取得了十分理想的效果。这为今后类似作业以及长期困扰储气库管理人员的采气树1#主阀内漏问题提供了解决途径。主题词:储气库;气井;井口装置;油管挂;更换1.引言大张坨储气库于2000年12月正式投入运行,库10井安装哈里伯顿公司生产WELLSTAR井下安全阀,下入深度99.84m,经过测试,能关闭严实,2006年生产发现库10井油管挂失效需要更换。按常规方法是将井压住后更换,一方面会污染产层,降低气井的产能,另一方面,作业周期较长、费用较高。为了避免压井更换油管挂作业,笔者结合库10井的实际情况,提出了关闭井下安全阀以及下入X型堵塞器堵住油管通道、实施不压井更换油管挂的构想。经过专家讨论,最终在大张坨储气库库10井油管挂的作业过程中应用,取得了十分理想的效果。2.技术思路及堵塞器结构(1)技术思路作业前,首先连接井口防喷管。将油套环空中天然气放空,并补充环空保护液,实现油套环空中的“零”天然气;利用井下安全阀的X型座落剖面,钢丝作业将2.813X型堵塞器下入井内并座入安全阀上部的X座落接头,同时关闭安全阀,实现关闭油管内通道的双保险,封堵住生产气层,达到气井更换油管挂作业不压井、不放喷的目的。作业后,实现上、下压力平衡,用打捞器将堵塞器安全捞出,恢复气井生产。(2)堵塞器结构及原理堵塞器由丢手头、卡瓦系统、密封系统、自封启动机构4部分组成。①丢手头:连接X-line下入工具及钢丝,实现送堵塞器至井下安全阀处X型座落接头,送入后脱开堵塞器;②卡瓦系统:卡瓦牙卡入座落接头处键槽,克服工具堵塞后上下压差所产生的上顶力。地下储气(油)库工程技术国际研讨会-北京2008211③密封系统:封闭堵塞器与油管之间的间隙。④自封启动机构:当堵塞器下至预定位置后,产生机械力使密封系统达到预紧力。配套工具包括以下部分:钢丝绞车(带指重计)、钢丝绳帽、加重杆、机械震击器、打捞工具、通井规等专用工具。3.作业过程(1)安装防喷管,试压5000PSI,并检查、保养相关钢丝作业工具。下入2.6″通井规通井至安全阀位置,通井期间下入速度要缓慢,通到目的深度确认畅通无阻后,回收工具到地面。(2)将油管堵塞器自封启动机构调整到合适位置,将丢手头与堵塞工具用特殊销钉连接,钢丝作业,用X-line下入工具将堵塞工具下入至安全阀上座落接头后,通过向下震击使堵塞器锁心锁定,井下堵塞工具在自封启动机构的作用下预封〔图1)。(3)然后向上震击脱手,提出钢丝工具串;(4)用2″SB或JDC投捞工具将堵塞器平衡杆下入井内,并座入堵塞器本体内。在到位前10-20米,做上提、停止操作,并记录上提、停止的拉力值。堵塞器平衡杆到位后进行向下震击脱手,提出钢丝工具串;(5)拆防喷管及钢丝工具串。井口卸放油压和套压,从油套环空补充环空保护液,确认井口压力放空后,进行拆采气树更换油管挂作业;当井口泄压后堵塞器上下压差所产生推力,使第二级高强度密封胶筒工作,达到堵塞油管目的。堵塞器上下压差所产生推力作用在卡瓦系统上,推力越大卡得越紧。(6)安装防喷管及组装钢丝工具串。下入加重杆+震击器+2″SB或JDC投捞工具,抓住平衡杆的打捞头(卡瓦牙的顶部),将堵塞器平衡杆捞出;(7)下入加重杆+震击器+2.813″GS投捞工具,靠其自重抓住堵塞器的打捞头(卡瓦牙的顶部),向下震击,使打捞工具的心轴向堵塞工具的心轴产生向下作用力,使堵塞器解卡。将堵塞器本体捞出;(8)拆防喷管及钢丝工具串,结束作业。4.关键控制点地下储气(油)库工程技术国际研讨会-北京2008212(1)井下堵塞工具要求用优质合金钢。密封件应使用耐油、高强度,张力较强、耐磨、温度范围适应比较宽的特殊合成橡胶。(2)堵塞工具不能在多井中连续使用,若使用,必须对密封件进行更换,确保密封件合格后方可下井使用,防止作业过程中气体渗漏。(3)在投堵塞器前,要确认安全阀已经完全关闭;(4)在堵塞器下井前要将锁心拉开,使其处于非选择状态,到位后直接坐入安全阀的座落接头内,以防下过头损伤安全阀闸板;(5)由于安全阀位置深度浅,钢丝弹性小,在向上震击时注意控制好震击力,以防将钢丝震断;在投捞堵塞器和平衡杆过程中注意记录上提、下放和震击时的拉力,防止力量过大,将钢丝拉断落井。5.现场应用及经济效益2007年6月,大张坨储气库首次采用不压井技术对库10井的油管挂进行了更换。堵塞器座封均一次成功,目前井口性能良好,井下安全阀能实现正常的开启,保障了库10井乃至整个大张坨储气库的安全生产。与常规压井更换油管挂相比,不压井作业不仅避免了压井液对储层造成污染和伤害,且施工周期短,施工费用低。库10井采用不压井更换油管挂作业,仅用8个小时即完成了工作(储气库压井作业至少需要3天)。不压井作业成本费用低,单口井费用只有常规压井施工作业的28%左右,采用新技术,单井共节约施工费和材料费45万元左右(根据廊坊造价中心测算的价格计算)。6.结论(1)通过库10井现场应用结果表明,不压井更换油管挂的施工技术安全、可靠,有很大的推广价值。(2)与常规的压井施工作业技术相比较,不压井更换油管挂技术不会污染气井的储层,且施工周期短,费用低,可有效节约生产成本。(3)目前地下储气库生产时间增长大多已运行5-7年,井口采气树及其阀门的工作环境恶化,气体的冲蚀、腐蚀,频繁开关加之日洒雨淋,致使部分1#主阀门损坏或内漏,因而需要频繁更换阀门。而不压井更换油管挂的技术可直接用于更换1#主阀。
本文标题:不压井更换管挂技术在储气库气井维护中的应用
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