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喜河水电厂调速器调试试验方案1一号发电机调速器电气回路静态调试试验方案批准:审核:编写:2009年12月30日喜河水电厂调速器调试试验方案2喜河电站1#机调速器静态调试、试验方案一、试验前的检查1、调试前工作准备调试设备:(1)计算机、万用表、频率发生器、调压器、调速器图纸、交直流电源、安装工具、编程电缆、兆欧表。(2)机械设备已质检结束,符合机械电气联调要求。(3)工作场地整洁,柜体摆放符合要求,调试电缆满足走向要求。2、控制回路检查(1)检修工作已经结束,安装自检工作结束。(2)在调速器端子排测量急停阀、与复归阀线圈电阻。急停阀线圈电阻:Ω复归阀线圈电阻:Ω(3)调速器信号输入屏蔽线按照要求接入,电缆屏蔽线应单边接入调速器接地端子。(4)绝缘回路检查:3、安全检查(1)调速器所有空气开关处于OFF位置。(2)断开PLC、触摸屏、开度传感器、接近开关电源。(3)调速器机械调试工作已经结束,具备试验条件。(4)油压装置处于正常自动运行状态,油系统已投入运行。4、上电检查交、直流电源已输入调速器(1)上电前,断开调速器柜内主设备电源输入端(位移传感器电源、接近开关电源等等)。(2)通入交、直流220V电压,测量上一步骤中断开各端电源电压是否正确,并记录当前工作电源的电压值。记录如下:AC220V:VDC220V:V(极性)DC24V:V(极性)DC5V:V(极性)以上电压值要求在±10%为正常值(3)上电后,观察10分钟,无明显烧焦、异味、放电声等等。二、接力器电气反馈传感器调整试1)调速器处于机手动状态。2)导叶接力器(桨叶)行程反馈的调整。拉线式位移传感器手动将导叶接力器(桨叶)关到全关位置,稳定之后,再开到全开位置,保证导叶接力器(桨叶)全行程在传感器的正常工作行程之内。记录全关、全开位置稳定时程序监视到的反馈数据,调整导叶接力器(桨叶)全关、全开位置对应开度数值为0~100%,全关范围0~0.50%,全开范围99.00%~100%之内。开度反馈类型(型号):电流型(导叶接力器)电压型(桨叶)3)急停机与复归试验(1)将导叶接力器开启到30%,按下“紧急停机”按钮,导叶接力器应急关至全关;按“急停复归”按钮,紧急停机电磁阀应复归,导叶接力器能自由开启。喜河水电厂调速器调试试验方案3(2)将导叶接力器开启到全开位置,按下“紧急停机”按钮,导叶接力器至全关。三、测频回路试验做测频回路试验时,将接力器开启至6%开度位置,调速器置手动,断路器分位置。(1)、机频测量试验(网频端不施加频率信号)使用频率发生器发出模拟机频信号,依次改变机频在10Hz-95Hz间发频;记录表格如下:机频网频发频(HZ)收频(HZ)发频(HZ)收频(HZ)10.548.13048.54549.04949.349.549.65049.850.550.05150.25550.46050.77551.08051.589.551.9(2)、齿盘测频试验根据机组额定转速以及齿盘齿数,换算得出相当与齿盘旋转时的模拟频率值。用频率发生器模拟齿盘信号,观察频率测量是否正确。机组极对数:极齿盘齿数:齿发频:25Hz收频:Hz发频:50Hz收频:Hz发频:75Hz收频:Hz四、插值运算参数校核试验1、起动开度校核试验(1)使用程序中默认的开机空载开度曲线。确定第一开机度和第二开机度接点值。(2)输入不同水头,自动开机至空载状态。(3)观察纪录不同水头下的起动开度ⅠYKJ1、起动开度ⅡYKJ2是否符合曲线要求。2、电气协联关系试验(1)使用程序中默认的协联关系曲线,检查并核定程序中的协联表格值。(2)调速器处于“自动”工况,开限L=100%,机频信号fj=50.00HZ。(3)导叶接力器在不同开度位置下,调整不同水头值,记录桨叶开度,检查是否与曲线符合。五、调节模式切换试验及数据修改(以下调速器工作在自动运行工况)喜河水电厂调速器调试试验方案41、调速器工作在负载状态下(机频50±0.05HZ时)。2、操作调速器触摸屏上模式切换按键,手动进行模式切换,观察导叶接力器开度变化,检查是否有扰动。3、手动模式切换使调速器工作在开度模式下。机频超出50±0.5HZ时,观察调速器是否自动切换至频率模式。4、观察显示数据、状态、故障是否正确。5、将修改参数项目进行修改,校验修改是否成功。六、电源消失试验1、先后切除直流、交流电源,观察接力器变化情况,检查是否有明显扰动。2、先后接通交流、直流电源,观察接力器变化情况,检查是否有明显扰动。七、故障、事故试验1、调速器工作于负载状态,自动工况。2、分别断开网频信号、功率反馈、故障灯应闪烁,发出故障报警。3、断开机频信号线,调速器维持原位,同时发出报警信号。空载:状态,调速器空载运行,机频50Hz断开前开度%;断开后开度%;(小于当前电气开限)负载:状态,调速器负载运行,机频50Hz,断路器合位置断开前开度%;断开后开度%;(扰动量1%)4、断开导叶接力器反馈信号,桨叶反馈信号,调速器自动切至机手动,同时发出报警信号。空载:状态,调速器空载运行,机频50Hz断开前开度%;断开后开度%;(扰动量1%)负载:状态,调速器负载运行,机频50Hz,断路器合位置断开前开度%;断开后开度%;(扰动量1%)八、静特性试验1、调速器处于“自动”工况,负载状态,参数设置为:bp=6%,bt=5%,Tn=0s,Td=2.0s,开限=100%,YG=50%,fj=50.00HZ,PG=0,FG=50.00HZ。2、将机频fj从50.00开始,以0.001Hz递增或递减,每间隔0.30HZ记录一次,使接力器行程单调上升或下降一个来回,录波并记录机频fj和相应导叶接力器行程值。接力器开方向接力器关方向发频值(Hz)接力器位置发频值(Hz)接力器位置喜河水电厂调速器调试试验方案5实验结果:转速死区:_______%(要求小于4%%)快速工程计算方法:记录同一发频值的最大接力器开关位置偏差为Δymax,接力器全行程为ymax,则试验最大转速死区为ix=(Δymax/ymax)×bp。九、充水后试验1、自动开机试验:2、空载扰动试验:调速器自动开机至空载,将开限置于适当大的位置,通过不断修改运行参数,施加频率给定信号,录取±4Hz(48,52Hz)扰动量。(1)改变频率给定,使机组频率在48~52HZ之间扰动。频率给定改变过程为:50HZ→52HZ→48HZ→52HZ→50HZ。(2)观察并记录空载扰动波形。分别置四组不同的Bt、Td、Tn数值,记录空载扰动波形,取超调量和调整时间最优的一组参数作为运行参数。当前最优参数:Bt=%,Td=s,Tn=s超调量:Hz,调节时间:s(超调量1.2Hz,调节时间15Tw)3、空载摆动试验:(完成空载扰动试验后,置参数为扰动最佳参数值,调速器置自动位置,记录连续三次3min摆动值。)记录3min调速器自动频率摆动值:当前水头:米空载开度:%a.最大频率:Hz最小频率:Hz摆动值:Hzb.最大频率:Hz最小频率:Hz摆动值:Hzc.最大频率:Hz最小频率:Hz摆动值:Hz4、甩25%试验:记录实验曲线。最高频率:Hz。接力器不动时间为:______s5、甩50%试验:记录实验曲线。最高频率:Hz,最低频率:Hz转速调整时间为:_________s6、甩75%试验:记录实验曲线。最高频率:Hz,最低频率:Hz转速调整时间为:__________s(要求超过稳定转速3%额定值以上得波峰不超过两次;转速调整时间小于40秒)7、甩100%试验:记录实验曲线。最高频率:Hz,最低频率:Hz转速调整时间为:_________s(要求超过稳定转速3%额定值以上得波峰不超过两次;转速调整时间小于40秒)
本文标题:一号机调速器调试试验方案
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